安钢2800m3高炉炉前系统改造.pdf

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1、HydraulicsPneumatics&Seals/No.05.2014doi:l0.3969/j.issn.1008-0813.2014.05.024安钢2800m3高炉炉前系统改造姚瑁.刘文贤TheAnyangSteel2800m。BlastFurnaceSystemTransformationYA0Jun,LIUWen-xian(安阳钢铁股份有限公司炼铁厂,河南安阳455004)摘要:自从安钢2800m高炉顺利投产后,炉前设备在运行中发现了一些不足,经过仔细研究分析,针对性地做出了整改,取得了良好的效果,有效提高了高炉的顺利生产。关键词:

2、安钢2800m高炉;液压泥炮;摆动溜嘴;软启动器;断路器;PLC中图分类号:TH137文献标识码:B文章编号:1008—0813(2014)05—0069—030引言断路器下,如图1所示。来自1#变来自2#变安钢2800m高炉自从顺利投产以后.炉前设备在运行过程中发现了一些问题.这严重影响了高炉正常的生产秩序1炉前设备状况简介1.1炉前设备高炉炉前有三个出铁口.主要设备包括三台液压泥炮和三台液压开口机.分别由液压站内的两套液压系统控制,其中1#、2#出铁口共用一套液压系统,3群出铁口用另一套液压系统。每套液压系统均有三台泥炮液压泵和两台开口机液压

3、泵另外三个出铁口还对1#液压系统2#液压系统应有三台电动摆动流嘴故障出现较多的是泥炮和摆图1改造前泥炮电源供电状况动流嘴.主要表现为运行过程中出现软启动器报警或(2)主要缺陷:此种供电方式造成第三台泥炮液压者严重时会出现断路器故障跳闸.直接引起的后果是泵不能完全起到备用的效果当断路器在操作过程中不能及时堵铁VI或泥炮烧毁:摆动流嘴则经常出现控出现过载导致跳闸故障发生时.将导致该液压系统中制角位不准确或角位找不到等故障.导致不能及时准的三台泥炮液压泵电机均不能正常启动.该液压系统确地把铁水导人到铁水罐,造成跑铁、烧铁轨等事故,瘫痪.铁口堵不住、泥炮

4、进退不能,时间略长就会造成迫使高炉出铁人员被迫全压堵铁口.具有很大的危险泥炮设备被烧毁、高炉被迫减压、休风等事故,将问题因素。扩大化.即使能及时将跳闸的断路器恢复.泥炮设备也1_2设备控制方式简介及存在缺陷会受到相应的损坏1)泥炮控制方式及供电状况2)摆动流嘴(1)泥炮油泵电机采用ATS48软启动器驱动,每套f1)摆动流嘴用电机驱动.设机旁自动操作和手动系统都是三台电机.两运一备。在设计中控制三台泥炮操作.机旁操作箱设置了+29。、+12。、+10。、0。、一10。、液压泵的三台软启动柜电源取至同一个断路器下。另一12~.6个角位的操作按钮及6个

5、到位指示灯。PLC预一套液压系统的三台软启动柜电源也同样取至同一个先定义了6个角位从大N4,分别为1、2、3、4、5、6,并且定义从1_+6为反转,从61为正转。正常生产要求摆收稿日期:2013—11-25动流嘴动作时,用机旁自动操作,直接按下摆动流嘴需作者简介:姚瑁(1982一),男,山西晋中人,助理工程师,学士,研究方向为要摆动的角度按钮.经PLC进行实际位置和请求位置电气设备维修。69液压气动与密封/2014年第05期的大小比较后输出正转或反转命令,再经继电器一接触决了主令控制器调整困难的问题。同时完全满足工艺需器控制驱动电机旋转,位置反馈

6、由主令控制器完成,主求;③完善PLC控制程序,将请求命令用主令反馈的到令点闭合即将位置信号反馈给PLC,直到PLC接收到位点复位.保证PLC只要在请求命令后的第一次接收与请求命令相同的角位反馈后,则停止输出,电机及抱到与请求命令相同的角位反馈后即将请求命令取消,保闸的液压推动器同时失电,机械抱闸抱紧。证摆动流嘴不再出现反复摆动的不安全现象。(2)故障及缺陷分析。摆动流嘴经常出现在某两个角位之间往复摆动。原因为摆动流嘴找不到设定角位。经多次观察并分析原因.认为摆动流嘴控制系统存在[l銮线堑]I豳着以下缺陷:①机械抱闸性能不能做到精确效果,容易致使摆

7、动流嘴到达如设定值为的+10。角位后未能立即停止:⑦主令控制器两位置反馈到PLC时间较短:±1OolI厂葛篓冀Il霁羹与±12o角位之间间隔很小.不仅给主令控制器的调整造成一定的难度.更重要的是,在抱闸松动的前提下.摆动流嘴靠惯性可以由+10o滑动到+12。,或者由一10~滑ll薹Il薹ll薹动到一12o.这样由于PLC在接收到请求角位命令到发出停止命令前有一定的延时.让溜槽滑行到下个位置.1样液压系统2#液压系统从而接收到了下一角度位的反馈信号,而此时,请求命图2改造后泥炮电源供电状况令并未改变.从而造成PLC重新找准位置,输出反方向3改造后的

8、效果动作信号;③PLC控制程序存在一定缺陷:PLC在接收(1)泥炮电源分段改造。2800m3高炉检修中完成泥到与请求命令相同的角位反馈后

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