国内百万千瓦机组电厂安装调试运行缺陷分析

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1、国内百万千瓦机组设备安装、调试、运行期间的缺陷分析与措施专业:电气一次专业1、发电机序号电厂/机组缺陷分析1.外二/#5发电机线槽温度和定子铁芯温度测温元件损坏#5发电机定子19号线槽温度和定子铁芯温度测温元件故障,因二测点是埋设在定子线圈和铁芯内部,现无法更换已取消监测,由出水温度测温元件对比监测。2.玉环/#2#2发电机出口PT高压熔丝熔断,机组停运分析认为该批熔丝存在质量问题。3.邹县/#7厂家提供的内冷水pH值标准偏低#7发电机2006年12月投运,运行约半年后,定子内冷水进水压力从390kP

2、a升至485kPa,定子层间温差及出水温差也呈增长趋势(层间温差7.1℃,出水温差10.2℃),经反复冲洗及酸洗处理后,基本恢复正常。初步分析从运行情况来看,执行厂家提供的内冷水pH值标准低,不能有效控制腐蚀的发生及腐蚀产物沉积堵塞。为查明原因,制定解决方案,利用本次大修机会对发电机进行全面检查,处理和消除设备隐患和缺陷,使发电机修后达到设计要求。4.邹县/#7#7发电机封闭母线因存在泄漏由于#7发电机封闭母线因存在泄漏,不能建压到设计压力,在安装、试运及投运后均进行过检漏,但仍没彻底消除漏点,致使保

3、压时间太短。利用本次大修,进行全面的检查和治理,消除缺陷。5.外三/#7外三厂#7机组发电机出现端盖不平外三厂#7机组发电机出现端盖不平问题,返厂维修后重新发货(玉环3号机组也出现此问题)。6.玉环/#1#1发电机运行过程中发现漏氢量逐步增加,达到60Nm3/24h原因是1、由于油进入密封槽引起密封胶密封作用失效(引起槽内密封胶的固化,以及使固化的密封胶与槽脱开),氢气从密封槽通过端盖中分面泄漏出去。而引起油进入密封槽的原因是由于端盖对合平面没有涂平面密封剂,油雾慢慢渗入平面引起平面积油并渗入密封槽。

4、2、现场使用的SIEMENS密封胶(即硅胶)存在固化现象,而不能保持液态的胶状。固化后的密封胶不能有效填充密封槽,使氢气能够顺利通过密封槽向外排出。3、密封面不平2、高低压电机序号电厂/机组缺陷分析1.外二/#6磨煤机6A液压泵电动机烧损磨煤机6A液压泵油过滤泵跳闸,开关“过载”报警,运行测绝缘合格,检修更换出口滤网,送电开泵正常。再次启动磨煤机6A液压泵油过滤泵又跳闸,现场检查电动机有焦味,联系检修查为电动机烧坏,调换电动机后,运行正常。2.外二/#5凝泵5A有一相线圈头尾线接反,过流保护动作跳闸4

5、/14日23:40,监盘发现凝泵5A非驱动端轴承温度10LCB11CT077快速上升,在确认非测点故障后,立即停用凝泵5A交检修处理。4/15日,凝泵5A电动机调备品后,在试转时过流(零秒,继电器记录电流2500A)动作跳闸,当时现场检修人员发现电动机倒转,认为电动机电缆相序接错引起,检修将电动机一次电缆调整后,再次启动凝泵5A,电动机过流(零秒,继电器记录电流2500A)和差动保护相继动作跳闸。将凝泵5A送修理厂检查,发现电动机有一相线圈头尾线接反,造成电动机旋转磁场不平衡,过流保护动作跳闸。第二次

6、启动凝泵5A,差动保护动作,分析原因是一次电缆调整后,二次差动电流回路未作相应的调整,造成有二相差动保护的一二次电流不平衡,差动保护动作。修理厂将电动机接线改接和电动机轴承重新处理后,4/17日7:00,凝泵5A启动正常,恢复运行。3.玉环/#1凝结水泵1B上轴承轴承间隙变大,温度偏高凝结水泵1B,历时1小时32分钟,当时凝结水泵轴承温度约80℃,已超出正常运行要求范围。电动机进行解体检查轴承,通过测量轴承各间隙,发现轴承间隙偏大,因此,我们对轴承进行更换,并重新装复后,将电动机安装在#4机,试起动后

7、,测得启动是电流45.5A,运行3小时后,电动机上轴承温度52.769℃,横向、纵向振动均符合要求。通过对凝泵电动机检修表明,上轴承轴承间隙变大是导致凝泵电动机轴承温度升高的根本原因。4.玉环/#1接触器主触头接点接触不良引起直流密封油泵无法启动事情经过:2008年1月15日,因系统原因,1A密封油交流油泵电动机跳闸,1B密封油泵闭锁无法启动,远方联起直流油泵失败,运行人员紧急就地启动直流油泵正常。事后,检修人员检查回路后,发现远方接线端子有松动情况。初步认定为因远方接线端子松动引起直流油密封油泵无法

8、启动,且接线紧固后,密封油泵启动正常。2008年1月22晚上,运行人员启动密封油泵失败,立即联系检修人员,检修值班人员在检查后,未发现异常情况,且试起后正常,便认为可能有接线接触不良情况,并在当时再次对接线进行检查紧固。原因诊断、分析:2008年1月23日,我们检修人员对密封油直流油泵控制回路进行全面检查,发现在启动时主回路接触器闭合,但电动机未启动。根据密封油直流油泵控制柜回路图,主回路接触器动作,电动机将经过限流电阻器启动。但在试启检查时接触器闭合,

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