################################################################电弧炉底吹氩气"> ################################################################电弧炉底吹氩气" />
电弧炉底吹氩气搅拌工艺

电弧炉底吹氩气搅拌工艺

ID:36766044

大小:178.99 KB

页数:3页

时间:2019-05-15

电弧炉底吹氩气搅拌工艺_第1页
电弧炉底吹氩气搅拌工艺_第2页
电弧炉底吹氩气搅拌工艺_第3页
资源描述:

《电弧炉底吹氩气搅拌工艺》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、第>!卷第$期特殊钢S1.;>!;T1;$·9#·>###年"月3DU7/O83VUU8W+’&>################################################################电弧炉底吹氩气搅拌工艺曾新光(大连钢铁集团有限责任公司,大连!!"#$!)!"#$%&’$(&$)*&+,$#-.%%./(&0.+1%’&&’+02&.$#33%&’()*’(+,’((-,.*,’/01’,’234&&.501+671842,-,.*,’!!"#$!)用

2、94电弧炉冶炼不锈钢和模具钢时,依靠人工搅拌钢液的搅拌力很弱,钢液的内部温度和浓度都不够均匀,造成冶炼时间长、合金收得率低。为解决这一问题采用炉底吹氩气搅拌工艺进行了一个炉役(:#炉)的工业性试验。试验表明,炉底吹氩气搅拌工艺可改善冶金化学反应速度、缩小冶金过程能量和浓度的梯度、基本消除外供能量造成的炉内热点及未熔废钢和铁合金引起的冷点。获得了缩短冶炼时间、降低电耗、提高合金收得率及钢质量的良好效果。4底吹氩气工艺试验图!电弧炉底吹氩气系统示意图E*(;!3FB&=,4*F1G&.&F40*F,

3、0FG+0’,F&H1441=,0(1’*’I!;!底吹系统J&F4*1’KLK4&=底吹系统由透气砖、气源、流量及压力调节器组成。$块透气砖安装在电炉底三相电极之间的!;>;$透气砖的性能冷点区,电极极心圆!<##==,透气砖心圆!透气砖的化学成分为C(M":!N、7"!@N、!>##==,炉底采用干铺捣打料,透气砖顶部高7,M!;##;$"N、O.>M$$;#N、E&>M$出炉底约!#==,气源采用瓶氩汇流排集中供#;:

4、块透气砖气体流量(图!)。>;<$(/F=$、常温耐压强度9"CD,、常温抗折强!;>透气砖度>$CD,、高温抗折强度(!@##?P#;9B)!>;"!;>;!透气砖的使用条件CD,。压力和流量分别为:钢液温度!!"9#?;钢液量!>"!@4;熔池D/CD,#;#>#;#@#;#"#;#:#;!##;!>#;!@深度9A#==;炉平均冶炼时间>@#=*’;供气量>Q/=$·BR!#;"!;A>;@>;<$;$$;"$;<"9=$/B;供气压力#;$"!;#CD,;气源是全程透气砖由北京钢铁研究总

5、院新材料总公司研吹氩。冶炼钢种为铬不锈钢、模具钢、合结钢。制提供,耐材采用镁碳砖,内敷不锈钢管空位集束!;>;>透气砖的要求等静压成型。使用时有良好的透气性能、不堵塞、结钢仍能!;$底吹氩气搅拌工艺恢复透气性能;有良好的高温力学性能和抗热震炉料熔化前期,因炉中残余钢液和炉渣造成性、抗剥落性、抗冲击、抗冲刷,使用寿命!!##喷嘴堵塞,采用大氩气量搅拌。熔化中期至氧化炉。万方数据期熔池钢液增加,温度升高,喷嘴不易堵塞,为提第:期曾新光:电弧炉底吹氩气搅拌工艺·;6·"""""""""""""""""

6、""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""高熔池传热效率和减少温度梯度,采用小氩气量"8(EF=%97/G)FHF-1(6IJ/67>K)搅拌。加入铁合金后,为减少温度和浓度梯度,提式中E———氩气流量/L·3<6高熔化均匀速度,采用大氩气量搅拌。还原期为G———钢液重量//减少吸气采用小氩气量搅拌(图!)。H———钢液温度/MJ———钢液深度/.)K———钢液面环境压力/’/)(6’/)86=6%:!;NK’)(!)铬回收率常规冶炼,加入铬铁后主要

7、靠吹氧升温熔化铬铁,铬的氧化损失较大。采用底吹氩气搅拌后,由于熔池充分搅拌,大大改善了熔池中传质传热条件,铬铁熔化时间缩短,氧气消耗降低。铬回收率由人工搅拌工艺的>;%>!O提高到?P%;:O。还原期吹氩搅拌,使得钢液均匀性显著提高,铬铁图!电炉底吹氩气搅拌工艺熔化混合均匀时间较人工搅拌工艺缩短66)#1,"#$%!&#’$(’)*+,-,./(#.’(.+0(1’.,2*//*)’($*13/#(4其钢中成品Q(与预计控制Q(成分偏差较人工搅(#1$5(*.,33拌工艺减少=%69O,所以采用

8、底吹氩搅拌工艺可6%7底吹效果减少钢中Q(含量=%69O进行成分控制,试验结(6)钢水均匀混合特性果见表6。在没有搅拌的钢液中,能量及浓度梯度很大,当钢液受到氩气的强烈、持续搅拌后,钢液内部传表!不同工艺"#成分控制偏差及收得率对比/$质传热速率明显增加,温度及浓度梯度显著减小,%&’()!"*+,&#-.*/*0"#1*/2)/21*/2#*(3)4-&2-*/&/3"#5-)(36-27’*27,#*1)..)./$从而缩短冶炼时间。加入大量铁合金后的熔化均工艺![Q(]6<[Q(]!!#Q

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。