土夹石试验段开工

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1、碎石土底基层试验段铺筑总结2010年3月16日,我合同段进行了级配碎石底基层的铺筑,铺筑位置水富联络线K1+880~K2+000全幅,长度120米,在试验路铺筑过程中确定了以下施工方法和数据:一、拌合1、拌合机具:采用500t/h(成都新筑500型)拌合机集中拌合,全机采用微电脑控制配合比。拌合场位于水富县剪刀湾。2、施工配合比:1#:2#:3#:4#=22%:19%:22%:37%最佳含水量4.5%、最大干密度2.36g/㎝33、含水量控制:采用配合比设计最佳含水量4.5%为基准控制,晴天上午9:30至5:00用水量比最佳含水量提高0.5%到1%。即5.0%到5.5%

2、。4、拌合方法:1#、2#、3#、4#料根据调速电机带动送料皮带依据电脑控制配合比配料,然后进入拌合缸混合,流水拌合。二、闷料对粒料用500吨的稳定土拌合楼进行集中厂拌,拌合出来的混合料,闷料不低于48小时后再运至施工路段进行铺筑。三、运输1、运输机具及数量:因运输道路路况差、里程远,试验路段合适的车辆为12辆,随着运输距离的增加,适当增加运输车辆。2、为防止运输途中水份损失,运输车用棚布覆盖。3、设专人指挥卸料。四、摊铺:1、摊铺机具及数量:徐工稳定土摊铺机一台;洒水车SCZ5141型一台;2、松铺系数的确定:施工前我部拟定松铺系数为1.30,松铺厚度为26cm。安排

3、相应的技术人员设置水准观测点,施工完成50米后,按拟定的压实遍数(初压两遍、复压二遍、终压四遍最后胶轮揉压收光)碾压完成且检测合格后进行相应的高程测量。发现压实变形为5~6cm,压实厚度挖坑检测平均为20.6cm,后把松铺系数调为1.27,碾压后挖坑检测平均为20.1cm。在以后铺的100多米路段,我们用同样的松铺系数。检测情况基本相同,因此,我们认为摊铺机(振捣调为4.0挡)铺筑级配碎石底基层采用1.27的系数较为合理。松铺系数测定原始数据如下表所示:测点(位置)压实前厚度(mm)压实后厚度(mm)松铺系数K1+0202702161.35K1+0402602081.3

4、0K1+0602602041.30K1+0802542021.27K1+1002542001.27K1+1202542011.273、摊铺整平方法:摊铺机根据设置的松铺线将级配料摊平,人工在摊铺空白区填料及整平。五、压实:1、压实机具及数量:采用胶轮压路机XP301型一台;振动压路机YZJC20型一台;振动压路机YZJC26型一台;小型夯实机一台。2、压实顺序:压路机从路拱低处向高处碾压,碾压时重叠三分之一轮宽。3、压实速度:头两遍速度为1.5~1.7km/h,以后六遍速度为1.8~2.2km/h。4、压实度:经过现场压实度检测结果显示:第四遍压实度代表值为89.9%;

5、第六遍压实度代表值为94.0%;第八遍压实度代表值为101.3%;第九遍压实度代表值为100.5%。通过试验路段的检测结果,我们发现取最大干容重2.36g/㎝3最为合理,所以用该数据来控制现场施工。5、压实遍数:总共八遍,初压采用光轮压路机静压2遍,第3~4遍复压采用20T振动压路机(低频高振)碾压,第5-8遍终压采用26T振动压路机碾压(高频低振),最后用胶轮压路机搓揉收光两遍,钢轮收光碾压一遍。碾压遍数与压实度变化曲线:压实度102%100%98%96%94%92%90%碾压遍数第四遍第六遍第八遍第九遍碾压遍数与沉降量变化曲线:沉降量5.0cm5.1cm5.2cm5

6、.3cm5.4cm碾压遍数第四遍第六遍第八遍第九遍2、压实时需注意问题:禁止压路机在级配层上急刹车,转弯、调头要轻缓,碾压段停车时不能急停,停车位置应错开。六、合适的作业段:阴天及晴天的早晚在整平60至80米后宜进行碾压,气温高时在整平40米后即进行碾压。根据机械配置情况,要适当增加运输车,每天适合的铺筑段落为500至700米。七、压实度最小检测段落:双车道每20米随机位置检测1个点。八、铺筑厚度:松铺厚度为25.4cm,压实机具能满足压实要求,因此采用一层摊铺20cm级配碎石层。九、拌合-闷料-运输-摊铺的配合协调:整个工程控制性环节是拌合机拌合产量,全部人、机、料的

7、配备以拌合机为中心,配备适量的运输、摊铺、碾压设备。当发现任何一个环节不能满足拌合机供料的速度时,及时补足。十、施工中应注意的问题:1、摊铺现场准备人工补水设备,表面干燥时,应均匀补水。2、摊铺机匀速行走,防止引起大面积离析。3、级配碎石层边部存在压路机不能有效压实的“死角”,采用小型夯实机具进行夯实。4、因天气因素、雨水较多,因此铺筑级配碎石底基层前应进行路槽弯沉检测,并进行压路机光面、加压。十一、结论:我部在经过试验路段的铺筑及检测后,反复比对试验检测结果,进行深入讨论和认真分析后,认为我部现有的施工条件和施工准备情况已经具备了大面积

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