500kV送出线路跳闸时机组安全停机方案

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1、第35卷第10期华电技术Vo1.35No.102013年1O月HuadianTechnology0ct.2013500kV送出线路跳闸时机组安全停机方案牛有龙(内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司,内蒙古托克托010206)摘要:2012年冬季出现了极端雨雪天气,导致托电公司3条500kV送出线路相继跳闸。介绍了线路跳闸前全厂的运行方式以及线路跳闸的处理过程,探讨了500kV送出线路部分跳闸或全部跳闸时保证机组安全、有序停运,防止厂用电、厂用汽全失的措施,避免了机组设备的损坏。关键词:线路跳闸;厂用电;安全停机;保安电源;应急预案中图

2、分类号:TM72:TM311文献标志码:B文章编号:1674—1951(2013)10—0046—03备用,呼热公司循环水、除盐水、氢气、燃油等均由托0引言电公司供应。近年来,由于气候变化异常,导致电力系统输变3线路跳闸处理过程电线路多发故障。2012—11—035,华北地区普降大雪,导致托电公司3条500kV线路相继跳闸,4托电公司送出线经托源4条线送至浑源站,浑台机组被迫紧急停运。该公司迅速启动全厂停电应源站经源安2条线送至北京安定站、经源霸2条线急处置预案,全力以赴保障生产安全,成功避免了全送至霸州站。电网安全自动装置动作策略为

3、:6台厂停电和重大设备损坏事故的发生。对此次事故的机组运行时,源安、源霸运行线路中6s内2条线路处理经验进行总结,形成一套保证机组安全、紧急停跳闸,托电公司负荷较高的4台机组自动切机,保留机的方案,以供同行共同探讨。2台机组运行,其他方式均无切机策略。3.1源霸Ⅱ线跳闸1系统概况2012—11—03T16:22,源霸Ⅱ线跳闸,电网调托电公司总装机容量为8X600MW,是华北电度令全厂总负荷由3200MW降至2550MW。网西电东送的主力电厂,发电机变压器组系统采用3.2源霸I线跳闸单元接线方式,发电机通过主变压器升压至500kV,18

4、:09,源霸I线跳闸,电网调度令全厂总负荷以托源安2回、托源霸2回单独送电通道向京津唐降至1800MW。源霸I,Ⅱ线先后11次试送均未成地区送电。为提高4回输电通道的输送能力和稳定功,电网调度通知:若源安再有1条线路跳闸,要求极限,在浑源变电站对托源4回、源安2回、源霸2托电公司保留1台机组安全运行(保留8机组回线路加装有8套固定串联补偿装置(以下简称串运行)。补)。220kV变电站是全厂8台机组的备用厂用电3.3源安I线跳闸源,通过联络变压器2回500kV出线给厂内220kV2012—11—05T05:11,源安I线跳闸,电网调变电

5、所供电。全厂8台机组各配备1台柴油发电机度令保留1台机组运行,其他机组立即停机。接令组,为事故保安PC段供电,以防保安电源失去接带后各台机组立即启动柴油机,将厂用电源切换至高负荷。呼热公司与托电公司相互依托,能相互供汽、压备用变压器(以下简称高备变)带,启动大机交流供电,呼热公司装机容量为2×300MW,向内蒙古蒙油泵。05:28,1,3机组停运,申请退出托源线侧西电网送电。4套串补;06:22,5机组停运;06:26,2机组停运,值长与电网调度协商后同意保留2台机组运行。32线路跳闸前的运行方式锅炉重新点火,5机组停机不灭火,全厂2

6、台机组2012—11—03,线路跳闸前托电公司1,2,运行,均维持负荷300MW;3,5锅炉运行,开启高3,4,5,8机组运行,6,7机组备用,全厂总压旁路,通过再热冷段供辅汽。负荷为3200MW。呼热公司1机组运行,2机组2012—11—05T14:07,源安I线送电成功。17:43,3机组并网;18:43,5机组并网。11—06收稿日期:2013—06—19Tl4:00,源霸I线送电成功;11—07T01:27,源霸第10期牛有龙:500kV送出线路跳闸时机组安全停机方案-47·Ⅱ线送电成功,托电公司送出线路全部恢复运行;中压主汽

7、门关闭后停止发电机运行;检查确认TOP07:52,7机组并网,全厂5台机组运行。联启正常,必要时硬手操启动,若启动不了,立即启动EOP运行。4安全停机应急处置方案(3)保留的运行机组立即解除燃料主控,打磨,4.12条线路跳闸的应急处置方案将煤量减至60t/h,快速降负荷至100MW左右。注2条线路跳闸后,各专业人员对第3条线路跳意调整汽包水位、炉膛负压、主/再热汽温、总风量等闸后存在的风险进行了分析,制订了具体的应急处参数,如果上述措施实现不了,无法快速降压、降负置方案。荷,可采取锅炉灭火不停机的方法,重新点火带负荷(1)源安任意一条

8、线路跳闸,根据电网调度命保厂用电,带辅汽。令停机。值长接令必须清楚,问清停机台数及方式(4)保留的运行机组,保证发电机频率及电压(原则上先紧急停运2台,其他机组降负荷逐渐停在允许范围内,并设专人监视汽轮机转速及发电机运)

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