降低飞灰炉渣含碳量运行优化方案.doc

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1、降低飞灰炉渣含碳量运行优化方案  降低飞灰炉渣含碳量运行优化方案案优化原则  11、提高磨的干燥出力(1分)1)如负荷能满足要求,尽量提高分离器出口温度,磨分离器出口温度最低保证49.5℃以上;2)磨分离器出口温度最高不超70℃;  22、控制磨煤机出力单台磨负荷不超过35吨;否则及时启动备用磨,保证磨煤机的最佳运行状态和风粉的最佳配比。  (1分)  33、提高煤粉细度(2分)1)可适当增加磨煤机加载力,从而增强磨制粉出力。  2)保持各磨正常煤量(30—35t/h左右)。  3)对磨加载力的要求磨投入变加载,加

2、载力按加载曲线调整。  4)降低一次风压若能满足负荷要求严格控制一次风率,降低一次风压,提高煤粉浓度,保证各台磨通风量应满足要求,磨煤机出口温度大于49.5℃,注意防止发生堵磨、堵粉管。  4.适当提高锅炉氧量锅炉氧量维持耗差中最优区间的高限值。  燃烧器改为低氮燃烧器后,燃烧区的氧量有所降低,在脱硝参数满足的前提下,尽量减少燃烬风门的开度,提高各层二次风门的开度,确保燃烬风的总量占二次风总量的25%,保证燃烧区煤粉充分燃烧。  (2分)5.降低冷风的漏入量(1分)  (1)炉底漏风及时恢复,炉膛等部位的观察孔异常

3、开启及时关闭。  (2)降低磨密封风与一次风差压,维持在6~8KPa之间。  6、磨负荷分配及配风方式(1分)采用鼓型配风,腰型配煤。  7.增减负荷及启停制粉系统的要求(1分)机组增减负荷、启停制粉系统等重大操作要缓慢进行,避免大幅调整,影响燃烧稳定,导致飞灰可燃物升高。  降负荷时自上而下减煤层。  8.二次风风箱差压的控制:(1分)二次风箱/炉膛差压及时调整,风箱差压控制在0.5~1.0KPa左右。    内容仅供参考

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