加热炉与输油泵系统效率低原因分析及治理技术.pdf

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1、设置·产品,Equipment&Product加热炉与输油泵系统效率低原因分析及治理技术洪小平(大庆油田有限责任公司第四采油厂)摘要随着节能设备的大面积推广,地面设备系统效率整体水平有所提高,但随着单井产量的递减及油田开发年限的延长,部分地面设备负荷率低,老化现象较为突出,致使系统效率低于指标要求。通过对站库主要设备如加热炉及输油泵系统效率低的原因进行分析,找出影响系统效率的主要因素,提出相应的治理措施。实施后,加热炉效率提高4.6%,输油泵机组效率上升到61%以上,为提高站库设备系统效率提供了技术参考。关键词油田集输系统加热炉机泵系统效率D0I:10.3969/i.issn.20

2、95-1493.2014.004.012为了掌握设备运行能耗状况,地面设备系统效2系统效率低原因分析率监测工作一直以来受到节能管理部门的普遍重视。通过对运行设备系统效率进行测试,可为能效经测试,加热炉空气系数一般在1.2~2.0之对标工作提供基础数据。间,排烟温度在]50~300℃之间,热负荷在25%~85%之间。对于同一台加热炉,若空气系数1节能设备测试是1.2,排烟温度为150oC,热负荷为80%,其炉效1.1加热炉测试为87.6%;若空气系数为2.0,排烟温度为300℃,采油四厂共监测40台加热炉,平均热负荷率热负荷仍为80%,其炉效为72.85%。因此,空气系为58.30%

3、。加热炉平均热效率为82.19%,合格32数及排烟温度对加热炉的系统效率影响较大。台,合格率为80%;加热炉平均空气系数为1.60,2.2加热炉系统效率低原因合格39台,合格率为97.5%;加热炉平均排烟温度从14台加热炉综合评价不合格原因来看,排为204℃,合格28台,合格率为70%;加热炉炉体烟温度高于200℃的有l3台,占不合格数量的外表面温度合格数量有40台,合格率为100%;加92.9%,过剩空气系数超标1台。主要原因是该厂热炉各项指标全部合格数量有26台,综合合格率在用加热炉大多采用普通燃烧器,而燃烧器的合风为65%。开启度只能靠手动控制。2009年,该厂在加热炉烧12

4、输油泵测试火间安装了排烟温度表,加热炉合风开肩度以排烟采油四厂共监测输油泵35台。输油泵平均功温度表操作规程为控制依据,但排烟温度表作为计率因数为0.854,平均泵效为61.22%,平均泵机组量仪表,每年需要进行校检。此表在校检过程中损效率为51.62%,平均节流损失率为7.89%,输液单坏严重,经统计目前可用的排烟温度表只有28耗为0.32kWh/t。功率因数合格数量为25台,合格块,导致目前85台加热炉合风开启度缺少控制依率为71.43%;泵机组效率合格数量为20台,合格据,加热炉燃烧器自动化程度低,不能合理控制空率为57.14%;节流损失率合格数量为30台,合格气系数,天然气

5、燃烧不完全,热损失较大,测试炉率为85.71%;3项指标全部合格数量为20台,综合效较低。根据加热炉测试结果,全厂安装全自动燃合格率为57.14%。烧器后加热炉热效率为85.72%,未安装全自动燃烧器的加热炉热效率为81.71%,相差4.01%。2.3输油泵系统效率低原因作者简介:洪小平,_lr程师,2004年毕业于西安石油大学,从事油从l5台综合评价不合格的输油泵来看,均存气集输规划1:作,E-marl:h0ngx【)I】ing@petrochina.(:011.n,地址:黑龙江省大庆油【1{有限责任公第四采油厂规划设计研究所,在泵机组效率低的问题,平均泵机组效率为35.87%l

6、635Il。(指标要求:电动机功率≤55kW,泵机组效率/>54%,3()I1WWW.syshjn.com设置·产品,Equipment&Product75kW电动机泵机组效率/>59%,90kW电动机泵机2)在老区渊整改造『『】,优化站外钳、卡戋减组效率i>61%,ll0kW电动机泵机组效率/>64%);部分老化严重负荷率低的转油站.以捉高站库负伯:机泵负荷率低,电动机不能在额定功率状态下运率。20l4年老改造通过站外管优化渊整核减行,导致电动机功率因素不合格10台,占不合格北6001、2101、2201转油站,将这些站所辖油讣数量的66.7%。原因是随着单井产量的递减,各转通过

7、站外管【斓优化调整到邻近转油站,汁划实施油站、脱水站外输负荷率下降明显,平均外输负荷“两就近与环状流程改造”油井63口,减少掺水错率为39.87%,且均已采用变频调速技术。在测试过825m/d,转油站平均负荷率从49.4%提高刮程巾,泵的流量、压力转速不稳定,导致整个机泵82.7%。在“十■五”期间,还将核减杏北l002、效率偏低,只有在泵加速运转时功率因素才能502转油站,预计年可节气107×l0m,’f电达标。35.64×10kwh。截至20l2年,共建转油站5l

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