上榆泉选煤厂高度泥化煤泥水处理系统的改造实践.pdf

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1、煤炭加工与综合利用No.3,2015COALPROCESSING&COMPREHENSIVEUTILIZATION上榻泉选煤厂高度泥化煤泥水处理系统的改造实跬刘登朝(泰戈特(北京)工程技术有限公司,北京100022)摘要:上榆泉选煤厂针对煤泥灰分过高、细泥含量过大,加压过滤机脱水适应性差等问题,经过实践和分析,增加了压滤车间,将全部煤泥由快开式板框压滤机脱水,煤泥水处理系统得以完善,选煤厂达到设计能力。关键词:选煤厂;煤泥水处理;细煤泥;泥化;加压过滤机;板框压滤机中图分类号:TD946.2文献标识码:A文章编号:1005—8397(2015)

2、03-0011-03上榆泉选煤厂选煤工艺为:大于35mm块煤煤泥脱水的加压过滤机排料周期过长、产品水分动筛排矸,35~2mm粒级采用两产品重介旋流过高,通过调整絮凝剂加药种类,采取二次加药器分选,2~0.15mill粒级粗煤泥采用螺旋分选等措施,加压过滤机的工作状况有所改善,但一机分选,0.15~0mm的细煤泥采用加压过滤机直不太稳定,而快开式板框压滤机工作一切正回收,加压过滤机的滤液采用快开板框压滤机脱常,主要表现在:水回收。选煤厂设计时采用的煤泥资料表明煤泥(1)加压过滤机排料周期长达600s以上,并不泥化,依据加压过滤机在周边选煤厂的生产

3、而正常情况下加压过滤机的排料周期在180s以实际,最后细煤泥采用加压过滤机回收,板框压下。滤机作为补充的设计方案。选煤厂调试过程中发(2)加压过滤机的排料水分在30%以上,而现煤泥水系统能力不足,严重影响到选煤厂的正正常情况下加压过滤机的排料水分在22%以下。常生产。经过采样分析发现:煤泥含量较原有生(3)加压过滤机的工作压力在400kPa以上,产大样增加一倍,煤泥中325网目以下极细粒含而正常情况下加压过滤机的工作压力在250kPa量占75%以上,煤泥极易泥化;加压过滤机工作左右。状况很差,滤饼水分在35%以上;板框压滤机工(4)加压过滤机煤

4、泥的灰分在45%以上,而作状况良好,过滤周期在20min左右,滤饼水分原生煤泥的灰分在35%左右,说明高灰细泥大量24%左右。最终通过新增板框压滤车间来处理超泥化。量泥化煤泥,煤泥水处理系统在新建压滤车间投(5)快开式压滤机煤泥的工作状况不受煤泥入使用后运行稳定,达到设计能力。性质的影响,排料周期在20min左右,排料表面水分在24%左右。1煤泥水系统出现的问题及采样分析加压过滤机在400kPa的压力下长时间工作,1.1生产过程中煤泥水系统现出的问题造成滤布、滤扇过快破损,二次加药使得絮凝剂选煤厂调试过程中,重介质旋流器系统、粗消耗量成倍增加,

5、产品中残留的絮凝剂量高、产煤泥分选系统很快完成联合试运转,但是负责细品水分达35%,造成煤泥装卸困难。收稿日期:2014-09—10DOI:10.16200/j.cnki.11—2627/td.2015.03.004作者简介:刘登朝(1980一),男,河南南阳人,2004年毕业于太原理工大学矿物加工工程专业,工学硕士,泰戈特(北京)工程技术有限公司工程部总工程师蒹工艺室经理。引用格式:刘登朝.上榆泉选煤厂高度泥化煤泥水处理系统的改造实践[J].煤炭加工与综合利用,2015(3):11—13.12煤炭加工与综合利用2015年第3期1.2煤泥水采样

6、试验结果表3分级旋流器溢流筛分试验结果选煤厂调试期间,通过对实际生产过程中细煤泥量的统计和煤泥水采样,分析结果见表1,2,3。由表中可以看出:(1)细煤泥含量达12.59%左右,设计资料中的细煤泥含量在6%,细煤泥含量达到设计量的2倍。通过浓缩机人料来看,325网目上以下细煤泥含量占全部煤泥量的48.73%,灰分达到2煤泥水处理系统改造方案50.07%,表明煤泥极度泥化。(2)从旋流器溢流来看,325网目以下极细2.1临时解决方案粒占到本级的50%左右,分级旋流器溢流中325通过上述采样分析和生产运行实践,煤泥水网目以下极细粒占到本级的75%左

7、右,灰分达到处理系统存在的问题和原因已经非常明确,煤泥50%,说明矸石泥化非常严重。泥化严重且细泥含量高、灰分高,加压过滤机无(3)通过井下实地勘查,煤层中存在3层以法适应这类煤泥的回收。上夹矸,每层夹矸的两侧都存在极易泥化的泥岩在解决方案实施之前,作为总承包方和专业层,实际生产中工作面含水量大,夹矸层两侧的化运营的承包商,泰戈特公司在原有加压过滤机泥岩在井下遇水已严重泥化。系统常规无法处理的前提下,采取了许多非常规表1O.15mm以下细煤泥实际含量统计结果措施,最大限度地保证了选煤厂的日常生产。针对煤泥水系统存在的细煤泥含量大、灰分高、粒度细

8、的特点,结合加压过滤机的特点,采取了以下措施,保证了选煤厂日常运行:(1)通过调整絮凝剂的用量和加药方式,在浓缩机和加压过滤机入料桶两个不同地点分别加

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