φ2560沸腾氯化炉工艺浅谈

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1、Φ2560沸腾氯化炉工艺浅谈抚顺钛业有限公司四氯化钛车间任绪坤一、摘要本文通过总结生产实践,详细论述了Φ2560沸腾氯化炉“尾气Cl2含量与炉温的关系”、“石油焦的选择”以及“炉底的重新设计思路与选择”。为生产工艺参数设定提供了科学的依据。二、关键词氯化炉筛板氯气石油焦沸腾氯化三、前言大型沸腾氯化炉,在国外已经应用多年,是我国钛行业多年想要攻关的项目。因为,大型沸腾炉,不仅降低成本。而且,降低劳动强度、减少劳动力、大大降低环境污染。但由于很长一段时间钛的行业不景气,实验大型炉计划未能早日实现。直到2006年,中国抚顺钛业有限公司在新扩产的项目中,大

2、胆选用了Φ2560沸腾氯化炉,经过技术工程和现场操作人员的共同摸索总结,现已经实现连续生产,产量由原有的20吨/天·台炉,提高到70-80吨/天·台炉,可使吨海绵钛的Cl2单耗降低0.5吨、电耗降低1000Kwh,如果按年产5000吨海绵钛计算,每年可节约1000万元。下面就“尾气Cl2含量与炉温的关系”、“石油焦的选择”以及“炉底的重新设计思路与选择”等问题,做简要的论述四、实验内容1、尾气Cl2含量与炉温的关系第1页共5页新Φ2560沸腾氯化炉共启动3次,从前两次启动含氯情况分析,以及第3次的统计数据来看,我们不难得出如下结论。见表----1表

3、----1尾气Cl2含量与炉温的关系时间炉中温度℃氯气含量%备注7月29日1:00-12:00平均610微从12:007月30日开始频繁出现1:005290.9故障,平均温21:005263.1度不过500℃23:005775.87月30日3:005003.65:005445.47:005751.18月1日9:004563.813:005957.817:005757.219:006345.121:006494.723:5972.98月2日1:005852.03:005015.45:005417.87:006279.02班处理13:005016.3氯

4、气管路17:005314.521:6950.923:005320.78月3日1:00603微第2页共5页9:00720微从以上数据来看,该氯化炉温度低时通氯,会出现尾气含氯现象。温度低,炉子大,沸腾不起来,反应不均匀,中间区域死角;氯气进口不通畅,也可导致含氯现象的出现;因此,新氯化炉应极力缩短非正常停氯时间,处理故障或排渣后,温度在650℃以上通氯,正常运行时的温度在800℃以上为宜。要定期检查氯气入口,防止堵塞。1、石油焦的选择原工艺设计,选择煅后石油焦。但煅后石油焦的热值低,生产过程中一旦排渣或处理设备故障时,炉温降下去以后,再通氯升温,速度

5、非常慢,从300--400℃提到600℃大约要4-5小时,炉内沸腾反应差,尾气含氯超标。经过工程技术人员共同分析论述,决定用普通石油焦代替煅后焦,因为普通石油焦热值高,结果炉温提升速度提高很快,每小时可提温180-200℃,从300--400℃提到600℃,约1个小时即可,很快使反应达到最佳状态。所以,选用普通石油焦作为大型氯化炉的还原剂,即为反应提供C原料,又可以作为提升炉温的燃料,以满足工艺要求。另外,石油焦价格比煅后焦低,每吨要低500-600元,吨海绵钛的石油焦单耗降低2000-2400元。但石油焦的缺点是水分和挥发份较大,对后期设备腐蚀严

6、重,且宜在炉底结瘤,影响反应及堵塞氯气管路。所以,在实际生产中可以按一定的配比混合使用。也可以在提温阶段用石油焦,当反应温度达到900-1000℃时,改用断后焦。这要经过长时间生产试验,进行成本比较。现我们按5:1配比加入。2、炉底的重新设计思路与选择第3页共5页原设计是有筛板炉底,但启动后不到2天,反应就开始出现炉温升不上去,尾气含氯现象,直至停氯。如图1筛板氯气管路扒渣口图1筛板炉底图2无筛板炉底有筛板炉底优点:氯气能够通过筛板孔与混合料均匀接触,使氯化反应更充分更完全,降低各种物料单耗。该炉底底部是氯气分布室,也使通过各个筛孔的氯气压力、流量

7、一致。硫化效果好。这些在启动的第一天都得到证实。有筛板炉底缺点:因为,目前国内的高钛渣的Ca和Mg的含量较高(8-9%),在高温下Ca和Mg在筛板上结瘤,堵死筛板孔,致使反应无法继续进行。实际上也是这样,这种炉底,不到一周的时间,堵孔率达到75%。实践证明,这种炉底不适合低品位的高钛渣生产。通过总结多年生产TiCl4的经验,我们决定还是使用无筛板炉底,见图2所示,和在用老式炉底大致相同,只是设置了1个分汽罐、8个氯气管路。无筛板炉底优点:氯气管路不容易堵塞,1个分汽罐、8个氯气管路,也达到了氯气与混合料均匀接触,使氯化反应更充分更完全,降低各种物料

8、单耗的目的,经过2个月来的连续生产,也证明无筛板炉底能够适应大型氯化炉的生产。第4页共5页无筛板炉底缺点:炉膛有轻微结壳现

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