X2020B龙门铣床工作台传动修理- .pdf

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1、X2020B龙门铣床工作台传动修理■陕西重型汽车有限公司(西安710200)邓呈峰李红兴曹婉蕴李富贞摘要:X2020BJ.~门铣床工作台在往复运动过程中,其底部出现异响。经过逐步排查,最终确定蜗杆箱内部一端面轴承8314/GB301-1964损坏而导致蜗杆轴向窜动,最终导致蜗杆轴牙形损坏。经过对蜗杆拆卸、修理、安装和间隙调整,更换相应损坏轴承,最终使设备恢复正常。X2020B龙门铣床为北京某机床厂1974年生产,况:如蜗杆是否窜动,蜗轮的安装螺钉是否松动。至今已运行40余年,为公司加工大型箱体、机体的而工作台有时偶尔停止

2、运动,应检查直流调速电动关键设备。2008年,据操作工反映,机床工作台在机,工作台进给箱中的液压离合器。往复运动中,偶尔会出现时断时续现象,且快速运动检修工作台进给箱:工作台进给箱安装在床身中,工作台底下出现异响,需对机床工作台传动进行后部右侧,通过花键轴将运动传递给蜗杆箱驱动工作检修。台往复移动。工作台进给箱由直流电动机驱动,利用安装在1.分析工作台进给传动机械系统悬挂按钮站上的扇形调整器使进给运动获得无级调工作台为矩形铸件,工作台面有固定工件和夹速,变速非常方便。具用的T形槽。从进给传动机械系统图(见图1)中工作台进

3、给箱内传动件的润滑由液压站的润滑可以看出,工作台的进给和快速移动是由一套可控硅油管进行强制淋浴润滑。供油量的大小可由装在床身直流无级调速系统控制的直流电动机驱动,经过减速的分油器调节,以保证各传动机构分配合理的润滑油齿轮和快慢速转换液压离合器,再经过联轴器、直齿量。圆锥齿轮箱,传动蜗杆驱动工作台下面的蜗轮,使工我们拆开进给箱后,检查进给箱内各传动齿作台获得进给和快速移动,从而使工作台获得前后往轮、离合器及轴承等均没有明显损坏,然后清洗箱复直线运动。从图1可以看出,工作台运动由蜗杆驱体,更换滚动轴承等易损件。经过检查,工作

4、台进动工作台下部安装的蜗轮来获得直线运动。因此,给箱中的液压离合器的端面齿均无异常磨损,牙形工作台下部有异响,我们重点检查蜗杆零件及安装状完好,用手推动,端面齿离合器在花键轴上移动灵活,轻松无卡滞。2.检修机床静压导轨机床导轨用液体静压卸荷导轨(见图2),压力油来自机床液压站,经稳压和过滤网滤油后通过油管输送到工作台油腔。静压导轨的节流阀和压力表安装在工作台两侧的空腔内。减压阀J一25调整为12个大气压(1.2MPa),此压力由压力继电器Y62—21控制,当导轨润滑油压力低于此压力时,机床不能启动。检图1工作台进给传动系

5、统图查工作台压力表,P=I.3MPa,正常。78,一参磊⋯静压导轨工作台进给离合器运动不能正常输出,自然会导致工作台不能正常移动。拆检液压离合器液压缸,检查活塞、液压缸间隙0.05mm,正常;活塞外圆、液压缸内孔的表面无明显划伤,表面粗糙度值达到=0.8mm。活塞外圆密封圈老化严重,更换密封圈。由于机床使用年头长,我们更换二位四通电磁24D一10,液压泵YB一6。经过以上检修后,把与工作台蜗杆联接的联轴器断开,通电后,工作台进给箱运转正常。5.检修工作台蜗杆箱及其润滑情况由于操作工反映工作台传动有异响,是我们此次检修的重

6、点。因此,我们把此次的检修重点放在蜗杆箱上(见图4)。蜗杆箱固定在床身中部,动力由工作台进给箱图2工作台静压导轨及进给液压原理图传来,经传动轴、齿轮等传动副使蜗杆转动。蜗杆与3.静压导轨压力调整工作台的齿条(蜗轮)啮合,从而使工作台移动,静压导轨节流阀调整时,松开螺母1,旋动节流蜗杆箱的润滑由液压站提供(见图5),其供油量的阀杆2,改变节流间隙,调整静压卸荷油腔压力,调大小由装在蜗杆箱上面的分油器进行调节,以保证合整后用螺母1背紧,调整压力油的油压,由压力表读理的分配润滑油。经我们现场检查,蜗杆箱润滑油路出(见图3)。压

7、力正常,齿轮泵CB—B6运转正常,无异常噪声,拆卸后检查与电动机的联轴器联接正常。但随着拆卸的深入,我们发现工作台蜗杆轴承润滑处润滑油管出油不通,肯定造成工作台蜗杆箱润滑不良。然后,我们清洗滤油器、针阀节流器,用压缩空气疏通润滑管道,使润滑油路保证畅通。噼现场拆检蜗杆箱:①拆卸去工作台联接油管、压板(打配对标记),起吊工作台,拆卸后发现蜗图3静压导轨节流阀调整图1.螺母2.=青流阀杆3.节流阀体4.节流阀薄膜5.压力表4.检修工作台进给箱液压离合器液压系统分析工作台进给箱液压离合器液压系统图(见图2右半部):液压油经粗滤

8、油器进入叶片泵YB一6,图4工作台蜗杆箱再经过精滤油器,通过单向阀I一40,减压阀J一10,减1.可调蜗杆2.螺母3.压块4.螺钉压后系统压力2.5MPa,再经过二位四通电磁阀24D一润滑进给箱10,进入工作台液压进给离合器液压缸两端,推动液压离合器左右移动,分别与花键轴上的两端齿轮啮合,而使花键轴Ⅲ获得两种不同转速

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