沈84-安12块深部调驱技术研究与试验.pdf

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1、沈84-安12块深部调驱技术研究与试验陈鸿图(辽河油田公司沈阳采油厂124010)摘要:面对沈阳油田中高渗砂岩油藏沈84-安12块注水井占测试厚度的51.8%。主要吸水层厚度占总吸水厚度的比例为段长、水驱动用程度差的现状,2010年在股份公司及油田公司的26.0%,其吸水量却占总吸水量的69.6%。支持下,在沈84-安12块开展了深部调驱技术研究与试验工作,2.平面上相变快、砂体变化大,水驱方向性强深部调驱试验以“三分四重四结合”为工作思路,优选开发断块,沈84-安12块储层骨架砂体呈网状分布的特征,导致了储细分开发层系,优选

2、配方体系,按照“研究、试验、推广”三个层次层在平面上非均质性严重,非均质系数一般在1.36~4.32之间,逐步推进,在实施过程中坚持“五个结合”和“三个精细”,实现了变异系数一般在0.5~0.9之间,各井点之间渗透率相差几到几高凝油油田四级断块稳产和综合开发水平的提升。十倍。同一小层不同的井点由于相带位置的不同,渗透率相差更关键词:中高渗砂岩;细分层系;深部调驱;精细开发为悬殊,级差达几十倍,甚至上百倍。在注水开发上,单向注水见沈84-安12块是沈阳油田最大的注水砂岩区块,地质储量效比例较高为37.7%,而双向和多向受效比例较

3、低,为29.9%和6374万吨,标定采收率27.6%。该块1986年开发,到1988年1012%。月实现全面注水开发,由于储层非均质性强,注采井段长,在现有技术条件下,油藏注水开发“三大矛盾”突出,油层动用程度差,目前油田已进入高含水开发期,开发效果逐年变差。对该块实施深部调驱研究与试验,有效提高动用程度,改善开发效果,提高采收率,对该块及沈阳油田其它同类油藏的有效开发及稳产具有重要意义。一、沈84-安12块地质开发概况沈84-安12块位于大民屯凹陷静安堡构造带南部,整体上是一个三面被断层所夹持、东高西低、北高南低、向西南倾没

4、的断鼻状半背斜构造,含油面积为12.6km2,地质储量为6374×104t,标定采收率27.6%。沈84-安12块沙三段储层为扇三角洲沉积,S34到S33沉积亚相为扇三角洲平原-前缘沉积,沉积主要微相类型为以河流作用为主的辫状分流河道砂和河道间薄砂微相。河道砂为骨架砂体,薄层砂呈零星状或连片分布于河道砂之间(见图2-1)。沈84-安12块油藏埋深为1350-2220m,油层平均厚度2.7m,孔隙度22.6%,渗透率396×10-3μm2,原油密度0.88g/cm3,原油粘度4.5mPa·s,含蜡量31.3-45.3%。自198

5、6年投入开发以来,根据油藏储层及构造发育情况,针对当时油藏开发所暴露的各种矛盾,先后进行了5次重大调整,区块水驱控制程度不断提高,水驱储量从1668×104t提高到5396×104t,增加3728×104t。随着大规模调整工作的结束,由于注采矛盾的突出,区块于1994年进入递减速阶段,年产量由1993年的95.7618×104t下降到2007年的21.0861×104t,采油速度由1.5%降至目前的0.33%,综合含水由67.1%上升至91.5%,期间经历了1995年、1998-2000年二次层系调整,阶段内平均综合递减率为1

6、2.7%,含水上升率为2.6%,该块亟需改善开发效果。二、开发中存在的主要问题1.含油井段长,层数多,非均质性强,纵向上动用程度不均衡统计沈84-安12块2000年以来的68口井分注状态下的吸水剖面,吸水厚度为2056.7m,测试厚度为3970.4m,吸水厚度仅2013年12月187三、深部调驱技术方案研究与设计针对沈84-安12块油藏的开发实际,在调研前期单井调剖试验的基础上提出了深部调驱研究与试验思路。1.深部调驱可行性分析针对主体开发区的水淹程度高、三大矛盾突出、水驱效果变差的问题,开展SMG深部调驱可性行研究,探索多元

7、化开发途径。(1)沈84-安12块油藏基础条件好,储层物性等条件适宜调驱技术应用沈84-安12块主力油砂体具有一定的储量规模,纵向上相对集中,主力油砂体采出程度在25~30%,一般油层连通系数在70%以上,开展深部调驱仍有进一步提高采收率的空间(见图3-1)。沈84-安12块的储层物性、流体性质、油层温度、水质等条件,有利于调驱剂优选;区块主力砂体非均质性的研究结果表明,其层间、层内渗透率变异系数平均在0.62以上,各个单砂体均现出较强的非均质性。应用深部调驱能够有效的增加波及体积。(2)具有较完善的注采井网与层系基础,有利于

8、实施规模调驱1988年10月份以来,沈84-安12块经过五次层系调整,在区块主体部位,注采井网比较完善,并且井况较好,地面工艺配套。注采井数比为1:2.49,注采比为0.8,双向及多向受益井占71.2%,有利于实施规模调驱。(3)区块应用弱凝胶为主的常规调剖技术,取得了明显的

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