螺杆裂纹分析

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1、螺杆裂纹分析摘要:规格为13/8"-8X91/2〃、产品等级为L7的螺杆在热处理检验时,发现有一条明显的裂纹。委托方要求分析裂纹的原因。对此样件进行宠观和微观检验、断口分析、金相检验等方面的分析,结果农明:纵截面金相组织显示试样存在较严重的偏析,偏析导致局部成分不均匀,因此在淬火工序中,偏析区域往往山于相变不协调而产生过大的组织应力,诱发开裂。关键词:螺杆;裂纹;失效分析Abstract:Avisiblefracturewasfoundwhendoingheattreatmentinspcction

2、forthestud(Specification:!3/8"-8X91/2",Grade:L7).Nowtheclientrequirestoknowthecauseofthefracture.Astotheanalysisofmacroscopicandmicroscopicinsepection,aswellastheanalysisoffractographyandmetallographicexamination,wegottheresultthatthemicrostructureofth

3、elongitudinalsectionshowedthetestsamplehadserioussegregation,andthesegregationmadethepartialcompositionbeunevenjheninthequenchingprocessjhestructualstressbecametoolargeintheunevensegregationarea,whichcausedthefracture・Keyword:Stud;Crack;FracturcAnalysi

4、s1•概述委托方提供开裂螺杆截取段一枚,规格为13/8"-8X91/2〃,样品等级为L7,耍求分析裂纹性质及开裂原因。图1所示为送检样品宏观形貌⑷,可见螺杆表血存在一条裂纹,形态为沿螺杆长度方向延伸的细直线。图2所示为裂纹局部低倍形貌⑵,可见螺纹处裂纹并不连续,且相邻两段裂纹呈一定角度分布,未处于同一直线上图1送检试样宏观形貌图2裂纹局部低倍形貌2.断口分析将送检试样纵向打开,断口形貌如图3所示,可见断面平整无锈蚀⑷,颜色均匀,呈灰色,无明显金属光泽⑸。图4所示为断面微观形貌,未发现明显的断口学特征

5、⑹。图3裂纹断面低倍形貌图4裂纹断面微观形貌2.金相组织检测图6〜图7所示为裂纹内部金相组织,裂纹走势刚劲笔直,两侧无明显脱碳,裂纹末端尖细FL无分叉现象⑺。图8所示为送检螺杆芯部金相组织,为均匀的冋火索氏体纟R织,未见异常。图6裂纹内部金相组织图7裂纹内部金相组织图8螺杆芯部金相组织图9所示为螺杆非金属夹杂物情况,根据“GB/T10561-2005钢中非金属夹杂物含址的测定标准评级显微检验法”规定,判定为A类硫化物(细系)1.5级,D类球状氧化物(细系)1.5级。图9螺杆非金属夹杂物图10螺杆纵截

6、面金相组织图10所示为送检螺杆纵截血•裂纹附近金和纟R织,可见存在较严重的偏析。3.综合分析送检螺杆芯部金相纽织为均匀的回火索氏体,说明热处理状态无界常。裂纹広观形貌显示为沿螺杆长度方向延伸的细直线,裂纹宏观形态符合“GB/T5779.3-2000”中关于原材料的裂纹的描述。裂纹局部低借形貌显示裂纹并不连续,说明螺纹农面为裂纹扩展的最终阶段,即该裂纹由试样内部向表而扩展。裂纹内部金相组织显示裂纹走势刚劲笔肓,两边无明显脱碳,末端尖细,无分叉,裂纹微观形态符合淬火裂纹的特征。纵截面金相纽织显示试样存在

7、较严重的偏析,偏析导致局部成分不均匀,因此在淬火工序中,偏析区域往往由于相变不协调而产牛过大的组织应力,诱发开裂。4.结论(1)螺杆裂纹是由内向表面扩展的;(2)引起螺杆开裂的原因可能与原材料存在严重偏析冇关。参考文献[1]陈伟峰,徐云峰,任鹏波,余兆新,徐国平,汽车轮毂螺栓断裂分析[J]•物理测试,2011,(5):42[2]王志苗,张贺宗,史占兵,拨叉轴断裂失效分析[J].物理测试,2015,(1):37[3]杨永生,仝建萍,刘岩,杜岗峰,螺栓断裂原因分析[J],热处理,2012,(4):60[

8、4]俞雁,宋贞桢,李瑞峰,刘卓,李铳怀,发动机缸盖螺栓断裂失效分析[J].汽车技术,2010,(9):54⑸于俊才,姜玉春,张怀鹏,支撑螺栓断裂原因分析[J],机械工程师,2012,⑸:142[6]刘敏,黄海娥,王俊霖,孙宜强,中厚板探伤检测不合格的原因分析[J],物理测试,2015,(2):26[7]郑福民,于力,朱耀明,汽车喷嘴板螺栓断裂原因分析[J],物理测试,1993,(2):91

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