现浇混凝土施工质量缺陷的预防及处理方案.doc

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1、现浇混凝土施工质量缺陷的预防及处理方案  砼施工质量通病的预防及处理措施  11、编制依据1)龙湖后工项目三期一区施工图中国西南设计院设计的13#、14#楼及7#商业一建筑、结构施工图。  2)施工合同及设计施工图、基础分部图纸交底、技术交底等内容编制基础施工方案。  3)使用规范一览表本方案适用范围二栋塔楼13#、14#楼、7#商业的砼工程。  本文体现了我部对本工程施工的总体构思与部署,我们将依据本文确定的原则,严格遵循我公司技术管理标准和质量体系文件,并用以指导和规范工程施工,确保优质、高速、安全地完成本

2、工程的施工任务。  22、设计概况本工程由  13、14号楼,7#商业和地下车库组成。  总建筑面积约6万m2,工程设计基础以重庆市勘测院提供的地质报告为依据,采用柱下独立柱基、墙下条基及筏板基础相结合的基础形式,以中风化砂岩为持力层。  基础设计等级为甲级。  施工技术、质量验收《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-xx《大体积混凝土施工规范》GB50496-xx《混凝土质量控制标准》GB50164-xx《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-xx《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-xx

3、《重庆市预拌混凝土质量控制规程》《砼外加剂应用技术规范及条文说明》GBJ119-xx《粉煤灰砼应用技术规范》GBJ146-90专项检测《砼强度检验评定标准》GB/T50107-xx《混凝土用机制砂质量标准及检验方法》本工程13号楼、14号楼筏板基础尺寸为12.7米×18.2米×2米,属大体积砼.筏板配筋为HRB400E级C28@150双层双向,侧边为HRB400E级C12@200,筏板的保护层为50mm,根据GB50496-xx的规定,结构物实体最小尺寸不小于1米的大体量砼,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的

4、温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土称为大体积砼,因此本工程筏板砼为大体积砼.  33、混凝土质量通病防治3.  1、蜂窝混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成类似蜂窝的空隙。  原因分析1)混凝土配合比不当或砂、石子、水泥材料加水量计量不准,造成砂浆少、石子多。  (2)混凝土搅拌时间不够,未拌合均匀,和易性差,振捣不密实。  (3)下料不当或下料过高,未设串筒使石子集中,造成石子砂浆离析。  (4)混凝土未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够。  (5)模板缝隙未堵严,水泥浆流失。 

5、 (6)钢筋较密,使用的石子粒径过大或坍落度过小。  (7)基础、柱、墙根部未稍加间歇就继续浇灌上层混凝土。  防治措施认真设计、严格控制混凝土配合比,经常检查,计量准确,混凝土拌合均匀,坍落度合适;混凝土下料高度超过2m应设串筒或溜槽;浇灌应分层下料,分层捣固,防止漏振;模板缝应堵塞严密,浇灌中,应随时检查模板支撑情况防止漏浆,基础、柱、墙根部应在下部浇完间歇1~5h,沉实后再浇上部混凝土,避免出现“烂脖子”。  小蜂窝洗刷干净后,用1∶2或1∶2.5水泥砂浆抹平压实;较大蜂窝,凿去蜂窝薄弱松散颗粒,刷洗净后

6、,支模用高一级细石混凝土仔细填塞捣实;较深蜂窝,如清除困难,可埋压浆管、排气管,表面抹砂浆或灌筑混凝土封闭后,进行水泥压浆处理。  3.  2、麻面混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成粗糙面,但无钢筋外露现象。  原因分析:  (1)模板表面粗糙或黏附水泥浆渣等杂物未清理干净,拆模时混凝土表面被粘坏。  (2)模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面。  (3)模板拼缝不严,局部漏浆。  (4)模板隔离剂涂刷不匀,或局部漏刷或失效,混凝土表面与模板粘结造成麻面。 

7、 (5)混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。  防治措施模板表面清理干净,不得粘有水泥砂浆等杂物,浇灌混凝土前,模板应浇水充分湿润,模板缝隙,应用油毡纸、腻子等堵严;模板隔离剂应选用长效的,涂刷均匀,不得漏刷;混凝土应分层均匀振捣密实,至排除气泡为止。  表面作粉刷的,可不处理,表面无粉刷的,应在麻面部位浇水充分湿润后,用原混凝土配合比去石子砂浆,将麻面抹平压光。  3.3孔洞混凝土结构内部有尺寸较大的空隙,局部没有混凝土或蜂窝特别大,钢筋局部或全部露。  原因分析1)在钢筋较密的部位或预留孔洞和

8、预埋件处,混凝土下料被搁住,未振捣就继续浇筑上层混凝土。  (2)混凝土离析,砂浆分离,石子成堆,严重跑浆,又未进行振捣。  (3)混凝土一次下料过多、过厚、下料过高,振捣器振动不到,形成松散孔洞。  (4)混凝土内掉入工具、木块、泥块等杂物,混凝土被卡住。  防治措施在钢筋密集处及复杂部位,采用细石子混凝土浇灌,在模板内充满,认真分层振捣密实或配人工捣固;预留孔洞,应两侧同时下料,侧

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