提高飞叉镗孔同轴度的应用研究.pdf

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1、2014年lO月机床与液压Oet.2014第42卷第2O期MACHINETOOL&HYDRAULICSVo1.42No.20DOI:10.3969/j.issn.1001—3881.2014.20.058提高飞叉镗孔同轴度的应用研究郭秀华(苏州经贸职业技术学院机电系,江苏苏州215009)摘要:针对转子绕线机中飞叉件同轴度加工达不到要求的问题,通过检测加工件的关键尺寸和进行加工工艺分析,提出了3种不同的工艺方案,并进行了比较。试制后均能将误差控制在规定范围内,为企业解决了一项技术难题,具有一定的实践指导意义。关键词:飞叉;同轴度;镗孔;夹具中图分类号:TG506.9文献标

2、识码:B文章编号:1001—3881(2014)20—178—2飞又是飞叉转子绕线机的关键零件,如图1所mm。目前,某公司加工后,使用三坐标机床检测出示,结构相对复杂,属于异形件范畴。同轴度超差在0.09~0.15mm之间,直接造成了飞叉转子绕线机绕线不稳定,使得废品率大大提高。围绕这个问题,文中通过对机床设备、夹具、刀具等方面进行分析、研究,提出了能够有效解决这个问题的方法。1影响因素分析『_该飞叉件在立式加工中心上加工,材料为6061@铝,夹具为精密机用平口钳。两孔加工采用的工艺如表1所示,先加工+20孔,粗钻后,精镗该孔,并以此孔为基准,加工7孔到尺寸;掉头装夹后,

3、打表找正+2o孔的中心为基准,加工+37孔到尺寸。假定7与+20孑L同轴度误差为、47与+37孑L同图1飞叉件零件图轴度误差,经检测如表2所示。图中7H7和+37H7两孔加工后分别与轴及轴承配合,安装到转子绕线机上,同轴度要求为0.03表1飞叉~-v-v艺(部分)表2同轴度检测记录表mm(与平口钳接触的表面,主要是平行度、平面度、粗糙度)达不到要求,造成二次装夹后的加工误差。如图2所示,第一次装夹后,+20和+47孔的中心线平行于加工中心z轴线,掉头二次装夹后,由于工由检测数据可知:.值很小,且数据变化不大,件表面质量的原因,该工艺孔的中心线并不与机床z波动范围稳定;值超

4、出设定的同轴度误差值。由轴线平行,此时打表找正,已经不能找回原来的基.、数据结合加工工艺过程可知,机床设备、刀具准。此时再进行+37孔加工,做好的孔中心线与机对同轴度影响极小,造成同轴度值大的主要原因是掉床z轴线平行,但与先前加工的7孔中心线不平头装夹及加工,其产生机制如下:行,存在夹角A,最终导致同轴度达不到要求。就理加工两孔均使用平口钳装夹,飞叉已加工面精度论而言,两次装夹后镗出的两段孔的轴线,不可能绝收稿日期:2013—08—05基金项目:苏州经贸职业技术学院资助一般教育教学研究课题(JY1128)作者简介:郭秀华(1976一),女,硕士研究生,讲师,研究方向为数控

5、加工、机电一体化技术。E—mail:guozil16@163.eom。第20期郭秀华:提高飞叉镗孔同轴度的应用研究·179·对重合为一根轴线。行,在100mm范围内,镗孔的精度较高。用该车床镗出4,37的孔到尺寸,利用数控车床的精度来保证同轴度要求。该夹具禁止从卡盘上拆下,以便满足下一个飞叉件的加工要求。(3)利用夹具二,使用数控车床同时镗7和4,37孔仍然对原加工工艺稍作修改(镗7和4,37两(a)第1次装夹(b)第2次装夹孔时,留下0.5~1mm余量),完成飞叉件前期制图2平口钳两次装夹误差示意图作,利用夹具二,放在数控车床上同时镗出两孔,如2解决方法图5所示。该夹具

6、左端装夹在数控车床的主轴上,右经过以上分析,在实际操作中,采用了3种方法下端芯棒与飞叉件中4,32孔小间隙配合,4,20孔的中来加工该零件,取得了不同的结果,具体如下:心线理论上与数控车床的主轴中心线重合,夹具上4(1)更换新刀具个小孔与飞叉上4个螺纹孔相对应,用小螺丝将飞叉利用现有立式加工中心,选用如图3所示的全自件紧固于夹具上。在砂轮机上磨出镗刀,如图6所动反镗刀。原加工工艺不变,使用镗刀加工7到示,通过4,20的孔,编程加工7和4,37的孔到尺尺寸,然后更换新式全自动反镗刀,先将主轴正转下寸,因用数控车一起加工,能做到两个孔尺寸的一致降到已经加工好的犯0孔内,当镗刀

7、前端伸出时,性;同时,两孔长度不大于100mm,镗刀杆不会太主轴开始反转,在离心力的作用长,能保证孔壁的加工精度。下,会使该刀的刀片弹开。在z轴向上移动过程中,加工4,37孔到尺寸,有效地保证了同轴度的要求。这种镗刀使加工方法有了很大的改进,同时避免了二次装夹、调整刀图3全自动具,比传统加工过程节省80%的反镗刀安装及加工时间,安全可靠,保证了工件的质量。(2)利用夹具一,使用数控车床镗4,37孔(a)夹具图(b)加工安装图对原加工工艺稍作修改(留下+37孔不加工,图5数控车床用夹具二其他不变),完成飞叉件前期制作,再通过夹具

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