铲运机铰接轴的改进

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1、WJD—0.75型铲运机铰接轴的改进刘伟平(江西铜业集团东同矿业公司)摘要:分析了WJD—0.75型电动铲运机的结构简述;对铲运机中铰接轴的作用进行了分析;结合实际情况对铰接轴进行改进;关键词:铲运机;铰接轴;简述;改进1、前言WJD—0.75型电动铲运机是原东乡铜矿1982年从原南昌通用机械厂引进的大型出矿设备,该机铲斗斗容为0.75立方米,使用高压电驱动,并配有先进的液压系统。该机是20世纪80年代初期产品,整机设计先进,代表了80年代矿山机械发展成就,该机是东乡铜矿的主力设备,承担着井下采矿区各中段和采场出矿

2、任务,每班每台铲运机正常运行能出大约120车矿,它的好坏直接关系到年铜金属含量任务的完成,该机经过几十年的使用,且井下采场跑道坑洼不平,铲运机在运行过程中中央铰接轴的轴承易破碎,每三个月左右便更换一套新铰接轴,更换时间较长,严重影响企业正常生产需要,经过多年的艰苦技术改进,终于解决了这个问题。2、WJD—0.75型电动铲运机的结构简述3、中央铰接轴的作用分析4、原因分析将更换下来的铰接轴进行分析,发现产生铰接轴易破损的原因有:①井下采场跑道不平整,造成铲运机颠簸严重;②轴的丝口磨损严重,螺帽脱落,铰接轴松动后向上窜

3、动,将铰接轴轴承震碎;③轴承破损后铰接处的轴被“咬”死,导致后机架铰接叉张开。经过技术人员与维修人员多次分析讨论,认定铰接轴容易坏的主要原因是:铰接轴丝口少,螺帽薄,稳固性差,丝口一磨损螺帽就会脱落,导致铰接轴松动后向上窜动,将轴承震碎。5、改进措施①、对照图纸把中轴损坏位置的构造、材质了解清楚,针对铰接轴丝口少,螺帽薄,稳定性差这一弊端来找突破口,由于受丝口装配限制,无法扩大丝口,决定试用“土办法”加固,根据中央铰接轴的尺寸与强度,确定轴顶端螺丝孔和槽瓦的尺寸,并绘制草图。②、收集三根损坏的中轴在顶端按M24的尺

4、寸钻好螺丝孔,再找来钢板边角料,制作长、宽、高分别为200mm、140mm、22mm的槽瓦,最后用M24×80的螺栓将铰接轴与槽瓦连为一体。③、经过多次试验,发现铲运机的稳固性没有达到预期效果,经检测发现槽瓦与中轴间没有间隙,槽瓦两端的受力点高度也不够。最后,把槽瓦两端受力点的高度尺寸由22mm改为40mm,按修改后尺寸加工安装的槽瓦完全符合要求,受力点全部落在后机架铰接叉的底部,使铰接叉不易张开。6、结论采用改进措施方案优点在于:①铰接轴使用周期延长,由于采用的是螺栓加固,起到了一个双面受力的作用,装配孔也不易磨

5、损;②减轻了维修人员的劳动强度,提高了设备维护质量。原来更换一套铰接轴需要3—4名维修人员,加上几名副工轮换敲打,一不注意还可能将中轴打报废;③提高了铲运机的运行功效,减少了对生产环节的影响,减少了设备损耗,节约了成本。经过几年的试用,新铰接轴在实际使用过程中状况良好,在对设备定期保养拆下检测观察,发现加固后的铰接轴仍完好无损,各项技术指标完全符合要求,此方案可行。

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