冷轧成形整流叶片毛边问题分析及改进方案.pdf

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1、模具技术2014.No.5文章编号:1001—4934(2014)05—0023—08冷轧成形整流叶片毛边问题分析及改进方案陈雅,周红梅(中航工业南方航空工业(集团)有限公司,湖南株洲412002)摘要:为解决整流叶片毛边起皱,叶片工作型面易被后工序切掉等问题。将叶片截面理论数据、冷轧模截面测量数据、冷轧模截面理论数据进行对比分析。对冷轧模的毛边面和过渡面进行了优化,使其曲率接近一致,同时加大过渡面的宽度。生产验证,该模具彻底消除了叶片起皱,并缩短了修模时间30左右。关键词:整流叶片;冷轧模;毛边;过渡边;起皱中图分类号:TG33文献标识码:BAnalysisandimprove

2、mentplanforthestraightenerbladeburrsincoldrollingprocessCHENYa,ZHOUHong-meiAbstract:Inordertosolvetheproblemsofthebladewrinkleincoldrollingandthecuttingoffofthebladeworkingsurfaceinthesubsequentprocess,theanalyticaldataofbladesec-tion,themeasuringdataandtheanalyticaldataofthecoldrollingdiesec

3、tionhavebeencomparedandanalyzed.Tomakesurethesamecurvature,theburrssurfaceandtransitionedgeareoptimized.Atthesametime,thewidthofthetransitionedgeisincreased.Practicehasprovedthatthiscoldrollingdieiscapabletoestimatethebladewrinkleandreduce30%timeforrepairingtherollingdie.Keywords:straightener

4、blade;coldrollingdie;burrs;transitionedge;wrinkle0引言截面为例,忽略测量误差,可以清楚地发现2个问题:(1)测量的模具弦宽加宽;(2)过渡面顺延航空发动机4~1O级整流叶片由于数量的曲率和长度发生改变。从图1可以看出测量多、叶型复杂、精度要求高和要求无余量轧制,的模具弦宽比设计的弦宽长4~5mm左右。而一直是企业生产中的关键。但从冷轧模轧制的测量的上、下模过渡面曲率变大,且又平又长。情况来看不够稳定,经常影响正常生产。工作时具体表现在:叶片毛边起伏不规则,新模具工1轧模和叶片结构作时对模情况不好,叶片型面弦宽过短,新模具轧模的工作

5、部分主要是型面,过渡面和毛过渡面不光滑。针对以上现象采用三坐标测量机对可以生边面如图2(a)所示。叶片相对应的部分是型产合格零件的模具进行测量(见图1)。以l、4、6面,过渡边和毛边如图2(b)所示。收稿日期:2014—06—05作者简介:陈雅(1979一),男,工程师。模具技术2014.No.525年代初设计,电脑使用不够普及,全靠人工计2模具问题具体分析算。叶片坐标转换为模具坐标时有误差,如表l所示(进气边,h排气边)。而在设计模具坐标时,根据叶片型面上的4个点的坐标,利用二2.1模具毛边面不圆滑次拟合曲线方程-厂()===b+z+63,通过正从大多数新的冷轧模的凸、凹模来看

6、(包括态方程,>16JsK+,:T(K一0,1,⋯⋯),其修磨过的模具),毛边面基本上都有不规则起J—oNN伏,对于毛边面来说,其表面粗糙度和圆滑程度中∑z==:S,’∑yx一,选用高斯消元与型面的要求同样重要。毛边面的不规则1起=OJ=i法解出型面坐标,并通过设计型面所得数据并伏会导致金属在轧制时流动不均匀,叶片的毛截取坐标得到设计毛边起点的。可以看出整个边起伏不平。这将会影响下道工序(冲切毛边)过程是没有考虑到毛边面的圆滑,凸、凹模的平的质量,在叶片加工是不允许的。经讨论分析均辊径,以及工作时的叶片侧弯现象等,并且无造成该现象主要有以下2个方面。电脑对模具模拟进行校对,其后,

7、在生产中发现从设计过程来说,毛边面的起点坐标有计问题,也没有对该数据进行及时地修正。因此,算误差,是导致毛边面有起伏的主要原因。由导致毛边面有不规则起伏是正常的。于生产发动机整流叶片的大部分模具是在90表1叶片坐标转换为模具坐标的误差mm截面h1截面差高度差截面h2截面差高度差OO.661一O—O.O3OO.681一O—O.O61O.632—10.001O.622—1O.O62O.633—2O.O82O.683—20.OO3O.714—3O.193O.684—3一O.O44O.9

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