CRM4622立磨提产降耗调整.pdf

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1、中图分类号:TQl72.6+3文献标志码:A文章编号:1007-0389(2016)04—74_01【DOI]IO.13697/j.cnki.32—1449/tu.2016.04.0280概述CRM4622立磨提产降耗调整韩瑞,李国近,刘文敬(山东鲁碧建材有限公司,山东莱芜271100)我厂。5立磨为CRM4622矿渣立磨,采用2+2布局(2个主辊,2个副辊),电机功率3550kW,2013年投产,运行一年后,台时产量90t/h,电耗45kWh/t,对标国内同行业立磨,45立磨粉磨效率较低,能耗较高(全国一线水平在37。39kWh/t)。结合莱歇立磨、天津院立磨磨机各部件尺寸,

2、以及多年立磨使用经验,对”5立磨进行了一系列调整,效果较好,以下对此作一介绍。1磨机调整措施(1)降低挡料圈高度。挡料圈初始安装高度为245mm,料层厚度约为60mm,辊套与磨盘的挤压力无法充分将物料粉碎。经实验表明,挡料圈高,料层厚,粉磨效率低;挡料圈低,料层薄,磨机振动大,回料量大。最终将挡料圈高度调整为220mm,此时料层厚度约为40mm,料层厚度下降,单位时间内作用在辊套与磨盘之间的物料大大减小,物料粉碎较为彻底,大大提高了磨机的研磨能力。(2)减小挡料圈与辊套大端之间的距离。挡料圈与辊套大端之间的初始安装距离约为50mm,随使用磨损增加至70mm,造成物料在经过挡料圈

3、大端时不能很好的停留。经过测量计算,将挡料圈底部焊接起高70mm,控制挡料圈与辊套大端之间的距离在20mm左右,见图l。既能保证辊套与挡料圈图1挡料圈底部焊70mm台阶不直接发生碰撞,也能延长物料通过此部位的时间,更能使物料得到充分的研磨。(3)减小喷口环与磨盘之间的间隙。长时间生产过程中,喷口环与磨盘之间的间隙由初始安装的10mm磨损至20mm,造成通过此部位整最终将此部位间隙调整至5。lOmm(女H果调整至5mm以内,磨盘与喷口环发生碰撞,造成设备损伤),磨内能够形成良好的螺旋风,提高了物料的打散效果,提高了通过选粉机的物料量,最终产量得到了提高。(4)重新调整喷口环通风面

4、积。前期我们在磨机喷口环位置开孑L(8个)测风速,测得风速在15—60rrds波动,磨内通风较为杂乱,分析原因就是部分喷El环被封堵。通过计算,我们先将封堵的喷口环全部打开,然后整圈均匀的封堵1/3。保证了磨内喷口环各个点的风速均匀、物料打散效果良好。(5)优化辊套、磨盘焊接尺寸及焊接过程。因采购的辊套规格不一,根据分厂使用经验,对辊套制定标准:距离小端600mm位置辊套周长为7322mm、半径1165.92mm,距离小端200mm位置辊套周长为6821mm、半径1086.15mm,角度78.50,R弧半径为70mm。磨盘焊接时,首先将磨盘按要求焊接平整,然后在研磨区O~300

5、mm位置焊补2层(4~5mm),增加高效率研磨时间。辊套磨盘焊接后必须严格按照以下要求进行验收:(1)对比2个辊套外形尺寸是否一致。(2)焊接过程中每层对焊渣打磨,焊补完后对辊套、磨盘打磨平整。(3)磨辊焊完后用角度尺测量焊接面是否平整,磨盘焊完后,检查磨盘是否焊接平整。(4)落下主辊,辊套大端与磨盘研磨区域(0—300mm)没有间隙。2使用效果我厂45立磨台时产量由90t/h提高至120t/h(喂料量最高145t/h)。电耗由45kWh/t降至35kWh/t,仅电耗这一项,每吨微粉降低制造成本7元左右,每年45立磨节省电耗节省400多万元。的通风量增加,通过喷I=1环的风量减

6、少,风速降低,不能很好的打散磨盘与辊套研磨形成的料饼。经调‘74一永淀工疆型些(编辑:于欢)(收稿日期:2016—04—08)

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