事故案例教材之一

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1、中国大唐集团公司事故案例教材目录第一篇人身伤害篇1.安全措施不全,检修人员烫伤12.戴手套查转机,手指不慎挤伤43.操作随意加项,主变烧两人伤64.倒链钩子松脱,手臂被挤骨折125.钢架堆靠无根,碰触倾倒砸人156.屋顶缺少护栏,不慎坠落身亡187.工作尚未许可,提前到场触电228.隔离棚不可靠,坍塌砸人致死269.私自雇人干活,措施不全送命2910.存放皮带不牢,坠落砸人死亡3211.检修不做安措,运行误启伤人34第二篇设备事故(一)人员失误篇1.无票违章操作,带风闸启机组372.错走间隔操作,锅炉

2、灭火停机393.方式考虑不周,漏退保护掉机414.操作丢项解锁,带地刀合刀闸435.异常处理慌乱,错按停机按钮486.传动输错地址,运行机组掉闸497.不查方式送电,低压返串伤人528.装置管理不严,学习误传掉机559.甩线不包绝缘,误碰保护停机5710.漏切二次压板,差动动作停机6111.操作确认马虎,误切励磁停机6312.扩大工作范围,短接端子掉机6556中国大唐集团公司事故案例教材13.保护绳不可靠,引发母差动作6814.交流串入直流,引发全厂停电7115.擅自参与操作,带电合接地刀7516.忘

3、记轴封送汽,汽机大轴弯曲7817.异常原因不清,侥幸启机烧瓦8318.不熟操作系统,误发指令停机8619.中压缸返冷汽,围带脱落抢修8920.误停主机油泵,保护动作停机9121.热控无票置数,处理不当停机9422.运行人员脱岗,转子进水弯曲9723.启动控制不当,滑销卡涩弯轴10124.灭火处理慌乱,误开阀门停机10625.管理严重失职,无票操作伤人109(二)管理疏漏篇1.掉焦灭火解列,消缺延迟并网1142.电缆接头松动,保护误动停机1153.专业配合不当,汽泵保护误动1164.防护措施不全,主变遭

4、遇雷击1175.项目策划不细,机组大修延期1196.加润滑脂过量,瓦温高风机掉1207.运行方式不妥,故障处理不及1218.检修无票作业,机组断油烧瓦1229.电缆短路着火,引发全厂停电12710.环火处置不当,转子弯曲停机13411.执行合同不力,大修严重超期13712.组织准备不足,机组大修延期13913.绝缘监督不力,电抗匝间短路14014.图纸审核不细,失磁保护误动14115.套管爬距不足,雨闪联变接地14356中国大唐集团公司事故案例教材16.防汛措施不力,漏雨全厂停电14717.施工遗留异

5、物,母线短路停机14918.两炉先后爆管,全厂停电抢修15219.缺少监控信号,主变升温喷油15420.主油方式不对,主变绝缘受潮15621.金属监督不力,疏水爆管停机15922.零线松动脱落,控制失灵停机16323.锁紧螺母脱落,阀门喷水停机16524.日常检查不细,碳刷烧损停机16725.焊接质量不良,连通管爆停机16826.检查走马观花,套管缺油爆炸17027.潮流控制不当,接点粘死停机17428.设备长期失修,主变线圈接地177(三)质量缺陷篇1.装置老化故障,保护误动停机1812.螺栓强度不

6、足,内导流环脱落1823.系统谐振过压,变压器绝缘损1844.安装工艺不良,静子绝缘磨损1875.叶片疲劳断裂,被迫停机抢修1896.PT匝间短路,定子接地停机1927.内冷水管泄漏,转子接地停机1948.安全距离不够,接地短路停机1969.线路接地冲击,主变绝缘损坏20110.励磁系统短路,机组绝缘受损20311.制造工艺不良,叶片断裂停机20512.对轮螺栓断裂,机房大量进水20656中国大唐集团公司事故案例教材安全措施不全,检修人员烫伤【简述】2003年9月6日15时,某电厂在更换捞渣机销子工作

7、时,未关闭炉底液压关断门,在检修工作即将结束,关闭捞渣机人孔门时,锅炉底部积灰突然大量下落,造成现场工作人员烫伤,重伤2人,轻伤2人。【事故经过】9月6日8时左右,运行值班人员发现1号炉乙侧捞渣机电机销子断裂,随即通知检修人员来厂处理,检修人员来厂后将该捞渣机销子更换,重新启用后销子又断,分析估计捞渣机内有杂物,遂用消防水将捞渣机内渣水冲尽,发现内有一块铁板(150×70×6mm)卡住螺旋捞渣机,将该铁板取出后恢复捞渣机运行正常。打开炉底弧门时,运行人员检查发现,灰斗内积灰下灰不畅,有搭桥现象,需检修

8、人员处理。14时45分检修人员重新开工作票,经许可后进入现场工作,先用长铁棍(6-7米)通过灰斗南面人孔门(标高约3米)进行捣灰作业。上部积灰清完后,又开启炉底捞渣机人孔门(西侧)对捞渣机内的积灰进行清理,15时左右,捞渣机内灰渣基本清除,形成正常负压。检修人员认为清灰工作已经结束,为了防止锅炉正常燃烧受到影响,检修人员即去关闭炉底捞渣机人孔门,准备恢复锅炉正常运行。就在关门的一瞬间,突然,灰斗上部积灰大量下落、外溢,将正在炉底捞渣机处关闭人孔门的赵某、

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