JZ-7型制动机试验故障判断

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1、JZ-7型制动机试验故障判断1、第一步闸(1)现象:自阀制动区、列车管压力降为零,俗称“起非常”。故障:均衡风缸缸体处风管堵塞。判断:自阀回运转位,均衡风缸上升速度快。(2)现象:列车管漏泄,每分钟超过20kpa,工作风缸压力不变,制动缸压力逐渐上升。故障:列车管泄漏。判断:将客货车转换阀置客车位,列车管压力上升至均衡风缸压力值。制动缸阶段缓解。(3)现象:机车上闸后又缓解,俗称“不保压”故障:A、工作风缸内漏;B、工作风缸外漏;C、降压风缸漏。判断:工作风缸表针下降到与列车管表针一致时,不再下降,为A;工作风缸表针一直下降,列车管表

2、针也追随下降为B或C,自阀紧急制动位时再准确判断区分。(4)现象:自阀制动区,制动缸无压力。故障:A、作用阀3号总风塞门关;B、分配阀2号列车管塞门关;C、分配阀22号总风支管塞门关。判断:小闸单缓,工作风缸压力下降后,单阀回运转位,工作风缸压力不再上升到列车管压力,为B;否则为A或C,在第六步闸时再准确判断区分。(5)现象:自阀制动区,制动缸压力不成比例,制动缸表针抖动,总风缸压力下降快。故障:A、作用风缸管大漏;B、制动缸管大漏。判断:在第六步闸时准确判断,若小闸全制动300kpa正常,总风不严重下降则为A,否则为B。(6)现象:

3、自阀制动区,制动缸压力正常。小闸单缓,工作风缸压力不下降,机车不缓解。故障:10号单独缓解管堵塞。判断:自阀回运转位,缓解正常。(7)现象:自阀回运转位,均衡风缸压力不在规定值(500kpa或600kpa)。故障:自阀调整阀调整压力不正确。判断:拧动自阀调整手轮,均衡风缸恢复规定值。2、第二步闸(1)现象:自阀最大减压位,列车管压力降为零,俗称“起非常”。故障:A、分配阀紧急部上风堵堵塞;B、均衡风缸大漏。判断:松开分配阀紧急部上风堵,现象消除为A,否则为B。(2)现象:自阀最大减压位,机车上闸成比例,但上升慢。故障:A、作用阀3号总

4、风塞门半关;B、分配阀2号列车管塞门半关;C、分配阀22号总风塞门支管塞门半关;D、中继阀2号列车管塞门半关。判断:在第七步小闸紧急制动时,闸缸压力上升慢、缓解正常则为A,否则为B或C或D;B与D在第五步大闸非常位准确判断,A、B、D准确判断后若正常,则为C。(3)现象:自阀最大减位,制动缸压力值小于360kpa(装有切控阀的JZ-7型制动机除外)。故障:常用限压阀调整值过低。判断:过减位确认。(4)现象:自阀最大减位,制动缸压力值大于360kpa。故障:常用限压阀调整值过高。判断:过减位确认。3、第三步闸现象:自阀最大减压位,均衡风

5、缸表针上升,列车管表针也追随上升。故障:A、自阀8a管堵;B、中继阀8号管堵。判断:客货车二位阀置客车位,自阀体侧有排风音响则为B,否则为A。4、第四步闸(1)现象:列车管漏,列车管表针下降。故障:A、中均管4号漏;B、2号列车管漏。判断:在第一步确认列车管泄漏时为B,在第一步确认列车管不泄漏时为A。(2)现象:自阀过充位,列车管、工作风缸有过充压力,但无排风音响。故障:A、过充风缸排风堵堵死;B、过充风缸缸体7号管堵塞。判断:自阀运转位,过充压力消除过快,闸缸上闸为B;自阀运转位,过充压力消除慢或不能消除为A。(3)现象:自阀过充位

6、,有排风音响,但列车管、工作风缸无过充压力。故障:中继阀座7号管堵塞。判断:过充位移至最小减压位,均衡风缸排风停止后,自阀扔有排风声响。(4)现象:自阀过充位,排风音响,列车管、工作风缸有过充压力;自阀回运转位,过充压力消除快,闸缸上闸。故障:7号过充管泄漏。判断:过充位移至运转位,过充风缸排风堵排风时间短。(5)现象:自阀过充位,排风音响大,列车管无过充压力。故障:过充风缸排风堵丢失。判断:过充位移至运转位,过充风缸排风随即停止。5、第五步闸(1)现象:自阀紧急制动位,不撒砂。故障:A、自阀管座撒砂塞门关;B、自阀6号管堵塞。判断:

7、观察自阀管座,塞门关时为A,否则为B。(2)现象:自阀紧急制动位,制动缸压力低于450kpa。故障:紧急限压阀调整值过低。判断:调整紧急限压阀后恢复规定压力。(3)现象:自阀非常位,制动缸压力高于450kpa。故障:紧急限压阀调整值过高。判断:调整紧急限压阀后恢复规定压力。(4)现象:小闸单缓超过15s,工作风缸压力才下降,机车才开始缓解。故障:自阀10号单缓管半堵。判断:单阀缓解位,手触单阀排风口,排风较小。(5)现象:总风750kpa±20kpa开始泵风,不足或超过900kpa停止泵风。故障:压力开关低压部或高压部动作值不对。判断

8、:拧压力开关调整手轮,空气压缩机泵风。(6)现象:总风从750~900kpa的两风泵共同工作,泵风时间超过30s。故障:4RD、5RD中有烧损者。判断:一个空气压缩机1min的泵风量为增加150kpa,故750~900k

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