锦屏一级水电站拱坝无应力计监测成果分析.pdf

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1、第47卷第1期人民长江Vo1.47.No.12016年1月YangtzeRiverJan.,2016文章编号:1001—4179(2016)01—0091—04锦屏一级水电站拱坝无应力计监测成果分析刘满江,王海军(中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,四川成都610072)摘要:混凝土自生体积变形在应变计观测资料整理分析中是必不可少的参数,是分析混凝土构件的变形和受力状态的重要参考量,但是目前对混凝土自生体积变形的产生机理尚无一个确切的定论,对其特性也有不同的认识。这就需要对混凝土自身体积变形进行实测,一般情况就是采用无应力计来观测混凝土自身体积变形情况,

2、通过锦屏一级工程实例,对大坝混凝土无应力计监测成果分析来论证混凝土自身体积监测应该主意的问题。关键词:无应力计;监测;资料分析;锦屏一级水电站中图法分类号:TV698文献标志码:ADOI:10.16232/j.enki.1001—4179.2016.01.022P,MH42.5水泥、宣威I级粉煤灰(掺量35%)、南京瑞1工程概况迪HLC—NAF高效缓凝减水剂(低碱)。混凝土骨料锦屏一级水电站位于四川省凉山彝族自治州盐源则采用大奔流沟料场砂岩人工碎石+三滩大理岩细骨县和木里县境内,是雅砻江干流中下游水电开发规划料,试验龄期为7,28,90d和180d。的“控制

3、性”水库梯级,该工程规模巨大,枢纽主要建3拱坝混凝土无应力监测布设方案筑物由混凝土双曲拱坝,坝身4个表孔+5个深孔+2放空底孔与坝后水垫塘,右岸1条有压接无压泄洪洞锦屏一级水电站大坝应力应变监测按一梁一拱原及右岸中部地下厂房等组成。为了掌握大坝应力状则布置,根据应力监测成果重点对大坝局部拉、压应力态,坝体内布设无应力计和应变计组,用于监测坝体应较大具有代表性的拱冠、坝体两端1/4、3/4拱圈部位力变化情况。及两端拱座部位布置应变计组对大坝应力应变进行监根据拱坝应力分布情况将混凝土强度等级分为3测。个区,A区为c。40,B区为c8。35,c区为c。30。左岸垫

4、座1730m高程以上基础采用了大面积混拱坝混凝土分区见图1。凝土置换,在该部位亦布设了应变计组对垫坐混凝土进行应力应变监测。I1fi}__^Ⅱ为求得混凝土自身体积变形,在距离应变计组1m。I。jl。1。jj●地方布置一个无应力计,并且要求进行混凝土热学、力_‘一一Ji}F}nIl{I。}品学及徐变、自身体积膨胀等性能试验。一、<^J十4大坝无应力计监测成果及分析图1锦屏一级水电站拱坝混凝土分区4.1自生体积变形试验成果锦屏一级大坝混凝土生产期间,试验检测中心在2混凝土材料性能试验高线拌和楼机口对大坝混凝土取样进行了自生体积变施工图设计阶段开展了室内试验,试验

5、采用峨胜形试验(湿筛二级配)。从试验成果可以得出:收稿日期:2015—09—23作者简介:刘满江,男,高级工程师,主要从事工程测量与安全监测等方面的工作。E—mail:

6、iumj1975@163.eom92人民长江(1)混凝土自生体积50d龄期以前主要表现为4.3无应力计分析成果收缩变形,50d龄期以后开始由收缩转入膨胀状态,分析时长太短,回归结果可能失真,因此仅对监测180d龄期以后趋于稳定。时间大于120d的无应力计监测数据进行了分析。根(2)C40混凝土最大收缩测值大部分在一40×据混凝土分区将无应力计分成3组,其中第1组无应l0以内,C35混凝土最大

7、收缩测值大部分在一25力计位于A区,参与统计的无应力计共31支,第2组×10“左右,c30混凝土最大收缩测值在一20×无应力计位于B区,参与统计的无应力计共15支,第l0左右。3组无应力计位于垫座,参与统计的无应力计共10(3)各等级混凝土自生体积变形表现出的规律相支。典型分析成果图见图2,图中共有3个子图,第一近,最大收缩测值及后期膨胀量与混凝土配合比参数个图为监测成果与拟合结果的对比,第二个图为监测密切相关。成果与拟合结果的误差,第三个图为温度分量与时效(4)由于原材料的波动、水泥中MgO含量及烧成分量的分解结果,其中时效分量即为混凝土自生体积温度和时间

8、存在差别、现场混凝土取样的不均匀,各等变形,根据时效分量的变化过程可确定自生体积变形级混凝土自生体积变形测值存在一定差异。的变化类型。(5)各等级混凝土180d龄期自生体积变形测值基本满足设计要求(一10~40)×10~。烈4.2无应力计回归模型对各测点无应力计进行了统计模型回归分析,通监测日期过回归分析,可以进行温度分量和时效分量的分解,以(a)监测成果与拟合结果对比了解混凝土线膨胀系数以及自生体积变形趋势性变化__\,\\/、的类型。无应力计的实测无应力应变主要受测点温度、自生体积及湿度变化的影响。目前,学术界和工程界采一用的回归方程形式多样,工程实践表

9、明:采用的回归方髫,i舌度分量.时效夯量.一F:?=

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