苯抽提水循环操作分析.pdf

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1、苯抽提水循环操作分析马赛(中国石油长庆石化公司,陕西成阳71200)摘要:苯抽提装置是重整装置的后续装置,主要产品是苯和抽余油,长庆石化公司苯抽提装置采用环丁砜抽提工艺。在装置运行过程中出现了装置平稳率下降、苯结晶,董过低和抽余油溶剂含量偏高的现象,这与水循环的运行不正常有直接关系,通过针对水循环出现的问题分析和采取优化手段,装置平稳率有了很大程度的提高,苯产品纯度达到99,95%以上.结晶点大于5.4℃,抽余油溶荆含量<15ppm,均达到设计要求。中国石油长庆石化公司0.15M妇苯抽提装置,原料为来自上游重整装置的稳定汽油,按年操作8400小时计,年处理量为

2、60万吨,切割出其中的C6馏分油作为抽提进料。抽提装置由脱c6塔、抽提塔、溶剂回收与再生、苯精制、等五个部分组成。01采用环丁砜抽提工艺,利用溶剂对原料中各组分相对挥发度影响的不同,通过精馏实现芳烃与非芳烃分离。溶剂和c6馏分在抽提蒸馏塔接触形成气液两相,由于溶剂与芳烃的作用力更强,使非芳烃富集于气相,于塔顶排出;芳烃富集于液相并被提纯,于塔底排出。8’富集芳烃的液相进入溶剂回收塔,在塔内进行芳烃与溶剂的分离,溶剂从塔底循环使用,苯从塔顶抽出,迸入白土罐,脱出微量的烯烃后,得到合格的苯产品。苯抽提的水循环运行情况对装置平稳操作和苯、抽余油产品质量有着重要的影响

3、,所以在日常操作中,通过日常的数据分析,可以进行水循环的优化操作,提高装置参数的平稳率和产品。1水循环对装置平稳操作分析水洗塔C一0202的目的洗净抽余油里的环丁砜,同时水携带溶剂进入后面的溶剂回收环节,避免溶剂的跑损。水洗塔的上下两个循环量要大小适宜且保持稳定,循环量的波动会引起水洗塔塔压波动,影响抽余油和水的分离效果。水洗塔操作时还应注意界位不应过低,界位太底,抽余油很有可能会进入E0208进而污染苯产品,C-0202的界位控制阀LICA4205开度也不应过大,该阀门开度多大会形成涡流,也会造成水中携带抽余油。通常情况下,水汽提塔E0208的塔顶温度为12

4、5℃,塔顶压力为0.15MP。这样的操作参数可以保证水中的微量轻烃可以全部从C一0205D顶蒸发出去。如果部分轻质油进入水汽提塔后,由于塔内温度高,油品立即汽化。油品汽化过程中大量吸热,造成塔顶温度骤降,一般能下降105℃;另一方面,油品的剧烈汽化,打破了塔的压力平衡,大量出现的非芳烃蒸汽导致塔顶压力控制阀阀位迅速开大,严重时即使阀位全开也无法控制塔压力的上升,所以出现上述情况要及时置换E0208、E0209中的水,并找出造成该状况的原因,及时解决。汽提水蒸发器E0209起着提供汽提蒸汽和回收溶剂的双重作用,以现阶段的操作情况来说,其压力维持在0.22MP,压

5、控阀PIC4217开度21~25,可以保证正常的水循环量;在回收E0209釜底的溶剂时,操作的要点是缓慢操作,P0211出口流量不应超过lOOOkg/11,因为回收溶剂中存在大量的水,水的汽化热很高为40l(J艋ol,这部分水进入C0204塔底会造成塔底温度剧烈波动,进而影响回收塔的气液相平衡。在抽提系统补水时,要缓慢开大补水自控阀的开度,如果开度过大,溶剂分离器来不及将水油分离,大量水进入白土塔,会损坏白土和精制剂,从面影响装置的长周期运行。2水循环与产品质量的关系在抽提塔的操作上,要保持塔的界位在较高的位置,防止携带抽余油进入后面的两塔;如果要在苯纯度达到

6、99.9的情况下进一步提高苯纯度,因为芳烃在环丁砜中的溶解度远大于非芳,可以适当降低溶剂比,提高返洗比,把富溶剂的非芳置换出来。在后面C0204,汽提水和汽提蒸汽的量也会影响苯纯度,苯水共沸物的水含量在8.8%,一般情况下,E0209的蒸发量足以与苯形成共沸物,所以水量的大小主要取决于水洗塔需要的水洗量的大小。要使水与苯在V0204里充分分离,要适当减小水汽提量,V0204液位也要尽量高一点,让水苯有充分的时间分离。最后,增加苯在中间罐中的静置时间,在最近操作中,静置时间超过四小时能保证苯结晶点在5.35℃,如果静置时间在六小时以上,可以保证结晶点在5.40℃

7、以上甚至达到5.45℃。在回收塔C-0204中,用蒸汽作为汽提介质使苯与溶剂分离,汽提蒸汽的量不能过大也不能太小,如果蒸汽量过大,水下蒸发的过程中会携带一部分溶剂进入回收塔V0204,会污染V0204里的苯,导致苯中硫含量过大,进而污染苯中间罐,也会导致苯与水来不及分离,苯的结晶点偏低。如果汽提水量过小,贫溶剂里就会含油,影响贫溶剂在抽提塔里的溶解能力,同时水洗水量就不够,不足以洗净水洗塔C0202的抽余油的溶剂。现在通过一段时间的操作摸索永洗水量保持在1100~1400kg/h为宜。3结语通过水循环的优化操作,装置的参数平稳率大大提高,苯中间罐结晶点不合格的

8、现象也大大减少,抽余油的溶剂含量也能达

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