脱磷系统降耗措施.docx

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1、脱磷转炉系统降耗措施计划1现状目标措施计划2现状目标措施能源介质管理钢铁料消耗根据铁水供应的实际情况,铁水不能满足全负荷生产,因炉衬温度、钢包温度低,炉前工操作水平低,终点C低,处理P、S多2次倒炉等因素钢铁料消耗大。钢铁料消耗1075㎏/吨1)炉炉取铁水样、测温、了解铁水情况,掌握好热平衡,提高一次拉C率,减少倒炉次数。2)维护好炉型,保障钢水出净,3)杜绝生产事故保证生产正常,4)炉口经常清理,保证兑铁加废钢顺利加入,防止铁水废钢加到炉外5)倒炉测温取样时速度不过快,防止钢水倒入渣盆,6)严格遵守工艺纪律,内控成分达标,保障钢水质量。石灰、白云石消耗终点P、S高,

2、温度高,补加石灰处理P、S降温。终点C低,用白云石调渣。石灰消耗75㎏/吨钢,白云石12㎏/吨钢1)炉炉了解铁水成分、温度,掌握好热平衡,控制好过程温度前期渣早化,中渣化透终渣做粘,提高脱P、S效率,杜绝后期补加石灰。2)提高一次拉C率,终渣不能过稀,杜绝用白云石调渣。1处理P、S,倒炉次数多,O2消耗量,终点渣过稀,溅渣时现状间N2消耗量大。目标O2消耗50m3/吨钢,N2消耗15m3/吨钢。1)掌握好热平衡,吹炼平稳,减少反干时间,2)提高终措施点命中率,减少多次点吹,终渣不过稀,溅渣时间不过3)现场排查跑、冒、滴、漏,发现立即整改。脱磷转炉车间负责人:许法勤反馈:

3、1、没有具体降耗目标,措施空洞。2、生产事故控制没有列及。3、炉龄方面没有列及。4、合金消耗方面没有列及。5、质量控制没有列及。2

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