井喷压井案例与井控关键问题(张桂林讲课稿)

井喷压井案例与井控关键问题(张桂林讲课稿)

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1、井喷压井案例与井控相关问题(内部资料注意保密)张桂林二〇〇九年九月1中石油委内瑞拉某井井喷2加拿大某井井喷3钻台突发井喷实况4目录第一部分井喷压井案例(五口井压井分析)第二部分常用压井方法(两种压井方法)第三部分井控关键问题(三个方面问题)5第一部分井喷压井案例6一、清溪1井压井封井技术7中石化川东北清溪1井井喷现场8一、清溪1井抢险压井封井技术清溪1井是中石化川东北探区的一口预探井。2006年1月11日开钻,12月20日钻至井深4285.38m时发生溢流、导流放喷。先后经过五次压井施工,于2007年1月3日压井封井成功。第一部分井喷压井案例(清

2、溪1井)9(一)设计数据地理位置:四川省宣汉县清溪镇设计井深:5620m钻探目的:主探石炭系,兼探嘉陵江组、飞仙关组、长兴组、茅口组及陆相层系,中志留统韩家店组完钻。第一部分井喷压井案例(清溪1井)10清溪1井地理位置清溪1井第一部分井喷压井案例(清溪1井)11层位预测井段深度(m)压力预测系数备注上沙溪庙组0~14401.10~1.30普光3、4井在须家河组钻遇高压含气层,压力系数1.55;双庙1井在雷口坡组钻遇高压气藏,压力系数1.51,要注意防喷、防高压。普光7井在嘉陵江组一段钻遇高压含硫盐水层。下沙溪庙组1440~1860千佛崖组-须家河

3、组1860~3170雷口坡组3170~35051.20~1.40嘉陵江组3505~4180飞仙关组4180~46101.30~1.45川岳83井飞仙关组钻遇裂缝性高压气藏,压力系数1.5;毛坝1井飞仙关组三段上部钻遇裂缝—孔隙型高压气藏,压力系数1.89,要注意防喷、防高压。长兴组4610~4900龙潭组4900~5220茅口组5220~54001.40~1.73渡4井在石炭系黄龙组钻遇高压气层,压力系数1.86。七里23井在黄龙组钻遇水层,压力系数1.1。栖霞组-梁山组5400~5535黄龙组5535~5570韩家店组5570~5620清溪1井

4、地质分层及压力预测第一部分井喷压井案例(清溪1井)12(二)实际数据开钻次数井段/m钻头尺寸/mm套管尺寸/mm套管下深/m水泥返高/m导管Φ50815.16地面一开~601.43Φ406.4Φ339.7600.64地面二开~3070.00Φ316.5Φ273.13067.79地面三开~4261.77Φ241.3Φ193.72913.96~4260.972913.96四开~4285.38Φ165.1井身结构套管强度数据外径mm钢级壁厚mm扣型每米重量kg/m内容积L/m抗拉强度kN抗挤强度MPa抗内压强度Mpa273.195TSS12.57WSP

5、-1T82.5948.2750033551.3193.7TP110TS12.7TP-CQ58.0922.24547684.087.0第一部分井喷压井案例(清溪1井)13钻具组合:Φ139.7mm钻杆×2609.61m;Φ121mm钻铤Φ88.9mm钻杆1664.13m;钻头位置4275m;裸眼井段24.41m。第一部分井喷压井案例(清溪1井)14防喷器组合:环形FH35-70;双闸板2FZ35-105;双闸板2FZ35-105;双四通35-105;套管头105MPa;第一部分井喷压井案例(清溪1井)15(三)溢流发生与处理溢流放喷主要过程:溢流关

6、井井 漏堵漏、压井循环加重情况复杂化导流放喷第一部分井喷压井案例(清溪1井)161、溢流发生经过2006年12月20日2:15钻至井深4285m遇快钻时,2:18钻达井深4285.38m停钻循环观察(3min进尺0.38m),钻井液密度1.60g/cm3。2:33停泵关井11min,套压由0MPa上升至20.0MPa,之后快速降至0MPa,发生井漏。再次发生溢流关井套压最大上升至4.15MPa。第一部分井喷压井案例(清溪1井)井眼有关数据表井眼总容积/m3减去钻具体积后井内容积/m3钻具内容积/m3环空容积/m3套管鞋处地层破裂压力当量密度/g/

7、cm3井口套管抗内压强度/MPa171.14155.3335.03120.091.9251.3172、初期处理2.1初期第一次压井(14:35~15:53)12月20日14:35~15:53用密度1.80g/cm3钻井液节流循环排气压井,排量0.41~0.52m3/min。套压由20.4MPa下降到9.6MPa,立压由0.3MPa最高升到9.0MPa之后下降。15:53~16:14泵入总量64m3套压下降到4.3MPa,立压降为0。随后井口失返,发生井漏关井。第一部分井喷压井案例(清溪1井)初期第一次压井曲线(接近成功)182.2初期第二次压井(

8、20:35~23:50)关井后套压快速上升,16:43上升到最高40.6MPa。20:33~20:35开节流阀排气,放喷口火焰高10~1

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