滚筒筛分机故障分析及改进.pdf

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1、设备与防腐齐QI鲁LU石油PE化TR工OC,H2E0M13IC,A4L1(2TE)C:H13N1OL—O1G3Y3滚筒筛分机故障分析及改进孟庆柱,赵金钢(中国石化齐鲁分公司第二化肥厂,山东淄博255400)摘要:分析滚筒筛分机易堵塞、联接轴断裂及筛圈变形等故障原因,对滚筒筛进行了设计改进。改进后的滚筒筛工作效率提高,使用状况明显改善。关键词:滚筒筛故障分析改进中图分类号:TD452文献标识码:B文章编号:1009—9859(2013)02—0131—03滚筒筛分机是输煤系统中不可缺少的设备,形式筛面。网状筛面,运行中无法对筛面进行清用于块煤与煤粉分离,分离效果的好坏直接影响理,

2、易造成筛面堵塞。而采用筛条形组成的筛面,破碎机的工作效率。中国石化齐鲁分公司第二化通过在筛筒上部安装一排梳子,使得清理筛面显肥厂于2007年投产了资源优化项目,其中的CFB得非常简单,从而充分提高筛分速度和效率。锅炉煤输送系统,采用PQG250型滚筒筛分机,担负着将人炉煤按粒径分离,将超粒径煤块送入破碎机的任务。在使用过程中,滚筒筛多次发生筛筒堵塞、联接轴断裂、筛圈变形等故障,严重影响系统的稳定运行。因此必须采取措施,以消除制约设备稳定运行的缺陷。1滚筒筛工作原理滚筒筛主要有电机、减速机、筛筒、机架、密封罩、进出料口组成。筛筒倾斜安装于机架上。电动机经减速机与筛筒通过联轴器连接

3、在一起,驱图1滚筒筛原理示意动滚筒转动。当物料进入滚筒筛后,由于筛筒的倾斜与转动,使筛面上的物料翻转与滚动,使合格2常见故障及原因分析的筛下物料,经滚筒底部的出料口排出,不合格的2.1筛简易堵塞筛上物料经滚筒尾部的排料口排出。为了将物料当来煤湿度较高(水份超过10%)时J,煤粉进行筛分,采用并列的筛圈构成筛孔并形成筛面,流动性明显降低,极易在筛筒上粘附、板结,造成筛圈间隙即为合格物料粒径要求(装置要求粒径筛条堵塞,而此时梳煤板无法满足清理筛筒积煤、不大于12mm)。筛筒旋转利用物料的自重进行正常筛分的工作,导致煤粉进入破碎机,进而造成筛分。在其筛筒内有5根联接轴,轴高于筛面,转

4、破碎机筛板被煤尘板结堵塞,工作效率降低。动时将大块物料拨动,从而加大了筛分效率并借2010年雨季,来煤湿度达20%,滚筒筛筛筒堵塞助斜度使物料向前运动加快,最终落入破碎机中。收稿Et期:2013—01—16;修回Et期:2o13—03—12。小于筛孔尺寸的物料从筛孔落下,从而达到筛分作者简介:盂庆柱(1965一),男,工程师,1995年毕业于齐鲁目的(见图1)。石化公司职工大学计算机应用专业,现在中国石化齐鲁分公现使用的滚筒筛分机采用宽6mm、厚10mm司第二化肥厂原料车间从事管理工作。电话:0533—的16Mn钢条拼装成筛面,取代以往采用的筛网7582357;E—mail:l

5、zsymq@126.corn。齐鲁石油化工QILUPETROCHEMICALTECHNOLOGY2013年第41卷严重,即使人工清理,仍无法保证筛分效率,破碎煤块;而当煤湿,煤尘在筛条间板结堵塞时,筛板机处理能力仅有20t/h,造成CFB锅炉被迫停车。清理效率明显降低,根本无法清理筛条间粘附湿受原筛筒连接件方隔垫形状限制,梳煤板的煤,造成筛筒堵塞,筛分效率下降。梳煤板工作原梳板无法深入筛条间隙,仅能够清理夹在筛条间理示意如图2所示。安装底座筛条图2梳煤板工作原理示意2.2筛筒联接轴断裂筒积煤的目的,通过改变联接轴与筛圈连接的方整个重达1.5t的筛筒,依靠5根665mm、长隔垫形

6、状的方法,消除影响梳煤板安装深度的缺2.9In的联接轴及15根14mm连接杆将筛筒陷,梳板探人筛圈深度由原来的4—5mm增加至前、后滚圈及筛条联为一体。筛筒转动时,主要依12mm,穿过筛圈2mm,达到了彻底清理筛圈间积靠这5根联接轴带动筛筒整体保持同步,扭力较煤的效果。如图5所示。大,而联接轴在筛筒出入口端仅靠两固定板进行固定(见图3),扭力过于集中;并且联接轴在随着筛筒转动时,受到煤流的冲刷,使用0.5a即发现连接轴明显磨损,1.5a半左右即因联接轴断裂,导致筛筒变形,无法运行,需更换新筛筒。嘲定板图4滚筒筛进料端示意联接轴3.2增加联接轴连接强度及防冲刷保护图3原联接轴固定

7、示意在筛筒出入口滚圈联接轴固定处,增加2Omm固定钢板,以达到增加连接强度、降低扭力的2.3筛筒进料端筛圈磨损快,易变形作用;并且为防止物料对联接轴的磨损,在筛简两如图4所示,滚筒筛进料口正对筛筒进料端端联接轴的两侧增加了10mm防护钢板,保护联筛圈。从皮带进入滚筒筛的煤流,自3.5in高处接轴免受煤流冲刷。改进后的联接轴固定方式如下落,顺进料口直接冲击筛筒进料端筛圈,使此处图6所示。筛圈磨损快,减薄达3mm/a,极易被煤块冲击变3.3延长筛简进料端滚囤宽度形,致筛下物粒径超标,影响后续装置

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