支撑管冲孔模的改进.pdf

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1、·冲模技术·支撑管冲孔模的改进聂兰启,聂晶山东红旗机电集团有限公司(山东潍坊261031)【摘要】针对支撑管冲孔过程中凸模经常发生断裂现象,对凸模断裂的原因进行了分析,提出了改进凹模结构及改进凸模材料等措施,通过采取以上措施,凸模使用寿命由原来的平均300件左右达到平均7,000件左右,提高20多倍,大大降低了零件的生产成本。关键词:支撑管;凸模;凹模;使用寿命中图分类号:TG385.2文献标识码:BImprovementofPiercingDiefortheSupportingTube【Abstract】Acco

2、rdingtothatthepunchfractureOccurfrequentlyintheprocessofsupportingtubepiercing,analyzedthereasonofthefracture,putforwardtheimprovementmeasuresofmatrixstructureandthepunchmaterialandothers,bytakingthemeasuresabove,dieservicelifereachedanaverageofabout7,000fromt

3、heoriginalaverageofabout3,000,increasedmorethan20times,greatlyreducetheproductioncostofparts.Keywords:supposingtube;punch;matrix;servicelife1支撑管介绍支撑管是某产品的重要零件,如图1所示。支撑管材料为30CrMoSiA钢,规格为~b4Ox3mm的无缝管,由于该制件内孔承受较大的压力,需要进行等温淬火。等温淬火后要求其抗拉强度6=1,078~1,274MPa,延伸率≥9%,材料

4、硬度≥32HRC,在筒壁上有一个5.60柚mm的孔,精度要求较高且壁厚较厚,制件表面不允许有很小的凹坑和塌陷等缺陷存在。制件生产批量较大,为年产2万件。图2冲孔模1.下模板2.模座3.紧定螺钉4.凹模5.凸模保护套6.凸模7.垫板8.模柄9.上模板10.导套11.导柱图1支撑管12.螺钉13.螺母l4.芯轴15垫套16.挡块17.钢丝支撑管经过等温淬火后,抗拉强度较高,硬度较2生产中出现的问题高,且冲孔直径较小。冲孑L时,冲孔凸模经常发生断支撑管原采用冲孑L模进行冲孔,其模具结构如图裂现象,凸模平均寿命在300件左

5、右。需要经常更换2所示。凸模,同时影响了生产任务的完成。·8·《模具制造}2015年第11期·冲模技术·3原因分析4模具设计改进(1)模具材料韧性差。4.1凹模结构改进在凸模设计时,对冲孔凸模进行了压应力和弯曲为降低凸模推力,将凹模工作型腔西5.9O柚mm深应力校核,其危险断面尺寸和自由长度满足强度要度由12mm改为4mm。改进后的凹模结构如图5所示。求。尽管采取对冲孔凸模增加保护装置的措施,冲孔凸模仍会断裂。冲孔凸模如图3所示。:广一萼I图5改进后的凹模结构4,5.66l2l,4.2凸模材料的改进图3冲孔凸模LD

6、(7Cr7Mo2V2Si)钢是一种高强韧性、高耐磨性冲孑L凸模选用Crl2材料制造,热处理硬度60~冷作模具钢,该钢比Crl2型冷作模具钢有更高的强度64HRC。尽管冲孔凸模具有较高硬度和耐磨性,具有及韧性,该钢含碳量为0.7%一0.8%,属于平衡碳水良好的机械性能,但韧性相对较差。平,可获得较好的韧性,该钢在保持较高韧性情况下,其抗压强度、抗弯强度、耐磨性等较65Nb优良。该钢(2)冲孔时,推料力较大。原凹模如图4所示。适用于制造承受高负荷的模具零件。LD钢与Crl2钢的性能对比如表l所示。表1LD(7Cr7Mo

7、2v2Si)钢与Crl2型钢的性能对比钢种抗弯强度抗压强度冲击韧性a绕度/硬度/MPa/MPaJ·cm/mmHRCLD钢2,250~3,0205,080~5.59094~12312~1661Crl2钢2,2602。950193~461从表1可以看出,在相同硬度条件下,对抗弯强度,LD钢与Crl2型钢相当,对抗压强度,LD钢是Crl2型钢的1.8倍,对冲击韧性,LD钢是Crl2型钢的5~6.5倍,对冲击韧性,LD钢是Crl2型钢的4倍。图4凹模根据以上分析,将凸模材料由Crl2改为LD钢,热处理硬度54—58HRC,

8、凸模使用寿命达到平均7,000凹模工作型腔西5.90他film深度高达12mm,冲孔件左右。后的废料在凸模作用下推出工作型腔,由于型腔内积存废料较多,达到4件,致使凸模推料力大大增加,导5结束语致凸模失稳而产生断裂。通过改进凹模结构及改进凸模材料,凸模使用寿《模具制造~2015年第11期·9··冲模技术·浅谈铝合金冲压工艺赵金升,苑雪雷,谷龙长城汽车股份有限

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