甲醇精馏工段节能技改小结.pdf

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1、第40卷第2期化工设计通讯2014年4月ChemicalEngineeringDesignCommunications·93·新预热器壳程使用加压塔预热器之后100℃的蒸技改技措汽冷凝液换热后,其温度可降至60~80℃,再送至外管使用岗位。其流程如图1所示。甲醇精馏工段节能技改小结我公司焦炉气制甲醇装置开车后,不断优化工艺流程,开展节能降耗活动,经研究在精馏系统原预热器的前面串联一台预热器,利用100℃图1甲醇精馏系统流程示意图的蒸汽冷凝液进行一次预热,以达到提高精馏预2投资与效益塔入料温度的目的

2、,从而减少蒸汽使用量,基本购置设备、管道、阀门,土建等需要15万元。实现焦炉气制甲醇装置中副产蒸汽的充分利用,按年生产时间8000h测算,年节约蒸汽并将锅炉房锅炉停掉备用,做到效益最大化。4000t;吨蒸汽以100元计,年节约费用40万元。1改造方案经分析,投用一个预热器入料温度平均上升改造前,粗醇温度约40℃,经原预热器后27畅5℃;使用新预热器后,粗醇温度第一次预进预塔粗醇的温度约55℃(冬季在50℃)。热平均上升21畅2℃,第二次预热后平均上升改造后,合成系统或罐区送来的40℃的粗13畅5℃

3、,合计入料温度平均上升34畅7℃,即整醇,经新预热器管程预热至约55℃后,进入原体投用后粗醇温度上升7畅2℃,达到了预期的效来的粗醇预热器管程预热至65~70℃后再进入果,为公司节约了蒸汽,降低了消耗。预精馏塔,如此至少可节约蒸汽0畅5t/h左右,(临沂恒昌焦化股份有限公司年节约蒸汽约4000t。新增预热器之规格型号与段宝兴,文德国,张波,刘方明)原来的一致,管程走甲醇,壳程走蒸汽冷凝液;(上接第90页)变化的情况下,出料还比较顺利,每隔一天出一3计算得出,空气流量Q=70m/h,即补充空气次料;

4、因灰尘比较多,硫酸铵成品颜色呈灰色。3量约为11m/min。为防止液体倒流入空气罐,相较改造之前,氨水消耗量明显减少,原每班要33管道上可加两只止逆阀和一只截止阀。此举可有消耗氨水10m左右,现在每班只需6~7m。效增加氧化空气量,风机没有故障时,可关闭新以前工人对浆液pH值拿捏不准,加氨依据是只增管线上的截止阀;风机检修时,打开此阀门。看出口SO2在线监测含量,高了多加,少了不其调节方便,有效保障了脱硫系统的正常运行。加。如今每两个小时做一次浆液滴度,工人心中有数,不再盲目加氨。整个脱硫系统运行

5、也比较4改造效果顺畅。2014年1月,烟气排放情况明显好转,在线4畅2烟气达标排放监测数据为,烟气压力2畅87Pa、流速3畅7m/s、湿烟囱排出烟气的颜色比以前淡,抬升高度也3度4畅9%、含氧量19畅79%、粉尘含量35畅15mg/m、可以,不象以前烟气就在烟囱口扩散,烟尘在低33SO2178畅26mg/m、NO1畅2mg/m。处弥漫,对当地环境产生不利影响。如今空气质4畅1氨水消耗量减少量得到明显改善,天空明朗了,而且产品硫酸铵可控制好溶液的滴度后,在外界条件没有大的用作生产复合肥的原料,能产生

6、一定的经济效益。欢迎投稿,欢迎订阅,欢迎刊登广告!

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