闸门井施工方案.doc

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1、1工程概况   西龙池抽水蓄能电站引水系统事故闸门井分为1号、2号井,由井座、井身、地面部分以及联系桥组成。根据业主的要求,先安排2号闸门井施工。其中2号闸门井井身净高约为60.0m,井壁直径为9m。井身内设有圆形通风气孔直径为1.1m,内部断面基本为顺水流方向6m,上游为圆弧形,下游呈矩形,闸门槽左右对称布置。由于闸门井结构设计相对复杂,施工难度较大。能否按期完成,直接影响到闸门井下闸蓄水。因此,为了加快冬季混凝土施工进度,采用了混凝土滑模施工技术。由于西龙池工程首次采用混凝土滑模施工技术,在

2、整个冬季施工混泥土浇筑过程中,为了保证混凝土质量,我们采取了以下措施,(1)为保证井身段混凝土滑模滑升时,具有良好的和易性,滑升阻力小,混凝土表面光滑,对推荐的砂率进行了调整;(2)模拟现场施工环境,对混凝土进行凝结时间检测,并测试出混凝土强度与时间的关系曲线以便确定最佳滑升时间;(3)加大了混凝土施工全过程的温度控制及保温措施。   2  混凝土滑模工艺性试验   (1)原材料   混凝土施工配合比胶凝材料为42.5普硅水泥掺Ⅰ级粉煤灰,骨料采用水泉湾料场人工料,推荐配合比所采用高效减水剂、引

3、气剂分别为北京科宁生产的,施工配合比采用的山西晋能JN-J高效减水剂(液状)以及LN-YQ引气剂(厂家已配置好的液状,固形物含量占11.2%)。混凝土配合比参数见表2。       (2)混凝土凝结时间   为深入了解冬季混凝土滑模施工对闸门井井身段混凝土质量的影响,试验室依据《水工混凝土试验规程》DL/T 5150—2001以及相关的技术标准,按照推荐砂率,模拟自然环境温度,进行了混凝土凝结时间的测试。测试结果:在自然温度条件下,初凝时间9小时左右,终凝时间14~15小时。   (3)混凝土强

4、度比对   试验室对不同的砂率先后进行了室内混凝土拌和物性能试验,限度按50mm~70 mm控制,混凝土拌和料按40L,均采用人工拌和,混凝土强度成型均按15cm²×15cm,破型龄期为1d、2d、3d,混凝土拌和物性能及强度试验结果见表3。      3  混凝土脱模强度的变化   为保证2号闸门井井身段混凝土浇筑滑升时,表面不塌壁、不掉块、不产生裂缝。试验室针对调整后的砂率,进行混凝土拌和物试验,以自然温度变化为准,混凝土强度成型均按15cm²×15cm,破型(脱模)时间定为1h、2h、。试

5、验结果见表4。       由表4的试验结果可以看出,随着自然温度的变化及混凝土养护时间的延长,混凝土脱模强度也随之增长,当气温为9.0℃时,3小时混凝土脱模强度能达到0.07MPa;当气温为8℃时,5小时能达到0.2MPa(基本上达到混凝土滑模时规定的强度)。   4  混凝土温控要求   (1)骨料温度。骨料保温,要求骨料相对比较干燥,干净、不结块,卸入现场料仓后要用帆布蓬覆盖保温。上料斗之前,要求装载机从料堆底部上下翻动,保证骨料温度不低于零度以下。   (2)拌和水温度。由于该时段混凝土

6、施工安排在冬季,夜间平均气温均在零度以下,因此,根据《水工混凝土施工规范》DL/T 5144—2001要求,在拌制混凝土之前,先把拌和水温度加热达到30℃以上,再进行混凝土生产。保证正常水温不低于30℃。   (3)出机口温度。受自然环境的制约,除了保证混凝土拌和用水温度以外,要求出机口混凝土正常温度不能低于5℃~10℃。   (4)入仓温度。混凝土从拌和站出机口到2号闸门井下料口运距约有100m,采用机动翻斗车水平运输,为减少运输车辆往返之间相互干扰和中途滞留时间长,混凝土内部浇筑质量受到影响

7、,防止零度以下混凝土入仓后,造成新浇筑混凝土表层出现孔隙水冻冰并膨胀,导致混凝土结构遭到破坏,规定混凝土入仓温度不低于5℃。   (5)仓面混凝土保温。冬季混凝土施工,如果不及时对新浇筑混凝土仓面采取有效的保温措施,不仅会延长混凝土的初凝时间,而且混凝土滑升强度会受影到响,可能导致混凝土滑升时塌壁、掉块、产生裂缝等现象。因此,混凝土浇筑之前,先利用钢管架用雨布把井口封住,混凝土浇筑时,利用滑模液压自动调平控制台,加3个火炉,并且安装5只各1 kW的电钨灯,保证仓面混凝土供热保温。   (6)井身

8、段混凝土保温。2号闸门井井身段混凝土施工是自下而上进行的,混凝土浇筑最大厚度约2m,最小厚度约1m,从地面到仓面始终都有垂直落差,主要承担着井身段上部结构荷载。为提高井身段混凝土早期强度采取了以下措施:①从第一层混凝土浇筑完后,待垂直滑升一定高度时,把井身段下部承重钢支撑口给封死,形成井内上下不透风;②从仓面液压滑升操作台到下部混凝土面人工修补工作平台(辅助台)之间,安装1只4 kW的电热板及4只各1 kW的电钨灯来保证井身段混凝土滑升后的空间温度。   根据现场的施工情况,从整个2号井井身段混

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