材质熔模精铸件气孔缺陷产生的原因及对策.doc

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1、202材质熔模精铸件气孔缺陷产生的原因及对策由于近几年304原料的上涨,部分客户为了降低成本,将304材质改为202(或201)材质,而202材质极其容易出现气孔缺陷。202材质气孔多密密麻麻地聚集在一起,常出现在铸件的同一位置。此类气孔多数无法修补,一旦出现,将直接影响整批产品质量以及交货期。1、气孔产生的原因原因:①    型壳焙烧温度低或时间短;②    合金液脱氧不彻底或使用过多的铝脱氧;③盖箱不及时或盖箱时使用的燃烧材料中含有水分。根据气孔缺陷产生的原因,采取了以下措施。措施:①    将型壳焙烧温度提高到1200℃,保温时间延长到50min;

2、②    严格控制铝的用量,先计算出总量,再划分出每次加入的量;③    熔炼时现场监督,严格按工艺执行;④将盖箱用燃烧材料充分干燥,保证无水分。经过试验,仍然有气孑L缺陷,且比例没有减少。对整个铸型进行仔细分析,发现气孔缺陷的产生有以下规律。(1)铸件上的气孔缺陷均出现在浇口根部经过钢水冲刷的地方。产品越厚大的地方出现气孔的几率就越大。而且整个浇口棒表面全部都有,其中浇口杯最为严重。(2)浇注温度较低的产品,其浇口棒也有不同程度的气孔缺陷,但与浇注温度高的产品相比,要轻微一些,浇口杯最为严重,由浇口杯往下,到浇口棒中间时就没有了。此类产品因气孔缺陷报废

3、的比例也远远低于高温浇注的产品。2解决方法由以上分析可知,气孔缺陷产生的主要原因不是型壳焙烧质量差、脱氧效果、盖箱时间及燃烧材料等问题。浇注温度高的产品与浇注温度低的产品相比,前者出现气孔缺陷的几率较大。浇口杯处气孔缺陷最为严重,浇口杯处温度最高,钢水液态高温保持时问最长,然后就是浇口棒、浇口、再到钢水进入型腔后冲刷部位或热节处。到铸件末端、薄壁处就没有发现气孔缺陷。因此,在保证产品充型的情况下应尽量降低浇注温度。由于产品结构限制,为保证充型,浇注温度不能太低。从低温浇注的思路考虑,浇注温度低,其浇口杯、浇口棒、浇口、钢水进入型腔后冲刷部位的温度相对也就

4、低些,而冷却速度也要快些。根据以上分析结果再次试浇一炉产品,同炉产品分正常工艺与不盖箱快速冷却两种方案。按正常工艺浇注的产品,仍有一定比例的气孔缺陷,而不盖箱快速冷却的产品却未发现气孔缺陷。目前已按此工艺小批量生产几批产品,均发现无气孔缺陷。由最终结果可以看出,202材质气孔缺陷的主要原因是浇注温度高和浇注后的冷却速度较慢,而与型壳焙烧情况无明显关系。

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