高锰钢衬板串铸方案的试验与改进.pdf

高锰钢衬板串铸方案的试验与改进.pdf

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1、第32卷第4期有色矿冶VolI32.№42016年O8月NoN—FERR0USMININGANDMETALLURGYAugust2016文章编号:1007—967X(2016)04—45—03高锰钢衬板串铸方案的试验与改进张海军[中国有色(沈阳)冶金机械有限公司,辽宁沈阳110141]摘要:介绍了高锰钢衬板串铸工艺的设计,即造型不用砂箱,采用在平底上依次将砂芯组成一排,芯与芯之间相互定位,专用把卡工具固定的生产方法。与传统工艺相比,串铸的方案在浇注位置、冒口设置、浇注系统及造型方法上都有所改变。开始试验时

2、存在一些问题,主要是孔位置偏、孔内表面不光洁。通过实践的积累、总结、分析,不断调整和完善各相关工艺参数,最终形成精确、合理、实用的铸造工艺,不但提高了衬板的内在质量,还节省了砂箱制具,适应了电炉熔炼能力,大大提高了生产效率。关键词:衬板;串铸;方案;参数;完善中图分类号:TG269文献标识码:A度高,易粘砂口;后浇注的温度低,净压力小,充型质0问题的提出量不好,棱角不清晰且有褶皱,不能保证衬板的表面衬板在磨机中能够保护简体,使其免受研磨体质量。另外还占用大量砂箱,不仅浇注场地紧张,而和物料的直接冲击与摩擦

3、,还可改变研磨体运动状且砂箱数量有限,满足不了正常生产需求。考虑到态,需良好的冲击性能,一般应用于球磨机、棒磨机衬板结构相对简单,批量较大,因此,从铸造工艺角等矿山设备中。高锰钢抗冲击韧性好,具有良好的度决定试验串铸方案。耐冲击磨料磨损性,受冲击时表面产生冷作硬化,变1串铸工艺方案设计得更加坚硬耐磨,成本较低廉,因此该钢种至今仍被矿冶、工程机械、铁路运输等部门作为耐磨钢而广泛传统工艺采用边冒口,浇注位置处于水平状态,使用。实践表明,若高锰钢使用不当(如用于低冲击冒口不能实现完全补缩,衬板芯部不致密,且钢水

4、静磨损工况下),就不能发挥它的优良特性,从而造成压力小,不能保证内在质量。经研究,采用串铸方机件的早起磨损失效,需停机更换备件,导致巨大经案,使浇注位置处于侧立状态,并设置顶冒口,以增济损失。除此以外,高锰钢铸件内在质量及晶粒度加钢水静压力,同时在衬板下部摆放外冷铁,不仅实对耐磨性也有一定的影响,据了解,磨料为铜矿的磨现顺序凝固,还使表层晶粒细化,提高衬板质量。机衬板使用寿命应在180d左右,磨煤时可达2a以串铸方案是将砂芯按一定规则依次排列在平底上。为实现这一目标,铸造生产过程中必须采取更上,组成铸件形

5、状,相互之间限位,然后用把卡工具加完善、合理的工艺措施,保证衬板的使用寿命满足固定好,见图1。这种方法的特点是生产比较灵活,设计要求。可根据实际情况调整每串数量,还节省砂箱制具,生磨机是中国有色(沈阳)冶金机械有限公司的主产不受限制,但木模成本高,对造型操作者手法要求要产品,因此每年生产衬板量非常大。过去一直用严格,必须认真仔细操作才能保证尺寸精度。通常砂箱造型、水平浇注位置、边冒口的传统生产工艺,根据钢水量情况确定每串数量,一般8~12件,总重有时浇注系统位于冒口对面,有时在同侧且横浇口量控制在2t左右

6、,每炉浇注10~12串。直接通冒口内。一般每箱生产4~8件衬板,平均每先用平板在地面上刮出一个砂平底,用于摆放件毛重200kg左右,工艺出品率869/6左右,即平均砂芯,用水平尺多方向检测以保证水平度,中部开设每箱衬板需钢水重量约1400kg。由于电炉吨位较横浇口,截面为梯形,尺寸与直浇口相匹配,长度根大,出钢量在l8~28t之间,造成一炉钢水浇注多据串铸数量定,对应直浇口位置放耐火砖片防冲砂,箱铸件,最多时达28箱,浇注时间过长,先浇注的温横浇口两侧用平尺分别画出两条平行线作为基准*收稿日期:2016—

7、05—15作者简介:张海军(1979一),男,内蒙古赤峰市人,工程师,现从事铸钢件工艺设计、现场施工及技术管理工作。第3期张海军:高锰钢衬板串铸方案的试验与改进47涂料,然后用细砂纸磨光;对孔芯定位芯头进行调板在用户现场使用寿命明显提高。整,向反方向移1.5mm,把孑L芯结构改为台阶式,、限制穿人过深而导致凸台高出安装面,并将凸台基H旧面减少2mm;对冒口及内浇口尺寸进行重新调整,通过不断的总结和完善相关工艺参数,衬板串冒口厚度加大,冒口颈变矮,内浇口厚度减薄至18铸过程中发现的问题逐一得到解决,这一技术

8、的应mm。再次生产后以上问题基本消除,后续又对芯用,克服了现场不利条件,在保证质量的前提下提高盒结构进行重新调整,更加方便造型操作,衬板质量了生产效率,扩大分公司产能,同时节省砂箱,保证一直较稳定。钢水量在炉况范围内,生产出的衬板耐磨性得到有除铸造工艺方案及参数进行调整外,为提高衬效提高,在现实生产中具有重要意义。堡了改进性寰化口及处理参考文献:。国标中锰含量范围较宽,11~14均合’⋯⋯格,锰碳比在8~10之间,根据衬板的使

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