多段锅炉给水泵异常刮研原因分析及处理.pdf

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时间:2020-03-28

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1、锦西石化分公司维修车间(辽宁葫芦岛125001)刘爱南【摘要l针对催化装置中的锅炉给水泵的刮研故障,分析原因,采取了有效措施,使设备正常运行。【关键词】多段锅炉给水泵刮研间隙一、前言锅炉给水泵是锅炉安全稳定运行的基础,在石化企业多套装置中不仅关系到锅炉和装置的稳定运行,更对企业的全年生产产生深远影响。以锦西石化催化装置锅炉给水泵为例,对中小型多段给水泵异常刮研故障做分析汇总,并制定合理有序的检修方案,保证了设备和装置的安全稳定运行,为日后维护和检修提供了安全有效的实践经验。二、情况简介锦西石化两套催化装置两台锅炉给水泵为卧式、GM麓用棚誓Ⅵww.e蜘x.com2叭6年第3期单吸、

2、节段式lO级离心泵。泵的壳体部分主要由吸入段、中段、吐出段、导叶以及轴承体等组成,通过穿杠螺栓联结成一个整体。转子部分主要由轴及装在轴上的叶轮、轴套、平衡盘等零件组成。轴上零件采用平键和轴套螺母紧固使之与轴成为一体,整个转子两端由滚动轴承支撑,轴向力由平衡盘平衡。2013年装置检修结束后面临开车,两台泵相继出现盘车无动作情况,严重制约装置正常开车和公司全年生产任务。三、原因分析解体(泵结构见下图)检查,发现泵体内部壳体口环与叶轮口环刮研严重,部分发生粘连为盘车无动作主要原因,对泵体结构、配件材质及配合尺寸等进行分析,易造成口环刮研的原因主要在以下几方面。(1)转子跳动超标因叶轮与

3、轴配合一般采用H7/耱腑祝赢厢耐遁一.俐工“纪&厂.”敬砌石珏堕舯G丽水泵结构图js6,属过度配合范围。在转子组装完毕后易出现各级叶轮及口环同轴度偏差情况。根据规范及实践经验,同轴度偏差≤0.03mm为可接受范围,超出此范围可视为跳动超标,需进行原因排查及处理,使之达到标准。(2)止口配合尺寸超差壳体部分吸入段、中段、吐出段及导叶各部均采用止口配合,止口配合公差应控制在H7/f6、H7/116范围内。因壳体口环镶配在各中段及导叶上,若配合间隙超差易影响止口定位精度,导致壳体口环与叶轮口环同轴度偏差较大,进而造成口环刮研。(3)材质选用失误壳体口环和叶轮口环为动静配合的限流、过流部

4、件,为防止意外情况下刮研咬合,材质选择上应有所区别,尽量避免同类材质咬合粘连发生。该泵叶轮及壳体口环材质均采用lcrl3Ni,不符合APl6lO标准规定的摩擦副硬度差大于50的要求,易发生咬合粘连。(4)转子轴向间隙过小转子轴向间隙指转子整体组装完毕后末级叶轮与平衡盘间轴向间隙,该间隙存在主要为补偿因轴和叶轮材质不同,在具体工况及转子运行中因温升造成的轴向膨胀差。预留间隙应选取合适,过大时易造成叶轮轴向窜动,运行不稳;偏小则造成轴向膨胀受限,对于长径比相对较大,级数较多,刚性较差的转子,膨胀受限将导致转子挠性弯曲,带动叶轮口环跳动超差,发生刮研。该泵末级叶轮与平衡盘间由一垫圈控制

5、间隙,实测发现转子轴向间隙存在9.7mm,而调整垫圈厚度为10mm,即轴向间隙为过盈约0.3姗,静态时转子即存在挠性弯曲,跳动超标。(5)口环间隙偏小参照《:石油、重化学和天然气工业用离心泵》API610标准,关于“耐磨环(口环)和运转间隙”(见下表)有如下要求:“对于低咬合趋势的材料,应采取下表中所列的最小间隙。对于咬合趋势较大的材料和工作温度大干260℃(500下)的各种材料,应当在上述直径间隙上再加125um(0.005in,lin=0.0254m,下同)。”最小运转间隙表—j#等髟殳_儿口Il础l碍lj

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11、造成口环刮研的主要原因。四,处理措施(1)口环材质改进及间隙调整由于该泵采用叶轮无口环,仅壳体镶配口环设计,故将全部lCrl3Ni壳体口环拆下,更换为HT200材质口环,HT200具有较好的贴合性和自润滑性,可避免类似咬合,增强磨合性和减振性。口环与隔板及中段镶配后上车床进行找正车削,在保证同轴度的同时将口环间隙合理放大至0.5mm,增大运行安全系数,同时对叶轮口环刮研部位进行磨削修复,保证转子整体同轴度。(2)轴向间隙调整该泵主轴材质为35CrMo,线胀系数为10~13×lO巧

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