1050mw超超临界机组锅炉水冷壁超温泄漏分析

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1、1050MW超超临界机组锅炉水冷壁超温泄漏分析(江苏南通发电有限公司江苏南通市226007)摘要:电站锅炉发生锅炉泄漏,给电厂将造成巨大的经济损失,木文通过实际案例,简要对锅炉泄漏做出原因分析以及提出预防措施。关键词:电站锅炉;泄漏;原因分析;防范措施一、锅炉简述某厂#1、2炉于2014年初进入试运行,试运行结朿后随即投入正式运行。采用上海锅炉厂有限公司引进ALSTOM公司技术制造、设计制造的超超临界参数、变压直流炉、四角切圆燃烧方式、固态排濟、单炉膛、一次中间再热、平衡通风、露天布置、全钢构架、全悬吊塔式炉结构

2、锅炉,锅炉出U蒸汽参数为27.56MPa(a)/605/603°C,最大连续蒸发量(B-MCR)3100t/h,额定蒸发量(BRL)2950.7t/h,炉腊断面和高度(宽×深×高)21.48m×21.48m×79.126m。锅炉最低给水流量930T/H(30%BMCR),木体系统配35%BMCR容量的启动循环泵。锅炉设计燃用神华混煤,校核煤种1为大同煤,校核煤种2为混煤。锅炉水冷壁由光管膜式受热面组成,布置方式为螺旋管加垂直管、过渡段釆用中间联箱的形式。水冷壁出口连

3、接6只汽水分离器,分离器出口蒸汽汇集至一级过热器,分离出的水流入贮水箱后分成两路,一路由启动循环泵送入省煤器进U,另一路经大气扩容器流入扩疏箱直接排入机组排水槽,或利用扩疏泵送至凝汽器、废水排至循环水排水管。二、几个典型的泄漏、爆管案例综合分析1、#1炉启动后的相关情况在#1炉点火、冲管至2013年12月16日前,锅炉受热面管未发现异常情况;12月16日后,电厂1号炉在168试运行之前的锅炉启动过程中,发现水冷壁左侧墙螺旋段第169根、右侧墙螺旋段第106根超温。壁温测点位于螺旋段出U位置的连接管,现场测量结果显

4、示,第169根管背火侧温度约520°C,比附近正常管子温度高约100°C,其向火侧温度预计在600°C以上。第106根管背火侧温度比附近正常管子温度高约60°C。根据现场热电偶检测,此两处螺旋水冷壁出U温差比较相邻测点,温差在70—80°C,并随负荷波动,最大温差值达到100°C,之后一段吋间随负荷、温度降低,温差有所下降。12月21日,拆水冷壁中联箱保温,用FLUKE568型红外测温仪检测到左侧墙螺旋水冷壁入中间联箱南往北数第169根出UI段金属壁温达到569°C。一根在左侧墙水冷壁中间联箱南往北数第169根(

5、每侧墙共179根);下联箱在后墙西向东数第67根。切开#1角水冷套进出口管后,在前墙水冷套入U管处,接压缩空气直吹中联箱左侧墙#169螺旋管#1角水冷套管段,在压缩空气吹扫数分钟后,在#1角水冷套出UI右侧墙开U处吹出堵塞物,因当吋堵塞物收集工作没冇准备充分,堵塞物随压缩空气吹入炉膛底部,未能查明堵塞物形状、特征。排除堵塞物后,分别对中联箱左侧墙#169螺旋管至下集箱入口处管段,进行通球试验,并经检验合格后恢复。另一根在右侧墙水冷壁中间联箱北往南数第106根(每侧墙共179根);下联箱在后墙东向西数第15、16根

6、(封堵第15根);切开右侧墙#106管螺旋水冷壁上联箱(即水冷壁中间联箱),用内窥镜分别对两处中联箱12通进行检查,未发现异常。从两处中间联箱入口端吹压缩空气检查,下部联箱切口处排出空气量微弱。依据以上情况,可以判定:堵塞物存在于下联箱出U至中联箱入U螺旋水冷壁管段内。最终在#1角21米大板梁上方1.5米处弯头进口焊缝处发现一根长约60mm的M12螺栓及连接在螺栓上的3只螺母。取出堵塞物后,对该管线所有管段进行更换并均经通球、无损检验合格。2014年4月下旬开始,#1炉水冷壁左侧墙中联箱#168管开始冇超温情况,

7、在最开始发现有超温情况出现时,检修人员拆除超温测点部位保温,用红外测温枪探测温度与主控显示温度基本吻合,周围区域水冷壁管未发现超温情况。电厂似于4月底进行D修安排,#1机组在停炉前,进行RB试验;试验后,主控显示#1炉水冷壁左侧墙中联箱#168管温度出现再度超温现象;检修人员旋即以红外测温枪测得现场温度与主控显示温度基本-致,且同吋发现,与#168管相邻的#169管也出现超温现象。在此之后,至#1炉D修停炉前,在该吋间区间内,#1炉水冷壁中联箱#168、#169管温度变化趋势几乎同步,流量未发现明显偏差。锅炉检修

8、后对#168、#169管注水检查后,发现漏点位置在后墙#3角上层燃尽风上向下数第三只喷嘴、向西约50厘米处。用内窥镜检查中联箱及下联箱,内部未发现异常,#168、#169管通球正常。通过对漏点区域炉管进行检査,除需更换的#167、#168、#169管局部被吹损减薄管段外,K他部位管壁厚度均未见异常。表面硬度检查全部在标准范围内。据此,决定更换漏点区域被吹损之#167、#1

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