卡钻事故实例

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1、卡钻事故实例录74卡钻事故实例录目录一、粘吸卡钻1~14二、坍塌卡钻15~25三、砂桥卡钻26~33四、缩径卡钻34~47五、键槽卡钻48~54六、泥包卡钻55~59七、落物卡钻60~66八、干钻卡钻67~70九、水泥卡钻71~7374一、粘吸卡钻实例例一,胜利油田F-23井1、基础资料(1)表层套管:f339.7mm;下入深度84m。(2)技术套管:f244.5mm;下入深度1970m。(3)裸眼:钻头直径:f215.9mm;钻深:2994.14m。2、事故发生经过钻到井深2994.14m,因一档链条断,将钻具上提21m,检

2、修链条,未及时下放活动。待链条接好后,上提钻具由原悬重840KN提至1200KN下放到零。循环过程发现泵压由16Mpa降至8Mpa.3、事故处理过程(1)注入解卡剂40M3替钻井夜时,泵压由12Mpa降至10Mpa。15分钟后发现井口有解卡剂迫出,判断是钻具剌漏,使循环短路,经测试剌漏位置在1530m。(2)原钻具倒扣一次倒出钻杆1651.80m,将剌漏钻杆倒出。(3)下f127mm公锥打捞三次,均未成功。(4)下f144mm公锥打捞,造扣后,上提1100KN,停止3分钟,悬重下降到1000KN,活动数次后,恢复到原悬重840

3、KN。开泵循环,泵压正常,事故解除。4、分析意见74(1)在循环钻井液时,已经发现泵压由16Mpa降到8Mpa,如地面无问题,那肯定是钻具剌漏,短路循环。在这种情况下,注解卡剂纯粹多此一举,而应测一个循环周,确实钻具剌漏位置,然后倒扣或爆炸松扣,将钻具起出。(2)本井下三次f127mm公锥打捞无效,而下f114mm公锥却一次成功,这就说明该井队对鱼顶情况根本不明,接头水眼尺寸不知道,所以加犯三次同样错误。例二,大港油田B15-2井1、基础资料(1)表层套管:f339.7mm;下入深度202.10m。(2)裸眼:钻头直径:f31

4、1.10mm;钻深1939m。(3)钻具结构:f311.10mm钻头+f310mm扶正器1.85m+f203mm钻铤8.73m+f310mm扶正器1.32m+f198mm无磁钻铤8.61m+f310mm扶正器1.87m+f203mm钻铤26.25m+f178mm钻铤104.81m+f127mm钻杆1771.64m。(4)钻井液性能:密度1.15g/cm3,粘度30s,滤失量5ml,滤饼0.5mm,切力5/11mg/cm2,含砂量1%,PH9。2、事故经过钻至井深1939m,接单根遇卡,甩下单根,接方钻杆循环钻井液。上提钻柱由原

5、悬重665KN提至1700KN下放到200KN,无效。计算卡点为1814m,钻头位置为1929.60m。743、事故处理过程(1)注入原油18m3,柴油9m3,浸泡18h,上提至1480KN,将钻杆提断,鱼顶273.02m,鱼长1656.58m。(2)下铅模打印。(3)下套筒磨鞋修鱼顶。(4)f114mm母锥造扣成功,爆炸松扣,起出坏鱼头。(5)下钻对扣,在761.53m处爆松倒扣,起出全部钻杆。(6)下f311.10mm钻头通井,循环。(7)下外径f244.5mm套铣筒155.49m,从1761.53m铣至1912.59m(

6、最上面扶正器位置)。(8)下入上击器对扣,震击解卡。4、分析意见(1)注解卡剂后,活动钻具要有一定的限制,不宜多提,可以放压。因为此时主要靠解卡剂起作用,而不是靠拉、压的力量起作用。如果把钻具提断,一是可能堵塞水眼,二是解卡剂排不出来,泡垮井壁,堵塞环空,这样就失去了再一次注解卡剂的可能。(2)对于所用钻杆一定要清楚是什么钢级,什么等级,使用时间等,不能按新钻杆计算其抗拉强度。因此,不能贸然地提到1700KN。(3)提断钻具一般来说,鱼头是直的根本无必要打铅印,也无需修鱼头。因为可以根据起出断口推知鱼顶状况,可以直接下卡瓦打捞

7、筒或母锥进行打捞,这样可以缩短事故处理时间尽快恢复循环。74(4)本井只是钻铤被卡,如果处理得当就不会浪费这么多时间。例三,青海油田L-3井1、基础资料(1)表层套管:外径f339.7mm,下深402m。(2)技术套管:外径f244.5mm,下深3601.63m(3)裸眼:钻头直径f215.9mm,钻深5086m。(4)钻具结构:f215.9mm钻头+f177.8钻铤110.82mm+f127mm钻杆。(5)钻井液性能:密度2.14g/cm3,粘度58s,滤失量5ml,滤饼0.5mm,切力12/27mg/cm2,含砂量0.5%

8、,PH11。2、事故发生经过本井设计井深5200m,钻至5086m接单根用去6分钟卡钻,钻头位置5076.64m,上提最大拉力2000KN,无效,循环正常,泵压21Mpa,计算卡点位置4200m。3、事故处理过程时值隆冬,柴达木盆地内气温很低,该井又距冷湖基地200多公里,组

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