酸化压裂措施改造在滨海 6 井的应用.pdf

酸化压裂措施改造在滨海 6 井的应用.pdf

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1、2014年2月油气井测试第23卷第1期酸化压裂措施改造在滨海6井的应用李锋(中国石油海洋工程有限公司天津分公司试油测试公司天津300280)摘要低渗油气藏难采储量的动用对油气田的增产、稳产日趋重要,储层的酸化、压裂改造已成为开采低渗储层的重要手段。在酸化改造过程中,酸液的配方和施工工序相当重要,针对储层岩性特征设计体系液,选择合理的施工工序,能有效地解除近井地带的污染,提高储层的渗流能力。在压裂改造过程中,压裂液是影响施工质量和增产效果的主要因素,支撑剂是影响压裂初期产量和有效期的重要因素,因此选择合理的压裂液和支撑剂可以取得很好的压裂效果,使储层增产效果明显。关键词酸化酸用体系液压裂

2、压裂液支撑剂增产效果文章编号:1004—4388(2014)01—0062—02中图分类号:TE357文献标识码:B0%、方解石3%~4%、白云石2%~4%、硅质1%~1井况2%。根据该井岩石物性及岩石矿物成分,采用土酸滨海6井为2010年6月新完钻的预探井,完钻+自转向酸酸化工艺,即30m20%HC1溶液处理储层井深4742m,目前人工井底4705m,第一层试油井中的钙质,80m主体酸和50m自转向酸处理储层中段4474.4~4535.3m,电测解释为干层和油气同的泥质、长石及钻井过程中的泥浆污染等。层。根据钻井井史预计地层压力67.5MPa,预计地(2)为了提高酸化解堵深度,采用大

3、剂量酸化。层温度171℃,为高温高压油气井。7月10日采用(3)储层为油气同层,且粘土含量较高,为了防89枪SDP1m弹20孔,m与STV测试阀水力泵联止粘土膨胀和助排,降低气层的水伤害,并使储层均作工艺,射开123~139号层,射孔后,一开井无显示,匀酸化,酸液体系增加自转向酸段塞。二开井有气泡显示,钢丝作业测液面恢复,折日产液2.3施工用液体系配置0.95m/d,水力泵排液有油花和少量气体产出。(1)施工用液体系的配制:按设计要求先上水后上酸,然后加入添加剂,循环均匀。配制胶凝前置酸2酸化措施30m(配于1个30m酸罐中);配制胶凝处理酸2.1施工目的80m。(配于3个30m酸罐中

4、);配制胶凝自转向酸酸化改造油层,解除近井地带污染,提高油层渗50m(配于2个30m。酸罐中)。流能力。(2)顶替水:清水13.5m。2.2设计依据2.4施工工序及设计参数(1)该井酸化层岩性为荧光细砂岩,成份以石英2.4.1设计参数为主,长石次之,细粒结构,次圆状,分选好,泥质胶(1)注入方式:油管注入;结,疏松。镜下:中砂一细砂状结构。岩石主要由石(2)排量确定:1.5~2.5m/min;英、长石、流纹岩岩块、安山岩岩块、燧石岩岩块组成。(3)施工泵压:云母泥沿孔隙或颗粒边缘分布,粒状白云石、结晶高尸泵:P破+P摩一P液:90+22~48:64(MPa)岭石沿孑L隙分布,见石英次生

5、加大。碎屑含量:石英(4)施工限压:井口泵压限压70MPa。26%~30%、斜长石18%~24%、钾长石20%~2.4.2施工程序25%、沉积岩5%、变质岩1%、岩浆岩19%~26%。(1)试压:施工管线试压70MPa,不刺不漏为合格。胶结类型:孔隙一接触。充填物:云母泥2%、泥质(2)酸化施工见表1。[作者简介]李锋,男,助理工师,1982年出生,2008年毕、I于西南石油大学资源勘查工程专业,现从事海卜试油测试及酸化压裂工作。E-mail:lifeng—stone@126.corn。第23卷第l期李锋:酸化压裂措施改造在滨海6井的应用63表1酸化施工情况表进行施工排量优选。表260

6、%降阻时不同排量施工压力2.5酸后作业情况3.1.2施工规模优选2010年7月21日4:O0~26Et12:30,酸化后通过增产倍数分析,当加砂强度为0.6m/m自喷,其中24日3:00~26日10:O0,用夺8.0mm油时,其增产倍数明显小于其他5种加砂强度。曲线表明(见图1),随着加砂强度的增大,增产倍数有所嘴放喷,日产气量5329m,油压0.2~0.3MPa,产油1.95m,出残酸32.25m;此次产液149.5m,提高,但是提高幅度越来越小,当加砂强度为1.4m/m时,与加砂强度1.2m/m相比,提升作用不排出残酸141.35m,产油3.85m。,产水4.30m,大。综合分析认

7、为,加砂强度在1.1~1.3m/m区日产气5329m/d;间内较为合理。为此设计加砂强度1.2m/m。7月26日19:O0~30Lt12:O0,酸化后水力泵排液,其中26日21:O0~27El08:O0,日产气量4919m3,54泵压15MPa,产油1.2m3,出残酸4.6m3;排液期间累计产液43.6m3,产油4.8m3,排出残酸38.83。罂2.6效果对比加砂强度根据该井岩石物性及岩石矿物成分,采用土酸图1施工规模优化+自转向酸酸化工艺,即

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