锅炉频繁跳机的原因探讨及对策

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1、锅炉频繁跳机的原因探讨及对策1前言武汉钢电股份有限公司2号炉自1998年投产以后,由于调试、设备和运行调整等多方面的原因,发现锅炉抗干扰能力十分差,经常突然发生跳机事故(以下简称MFT)。最频繁时1个月内跳机6次。通过对钢电公司锅炉特点进行分析,结合有关试验调整,弄清了导致2号炉频繁MFT的原因,提出了相应的解决办法,经实践应用和检验,取得了良好的效果。2设备状况2号锅炉是由武汉锅炉厂专门为其设计的贫煤掺烧高炉煤气锅炉,该锅炉为670t/h超高压、中间再热、自然循环、固态排渣煤粉炉。锅炉在燃煤的同时可掺烧1.5×105m3/h的高炉煤气,设有4层共16只煤粉燃烧

2、器、2层共8只高炉煤气燃烧器、3层共12只点火油枪。燃烧器采用四角双切圆的布置方式,大切圆直径为792mm,小切圆的直径为542mm,2个燃烧角分别为2。58'和2。2',整个燃烧器分上、下两组,燃烧器喷口布置形式如图1所示。制粉系统采用中间储仓式热风送粉,每台锅炉配备2台DTM380/720型低速钢球磨煤机。为了保证煤粉着火稳定,一次风相对集中布置,一次风喷口加装了V型扩流锥,产生高温回流区,为了保证煤质变化时锅炉能安全高效燃烧,两层一次风口之间布置了一层小调节二次风。3锅炉频繁MFT的原因分析2号锅炉于1997年12月安装调试完毕,移交给生产单位。尽管锅炉属

3、于特殊炉型,但有1号炉成功的安装、调试及试运经验,因此移交生产的速度较快。但移交生产后不久,出现与1号炉完全不同的燃烧特性。机组无论是在小负荷还是在大负荷,均出现燃烧不稳,抗干扰能力差。炉膛负压稍有摆动,就出现MFT。先后组织了燃烧分析,并进行了给粉机调平试验、锅炉空气动力场试验、不同煤粉细度燃烧调整试验、底层加投高炉煤气试验,同时调整了相关辅助设备的状况。通过上述4项试验和调整,并进行分析比较,查明锅炉出现燃烧不稳频繁发生MFT的6种主要原因。图1燃烧器喷口布置图3.1一次风速偏高,且各燃烧器出口一次风速相差较大保持适当的一、二、三次风速和风率是建立正常的炉内

4、空气动力场和稳定燃烧的必要条件。若一次风速过高,则通过单位截面积的气流量将过大,达到风粉混合物着火温度所需的吸热量就要多,因而达到着火所需的时间就延长,着火的稳定性也较差。但一次风速过低时,又会引起燃烧器喷口过热烧坏及煤粉管道堵粉等故障,因此,合适的一次风速对燃烧的稳定性起着重要的作用。我厂锅炉设计煤种为晋东南贫煤,设计的一次风速为24m/s,而实际燃烧的煤种为长治、鹤壁、陆安、平顶山和攸县等地的混煤,干燥无灰基挥发份Vr在20%左右,根据此煤种一次风速应为30~35m/s,对2号炉的一次风速实际测量结果见表1。一次风管编号1234567891011121314

5、1516一次风速m/s34403739363540393837383536362534表12号锅炉一次风速实际测量值从表1可以看出,绝大多数一次风速均在35m/s以上,明显偏高,且从火嘴出口处观察着火情况,发现着火距离均在200mm以上,着火距离偏大,这是造成着火及燃烧不稳定的一个重要因素。同时从表1还可以看出,各风管一次风速相差较大,也就是说各燃烧器出口的一次风还没有调平,这对四角切圆燃烧的稳定性是极不利的。3.2缺角或缺边燃烧四角切圆燃烧的一个主要特点,就是一次风粉混合物射入炉内后,一方面卷吸炉内的高温烟气,同时受上游邻角扫过来的高温火焰的直接对冲,使着火条

6、件优越,着火稳定性好,另外四角射流互相联系,互相影响。一方面加强了一次风和二次风的混合,强化了燃烧,同时使燃烧中的煤粉颗粒外面包着的外壳互受撞击,容易脱落,加快了煤粉粒内部燃烧,有利于煤粉的燃烬。由于2号炉在运行过程中,经常出现给粉机频繁跳闸,严重时达10台次/班以上,有时一次联跳2~3台给粉机,这样就造成了缺角或缺边燃烧。从每次发生的炉膛负压波动造成保护动作跳闸的情况来看,绝大多数均存在缺角或缺边燃烧现象,特别是底层燃烧器的缺角或缺边燃烧,是造成炉内燃烧不稳定的主要原因之一。3.3煤质方面的影响2号锅炉实际燃烧的煤质与设计煤种有较大差异,其煤质状况见表2。so

7、Normal"style="MARGIN:0cm0cm0pt">soNormal"style="MARGIN:0cm0cm0pt">Ay(%)Vr(%)Cy(%)QDsoNormal"style="MARGIN:0cm0cm0pt">设计煤质71.4321.51557.7424388实际煤质5.851.0232.3623.8850.7120710表2煤质状况由于实际燃烧的混合煤混有部分无烟煤,虽然干燥无灰基挥发份较高,但灰分较多,发热量偏低,加上混配不均匀,因此,对稳定着火和燃烧产生了一定的影响。3.4给粉量不均匀适当提高煤粉浓度是提高稳燃能力的重要措施之一,这

8、是因为煤粉的输送浓度越大

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