CW6163车床重载不能启动的故障排除- .pdf

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1、栏目主持卢燕明l■■塑■■●丛■■■●■●●墼■■■■■■_.圜■●■●=■■^‘i;■■■■_CW6163车床重载不能启动的故障排除山东博特精工股份有限公司(济宁272100)文洪进王永我公司一台8m车床CW6163已使用16年,加工大(3)检查电动机负载电流,对电动机进行保养,更直径和长件时,切削力小且摩擦片发热,用于推动摩换了传动带。擦片离合的液压油温度较高:为此,车间准备两个油箱(4)更换了传动系统啮合不好的齿轮及齿轮轴,保交替使用,加大切削量,工作30min后,机床就会出现证传动系统的灵活,正反问隙小摩擦片发热主轴停止,冷却lOmin后

2、再加T,形成间歇上述问题解决后,摩擦片发热现象有所缓解,故障运动。更换摩擦片后也只能使,L}J7天。近期,由于大丝仍没有排除。卡T生产的合同增多,8m车床CW6163已不能满足工艺2.修复液压系统要求。在此之前多次维修不能排除,已成为亟待攻克的液压系统(见罔1)压力油通过二位四通阀至分油难题。针对此故障我们成立了Qc小组,小组成员由维环的油腔1和油腔2(见图2),分别传到活塞轴的孔1修技术员、设备操作工、维修人员组成。通过从各个方和孔2(见图3),到达活塞两侧,推动活塞运动压紧摩面进行分析,找了问题的关键所在。擦片,重载不能启动的原因可能是乐紧力

3、太小:1.从机械效率入手(1)检查发现,设备老化、传动效率低,如床身磨损严重,托板移动时摩擦阻力大,加上托板移动时其运动轨迹受导轨磨损曲线的影响直线度下降,驱动托板传动光杠和丝杠弯曲影响传动力;传动齿轮磨损严重,造成传动效率低:检查电动机使用多年功率是否下降,带轮的沟槽是否有损坏或磨损严重;检鱼液压系统的压力是否达到要求的压力,液压缸活塞间隙是否变大造成内泄,分油环处的问隙是否变大压力油内泄,造成液压缸压力变小。1针对上述情况,我们对所列举的问题逐项进行检查液压系统的调整,更换腔1腔2和排除。齿轮泵。原系统用于指示系(2)对于床身进行了重新捌平,

4、检查床身导轨的直统压力的压力表是安装在溢线度,刮研床身导轨,尽量恢复精度。因床身长lOre,流阀上,因这种溢流阀在市需要lOm以上的导轨磨,目前当地还没有这么大的导轨场上买不到,为此,我们在磨,只能采用人工刮研的方法解决。因难度大,这次维厂家特殊定货,更换后调整修只能尽可能恢复其精度,对丝杠和光杠进行调直.调规定的压力(液压阀因以前整两端的支承点和托板点的同心度,直到托板在导轨更换过新的,因此没有更面的移动轻松灵活换)。磊.工@冷加工2071年第3期lWWWmetalworking7950.com数控机床加工尺寸不准的原因探讨广州数控信息科技有限

5、公司(广东510663)吴义荣卢勇卢廉在数控机床维修服务中,时常可以听到诸如“加工监视DA98A的位置指令脉冲(DP--~CPO),经过一段时尺寸不准”、“加工尺寸不对”、“尺寸偏差”等现象的间的运行之后,发现其与GSK980TDa发出的脉冲数存故障描述(下文均以“加工尺寸不准”进行描述),这在差异,可确认故障由干扰引起。于是将变频器移离电一类问题大多属于偶发性故障,处理起来比较棘手。针柜,与DA98A分开摆放;再次运行监视,情况有明显对此类故障,笔者认为重要的是找出故障产生的原因,改善;最后重新整理了电柜布线(强弱电分开、动力然后再根据具体原因

6、予以处理。本文从实际案例分析人线与控制线分开),加工运行200多件后,未见故障再手,对加工尺寸不准的原因进行了归纳、总结,并提出现。了故障解决、处理的措施。(3)判定及处理外界干扰或脉冲丢失是引起加工1.外界干扰或脉冲丢失尺寸偏差比较常见的原因。在现场可利用控制器、伺服(1)案例描述有一数控车床配置为GSK980TDa+驱动给出的相关诊断信息给予判断。DA98A,在加工中向时会出现尺寸不准的现象(由于由外界干扰引起的加工尺寸不准,可以采取以下方用户对z向尺寸精度要求不高,平时未做检测要求),法进行判断:使工作台从某位置出发,经过一系列运动用户反应

7、每100件工件中有3~10件不符合要求。后返回到该出发位置。根据伺服驱动装置的不同采取不(2)案例剖析在用户现场发现,该机床为改造的同的判定方法,对于伺服驱动装置,可以监视位置指令机床,主轴变频控制(变频器为某国产品牌),变频器脉冲的数值与发出位置的脉冲数值是否相同;对于步进与DA98A紧挨,电柜布线比较混乱,初步怀疑为干扰驱动装置,可以查看驱动单元的相位灯指示状态是否相所致。每100件工件中有3~10件不符合要求,故障发同。若不相同,则很有可能存在干扰。一般情况下,受生频率较高,现场再现的可能性较大。在用户加工时,干扰后,驱动单元接收到的脉冲数

8、要多于控制器发出的3),很难制作,有条件可用枪钻来钻孔,但在当地没有孔1孔2此设备,我们就焊接加长钻头,慢慢地进行轴向钻孑L。一\\28

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