[精品]燃煤电厂提高SCR脱硝装置投运率的措施探讨.doc

[精品]燃煤电厂提高SCR脱硝装置投运率的措施探讨.doc

ID:52276367

大小:62.50 KB

页数:3页

时间:2020-03-26

[精品]燃煤电厂提高SCR脱硝装置投运率的措施探讨.doc_第1页
[精品]燃煤电厂提高SCR脱硝装置投运率的措施探讨.doc_第2页
[精品]燃煤电厂提高SCR脱硝装置投运率的措施探讨.doc_第3页
资源描述:

《[精品]燃煤电厂提高SCR脱硝装置投运率的措施探讨.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、燃煤电厂提高SCR脱硝装置投运率的措施探讨燃煤电厂提高SCR脱硝装置投运率的措施探讨摘要:《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)颁布后,氮氧化物排放浓度限值降低至100mg/Nm3,脱硝装置的投运受烟气温度等条件所限,存在机组低负荷时无法投运而导致氮氧化物浓度超标情况,文章对如何提高燃煤电厂SCR脱硝装置投运率措施进行探讨。关键词:SCR;投运率;措施屮图分类号:X701.3文献标识码:A文章编号:1006-8937(2014)30-0075-02随着《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)的颁布,对火电厂大气污染物的排放将进一步从严,特别是重点区域大气污染物

2、排放要求更为严格,2014年7月1日起我司所在的重点区域第三时段S02排放浓度W50mg/Nm3>NOx排放浓度W100mg/Nm3>烟尘排放浓度W100mg/NW的控制。针对脱硫装置及电除尘器的运行基本能够实现全时段投运,SCR脱硝装置因受烟气温度等条件制约,在机组低负荷时无法投运,在新标准条件下容易导致氮氧化物超标排放情况,JDL《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》(发改价格[20141536号)明确环保电价的核算由原来的污染物月度均值调整为小时均值进行考核,势必导致更多脱硝电价的扣减。本文对提高SCR脱硝装置投运率措施进行分析探讨。1优化运行控制措施SCR脱硝装置运行控制不当,

3、容易生产硫酸氢钱等脱硝副产物,这些物质一旦生成将附着在脱硝催化剂及空预器换热元件上,如果未能尽快消除,将粘度飞灰形成顽固性灰垢造成堵塞,严重时将影响机组正常带负荷,甚至造成发电机组停运。SCR脱硝装置催化剂最佳温度区间在350〜380°C之间,一般在280〜420°C之间,目前催化剂出厂的运行温度一般耍求在310〜420°Co不同类型的锅炉烟气温度对应的负荷点各不相同,有些电厂耍达到催化剂出厂的运行温度条件需耍机组负荷率高达60%以上,这样势必影响脱硝投运率。通过脱硝调整试验,监控氨逃逸、S02/S03转化率等参数情况,控制脱硝装置后氨的浓度,减少硫酸氢鞍等脱硝副产物的产生量,寻求低负荷时合适

4、的安全的烟气温度条件,是快速提高脱硝投运率的措施。可门公司通过化学分析法对氨逃逸浓度及S02/S03转化率等进行检测,试验目标值按50%机组负荷实现脱硝装置正常投运(对应烟气温度约290°C),检测情况见表1。试验结果表明氨逃逸率均<2.28mg/Nm3.S02/S03转化率均〈1%的要求,达到试验目标,确定脱硝催化剂运行最低温度从原设置320°C调整为290°C,提高脱硝投运率。同时相应制定了长期低负荷运行吋釆用高低负荷交替运行的措施,即低负荷连续运行时间不超过72h,之后应将机组负荷提高至脱硝反应器入口烟温达到330°C以上运行24h,以蒸发沉积的硫酸氢鞍,降低脱硝催化剂及空预器换热元件堵

5、塞风险。2提高脱硝装置入口烟温改造措施通过运行调整措施可适当提高脱硝投运率,但很可能还是无法达到全时段投脱硝装置的环保新要求,最终要实现全时段达标排放,通过必要的技术改造实现锅炉最低稳燃负荷以上烟温负荷脱硝投运要求的改造措施,才是彻底解决脱硝投运率及氮氧化物达标排放的办法。2.1设置省煤器烟气旁路方案:在省煤器进口位置的烟道上开孔,抽一部分烟气至SCR接口处,设置烟气挡板,增加部分钢结构。在低负荷时,通过抽取烟气加热省煤气出口过来的烟气,使低负荷时SCR入口处烟气温度达到320°C以上。优缺点:投资成本相对较低,实施简单。但安全、稳定、可靠性相对较差,如果长期不在低负荷运行,也就是挡板门处于常

6、闭状态,可能会导致积灰、卡涩打不开,此外会导致排烟温度升高10〜20°C,影响机组经济性(热效率可能降低0・5%〜1%),且对电厂的运行控制方式带来一定的改变。另外,要求旁路烟道与主烟道的压力匹配良好,才能满足流量分配的要求,从而满足烟温控制的要求。而由于挡板(尤其是安装在尺寸较大的烟道上时)控制精度…般不太理想。旁路烟道需承受高温烟气,旁路烟道需要设置关断挡板与调节挡板,主烟道中也需要设置调节扌当板,扌当板在长时间高温运行屮会产生变型,发生卡涩,需要经常维护保养甚至更换,挡板关闭状态下一般无法很好的密封。旁路烟道也很容易发生积灰问题,而且需要在连接SCR的主烟道进口加装混流装置,需要增加烟道

7、阻力,相应会造成引风机电耗增加,如图1所示。2.2设置省煤器给水旁路方案:在省煤器进口联箱以前设置调节阀和连接管道,将部分给水短路,直接引至下降管,减少给水在省煤器中的吸热量,以达到提高省煤器出丨I烟温的目的。优缺点:改造相对简单,烟温调节区间要求不高时可适当考虑,一般建议对于需要调节烟温温度较低(10°C以内)的情况可采取本方案。在更低负荷的吋候,需要旁路的给水量太大,将会产生省煤器内介质超温现

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。