PLC在变频器中的应用.doc

PLC在变频器中的应用.doc

ID:56580462

大小:188.00 KB

页数:9页

时间:2020-06-28

PLC在变频器中的应用.doc_第1页
PLC在变频器中的应用.doc_第2页
PLC在变频器中的应用.doc_第3页
PLC在变频器中的应用.doc_第4页
PLC在变频器中的应用.doc_第5页
资源描述:

《PLC在变频器中的应用.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、1 引言   近几年来我国国民经济持续高速发展,但能源不足成了影响其发展的瓶颈。在新闻媒体上不止一次看到这样的信息:“我国单位产出能源消耗大大高于发达国家和世界平均水平。据计算,2003年,我国单位国内生产总值的能源消耗比世界平均水平高2.2倍,比美国高2.3倍,比欧盟高4.5倍,比日本高8倍,比印度还高0.3。”数字是枯燥的,但反映出的现实是惊人的。这组数据说明了一个问题,中国能源利用率太低,低到了制约国民经济发展的严重地步。作为一个制造行业的技术人员,国家能耗过高,电力资源不足,大力上马电站又带来一系列环境问题,直接威胁到我们的生存质

2、量。因此我们绝不能置身事外,我们要尽可能的为节约能源做点贡献。本文讲述一例用变频器多段速功能结合PLC实现风机节能调速的实例。2改造前的情况   我公司有五台设备共用一台主电机为11KW的吸尘风机,用来吸取电锯工作时产生的锯屑。不同设备对风量的需求区别不是很大,但设备运转时电锯并非一直工作,而是根据不同的工序投入运行。几年前我公司就对此风机实现了变频器控制,当时的方式是用电位器调节风量,如果哪一台设备的电锯要工作时就按一下按钮,打开相应的风口,然后根据效果调电位器以得到适当的风量。但工人在操作过程中时常会忘记开或者忘记关风口的阀门,这就造

3、成实际情况不尽人意,车间灰尘太大,工作环境恶劣。最后干脆把变频器的输出调到50HZ,不再进行节能的调节。变频器只成了一个启动器,造成了资源的浪费。3改造方案   针对这种情况我们提出了新的改造方案。用PLC接收各机台电锯工作的信息并对投入工作的电锯台数进行判断,根据判断,相应的输出点动作来控制变频器的多段速端子,实现多段速控制。从而不用人为的干预,自动根据投入电锯的台数进行风量控制。根据投入运行的电锯台数实施五个速段的速度控制。速度设定方案如表1。表一 运行电锯台数和需求频率对应表4方案的实施   4.1电锯投入运行信号的采用   用电锯

4、工作时的控制接触器的一对常开辅助触点控制一个中间继电器,中间继电器要选用最少有两对常开触点的。用其中的一对接入PLC的一个输入点,另一对控制一个气阀,气阀再带动气缸,用气缸启闭设备上的风口。这样就实现了PLC对投入电锯信号的接收,也实现了风口的自动启闭,简单实用。  4.2变频器的参数设置和接线   1)变频器参数的设定   我们使用的变频器是富士FRENIC5000G9S系列的。根据多段速控制的需要和风机运行的特点主要设定的参数如表2。表二 变频器参数设定表   2)多段速控制时端子的组合   这个系列的变频器进行多段速控制的端子为x1

5、,x2和x3。通过这三个端子的组合最多可以实现七段速度运行。进行五段速度控制时的端子组合如表3。表三 多段速端子与速度段组合表    3)PLC输出端与变频器控制端子接线图如图1。图一PLC变频器接线图   4.3PLC的选取和程序的编写   根据改造输入输出点数的需求,PLC选取的是Fx1s14MR,其输入输出点分配如表4。表四 PLC的I/O分配表   PLC的程序主要分为三个部分,这种编程方法非常直观简单,很容易就能看懂。其一是对电锯的运行和关闭信号脉冲的拾取,例子程序如下:   其二是对运行的电锯数目进行计算。程序如下:   其三

6、是根据运算结果进行比较输出,以控制变频器多段速端子。程序如下:5节能效果分析   5.1理论节能分析    风机属于二次方转矩,其流量,风压与消耗功率与转速n的关系如图2所示:图二 风机流量、压力、消耗功率与转速关系曲线图   由图2可知风机消耗功率与其转速的三次方成正比。根据我车间设备运行的情况,相当于时常有三台设备运转,亦即改造后变频器时常运转在40Hz。根据同步转速公式n=60f/2p和风机消耗功率与其转速三次方成正比可知,理论上改造前后功耗比为:   P1/P2=51.2%   即改造后能耗只为改造前的51.2%,由此可见节能效果

7、非常明显。   5.2实测能耗   当变频器在50Hz和40Hz运行时在变频器输出侧实测数据:40Hz时电流为12.2A,电压250V;50Hz时电流为15.8A,电压为370V。则   P1=1.732*250*12.2=5.28kw   P2=1.732*370*15.8A=10.13kw   P1/P2=52.1%   由于此系统中电机总功率比较小,因此变频器的能耗占的比重较大,尽管实测值与理论值有一定的差距,但改造后每个小时能耗仍可节约4.85个千瓦。   5.3节能效果计算   改造前每年消耗的电能(按每天工作22小时,每年工作

8、250天计):W1=10.13*22*250=55715Kwh   改造后每年消耗的电能:W2=5.28*22*250Kwh=29040Kwh   则每年节约电能为:W=W1-W2=26675

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。