发电机定子线棒漏水的现场处理

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1、发电机定子线棒漏水的现场处理王承庭(国电靖远发电有限公司)摘要:发电机作为电力系统的主要设备,对电网的安全、经济运行有着举足轻重的作用。随着电力系统发电设备单机容量的逐渐增大,电网对大机组运行可靠性的要求越来越高。大机组事故,可能导致系统振荡甚至瓦解。所以,本文针对发动机定子线棒漏水进行阐述和分析,并对现场更换进行了详细描述,对保证发电设备安全经济运行,提高发电设备等效可用系数,加强发电机的技术管理,保证其经济运行十分重要。一、机组概况该发电机92年投入商业运营,制造厂家为东方电机厂,属于20世纪80年代制造的机组,发电机为水氢氢冷却方式,汽

2、轮机为设计技术落后的55型机组。为适应国产三缸三排汽200MW汽轮发电机组全面技术改造的需要,于2006年9月对汽轮机进行三缸通流改造,使汽轮机组达到降低损耗,提高调峰适应能力的目的。同时对原发电机进行适当的改造,使机组增容至220MW,具有良好的经济效益。二、渗漏水检查发现经过2007年5月12日,发电机小修后进行电气试验,发电机内冷水运行,运行水压为0.23Mpa,汇水环绝缘为50KΩ。测量A、B、C相绕组对地绝缘电阻1000MΩ以上,AC、AB相相间绝缘电阻在1000MΩ以上,BC相相间绝缘电阻为20MΩ。怀疑定子线棒漏水,提高发电机内

3、冷水至0.5Mpa进行试验检查。检查发现发电机出线C相第27槽上层过桥引线及相邻相绝缘引水管发生漏水现象。C相过桥引线上侧有2处渗水,相邻相绝缘引水管在绑绳处渗水。根据当时情况无法确定漏水的位置,决定对漏水的上层定子线棒,从汽、励两侧水接头和引线焊接部位手包绝缘剥开,检查发现漏水部位不在端部,而是由里向外流出。进一步打开上层定子线棒两侧水路和电路的焊接点,取出定子槽楔和漏水的线棒,清理定子槽内绝缘杂物。对取出的定子线棒做单根水压检漏,发现在定子线棒直线段距端部拐弯300mm处,有一根空芯铜线向外刺水,经过确认漏水点处有一微小砂眼。三、定子出线

4、C相引线上层线棒更换工序、工艺过程1、拆除与定子出线C相引线上层线棒相邻、对应线棒大、中、小绑绳,并作出相应的标识;2、铲除绝缘,拆开出线C相引线绝缘,焊开电路、水路;3、铲除绝缘,打开汽侧线棒鼻部绝缘盒,焊开三通电路、水路;4、拆除定子线棒端头槽楔、端部档风块,退出定子膛内槽楔、垫条、斜楔、风区隔板、扩大槽对头斜楔;5、取出定子出线C相引线上层故障线棒;6、清理定子槽内、膛内杂物,清理定子端部绑绳残渣,清理线棒鼻端铜线,修复损伤防晕层部位;7、新线棒机外检查,进行交接试验(直流电阻、绝缘电阻、直流耐压及泄漏电流、交流耐压、水压试验);8、嵌

5、入新线棒,用工具槽楔进行临时固定,每风区固定1处,共固定9处;9、打入扩大槽对头斜楔,填塞槽侧面半导体垫片。固定风区隔板,进行垫条、斜楔、槽楔回装;10、端部进行绑绳固定绑扎,槽口垫块绑扎,端头槽楔固定(视固化情况加热50~60℃,10~24小时,加速固化)。11、进行新线棒电气试验(直流电阻、绝缘电阻、直流耐压及泄漏电流、交流耐压);出线引线水接头电路、水路焊接恢复,汽侧线棒端部绝缘盒三通电路、水路焊接。12、清理汽、励两鼻端,测量绝缘电阻、直流电阻;13、回装汽侧线棒端部绝缘盒绝缘引水管,进行整机内冷水流量试验,若发现试验不合格,需处理后

6、再做一次流量试验;14、内冷水压试验,压力0.5Mpa1小时,检查水路焊接头是否渗漏;15、鼻端绝缘包扎,线棒主绝缘末端用云母带延长至绝缘盒内30~40mm,三通水接头处绝缘。汽侧端部装绝缘盒,加热固化(视固化情况加热50~60℃,10~24小时,加速固化);16、整机进行电气试验(直流电阻、绝缘电阻、直流耐压及泄漏电流、交流耐压、电位外移试验)。17、用ф20、ф16、ф5涤玻绳对端部进行大、中、小绑扎,加热固化。18、端部喷183漆。四、更换c相27槽上层线棒试验项目及标准1、发电机定子故障线棒拆除前试验项目1.1发电机定子绕组直流电阻、

7、绝缘电阻试验(2500V);1.2水压试验(0.5Mpa8小时)。2、发电机定子故障线棒拆除后剩余线棒试验项目:2.1绝缘电阻试验(2500V);2.2交流耐压试验1.5Un3、新线棒到现场后试验项目:3.1绝缘电阻、直流电阻试验(2500V);3.2线棒交流耐压试验(2.75Un+2.51分钟);3.3线棒直流耐压试验;(3Un1分钟);3.4水压试验(2.5Mpa0.5小时)。4、发电机定子下线试验项目:4.1发电机定子线棒下槽后槽电位试验(不超过10V)。5、发电机定子下线打完槽楔后焊接前试验项目:5.1发电机定子绕组直流电阻、绝缘电阻

8、试验(2500V);5.2发电机定子绕组交流耐压试验0.75*(2.5Un+2.5)1分钟;5.3发电机定子绕组直流耐压试验(2.5Un)。6、发电机定子鼻端焊接后

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