复吹转炉低磷钢生产工艺的优化

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1、2014年6月钢铁研究Jun.2014第42卷第3期ResearchonIron&SteelVol.42No.3·51·复吹转炉低磷钢生产工艺的优化万友堂(济南钢铁(集团)有限公司科技质量部,山东济南250101)摘要:在济钢条件下,采用常规的铁水脱硫加转炉双渣的冶炼工艺生产低磷钢,很难将成品w(P)稳定控制在0.010%以下。基于转炉双渣大渣量生产试验,采用回归分析研究了影响冶炼过程脱磷效率的主要因素,确定了最佳的双渣吹炼时间、过程温度和炉渣成分控制,大幅度提高了冶炼过程的脱磷效率。该工艺在9Ni、高级别管线(X90/X1

2、00)的生产中得到广泛应用,成品w(P)稳定控制在0.006%以下,最低达到了0.004%,实现了低磷钢的批量生产。关键词:复吹转炉;低磷钢;双渣工艺中图分类号:TF715文献标识码:A文章编号:1001-1447(2014)03-0051-04OptimizationofproductionprocessoflowphosphorussteelincombinedblowingconverterWANYoutang(TechnologyandQualityDepartment,JinanIron&SteelCo.,Ltd.

3、,Jinan250101,China)Abstract:IntheconditionsofJinanIron&SteelCo.,Ltd,itwasdifficulttocontrolw(P)below0.010%stablywhenproducinglowphosphorussteelusingconventionalhotmetaldesulphurizationplusdualslagsmeltingprocess.Basedonproductiondataoflargeslagamountofdualslagincon

4、verter,regressionanalysisofmainfactorsthatinfluencethedephosphorizationefficiencyofsmeltingprocesswerecarriedout.Theoptimumblowingtimeofdualslagsmeltingprocess,processtemperatureandslagcomponentcontrollingweredetermined.Thedephosphorizationefficiencyofsmeltingproce

5、sswasincreasedgreatly.Thetechnologywaswidelyappliedintheproductionprocessof9Ni,highgradepipelinesteel(X90/X100).w(P)wascontrolledbelow0.006%andtheminimumwas0.0040%.BatchproductionoflowphosphorussteelwassuccessfullyrealizedinJinanIron&SteelCo.,Ltd.Keywords:combinedb

6、lowingconverter;lowphosphorussteel;dualslagsmeltingprocess济钢生产低磷钢主要工艺有2种模式:1)铁(X90/X100)、双抗管线需要将w(P)控制在水脱硫加转炉大渣量,主要用于成品w(P)≤0.010%以下,对于在极寒地区使用的管线钢,为0.015%钢种的生产;2)铁水脱硫加转炉双渣大防止冷脆,甚至要求将钢中的w(P)控制在渣量,主要用于成品w(P)≤0.010%钢种的生0.005%以下,我们对铁水脱硫加转炉双渣大渣产。第1种工艺最终成品w(P)为0.0118%,完量

7、工艺进行了有效的探索,对影响去磷的主要工全能满足钢种w(P)≤0.015%要求,但第2种工艺参数进行了优化,大幅度提高了双渣时的脱磷艺最终成品w(P)不稳定,平均成品w(P)为效率,同时通过吹炼终点炉渣成分和温度的控制,0.0108%,难以满足成品w(P)≤0.010%的要成功将成品w(P)稳定控制在0.006%以下,最低求。为了生产一些高端产品,如高级别管线达到了0.0040%。作者简介:万友堂(1968-),男,高级工程师,主要从事炼钢工艺和产品质量控制方面的研究。·52·钢铁研究第42卷要实现用铁水脱硫加转炉双渣大渣量

8、工艺实现低1影响转炉双渣和终点磷控制的因素磷或超低磷钢的生产,关键是要尽可能实现双渣1.1转炉吹炼过程成分的变化规律时达到最大的去磷效果,终点通过大渣量和高碱根据去磷热力学原理,脱磷的有利热力学条度等措施来实现低磷或超低磷的目标。为了掌握件是低温、高氧化性和高碱度,但转炉吹炼前期,转炉吹炼

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