#1汽轮机设备台帐.doc

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1、设备台帐#1汽轮机组二零零五年四月设备规范:制造厂家上海汽轮机有限公司2005年5月14日投产出厂编号:D151-18-34机组型号N135/13.24/535/535结构型式超高压中间再热双缸双排汽反动凝汽式额定工况(THA)135.028MW最大连续工况(T-MRL)143.19MW夏季工况(TRL)135.067MW阀门全开工况(VWO)149.456MW额定工况(THA)135.028MW各参数:汽机总进汽量:396.204t/h主蒸汽压力:13.24MPa主蒸汽温度:535℃高压缸排汽压力:2.51MPa高压缸排汽温度:3

2、13.6℃再热蒸汽流量:325.685t/h中压缸进口压力:2.26MPa中压缸进口温度:535℃背压:4.9KPa排汽焓:2395.1KJ/Kg冷却水温度:20℃给水温度:243.4℃补水量:0流入凝汽器流量:271.352t/h热耗:8164.4KJ/KW汽耗:2.934Kg/KW额定转速:3000rpm进汽形式:喷嘴调节叶片级数(级):39给水回热系统(级):7调节系统形式:DEH-IIIA型低压数字电液调节系统汽轮机总内效率(%)87.56(技术协议)高压缸效率(%)81.75中压缸效率(%)90.94低压缸效率(%)87.

3、56冷却水温:20℃(设计水温)维持额定功率时的最高背压:11.8KPa.a高中压转子:材质:30Cr1Mo1V-5+7(精锻转子无中心孔)总重量:22.4t(包括叶片)加外伸轴22.5t脆性转变温度(FATT):121℃转动惯量GD2(t·m2):3.1(摘自合同)低压转子:材质:25Cr2NiMoV(焊接转子)总重量:18.173t转动惯量GD2(t·m2):5.49(摘自合同)末叶片出汽边高度:690mm高中压外缸:材质:ZG15Cr2Mo1上缸重量:25t下缸重量:26高压静持环:材质:ZG15Cr1Mo总重量:5.303t

4、中压#1静持环:材质:ZG15Cr1Mo总重量:5.6t中压#2静持环:材质:ZG15Cr1Mo总重量:2.775t中压#3静持环:材质:ZG15Cr1Mo总重量:4.244t低压外缸:材质:Q235-A下缸重量:57.15t上缸重量26.5t低压内缸:材质:ZG20g总重量:30.377t各轴承参数轴承号轴承尺寸mm轴承载荷N轴承比压MPa轴承标高mm1300×2501.5603.2162400×3101.6330.3073400×3100.95804360×2901.64105360×2801.6353.0582各跨度掺数跨度号

5、#1瓦--#2瓦#2瓦--#3瓦#3瓦--#4瓦#4瓦--#5瓦跨距mm5365466014957280跨内质量Kg23128.7204623017.731598跨内最大静挠度mm0.02590.09630.02830.5999跨度代号HP--IPLPS34GEN各轴承处轴径的最大响应峰值转速(阻尼临界转速)rpm轴承号12345第一阶阻尼临界转速19471949245012641268第一阶阻尼临界转速>4500>4500>4500358236022005年3月31日23点42分第一次并网发电。2005年4月16日顺利通过72+2

6、4小时试运行;5月14日进入商业化运营。高排中排P4P2P3P4P2#2#3#1ІPHPP1ІP—中压缸通流产生的轴向推力。HP—高压缸通流产生的轴向推力。#1—高压进汽平衡活塞推力。#2—中压平衡活塞推力。#3—高压排汽平衡活塞推力。P1—调节级后压力。P2—高压缸排汽压力。P3—中压缸进汽压力。P4—中压缸排汽压力。#1推力—3173.46KN。#2推力—116.63KN。#3推力—783.42KN。检修经历:2005年7月4日,因炉原因#1机组停运,停前#1瓦轴振XYL两方向均较刚投运时增大,7月12日,将其解体上瓦无磨痕,下

7、瓦磨痕均匀,无偏斜现象。2005年9月以来,#1机轴振#1X.#4X随运行工况出现波动.报警现象。9月6日,负荷70MW下,#4X在120µm~160µm之间波动,开始约一分钟波动一次,之后间隔逐渐缩短,就地轴承振动正常。根据以上情况,特邀请中试所来人监测。祥见监测报告。(共两份)临修2005年9月14日~2005年10月4日(停机过程中管式预热器烧工期延长)因炉水冷壁管漏停炉,高中压上下缸温差达49℃,检查下缸保温有较严重的松脱现象如图:(桌面图)通报火二项目经理张建,联系检修公司处理,效果待考验。2005年10月4日9:06#1

8、机并网。负荷17MW轴振:µm12345Y3451.735.743.719.2X67.670.84265.8152油漠压力5.03.73.54.04.0(MPa)2005年10月13日,8:46#1机真空下降较快,立即启动#1真空泵,

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