630_MW亚临界机组辅机故障减负荷控制策略逻辑优化_赵磊

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发电厂电工技术630MW亚临界机组辅机故障减负荷控制策略逻辑优化*赵磊1,包立军1,赵太磊1,庄伟2,康磊2(1.内蒙古白音华煤电有限公司坑口发电分公司,内蒙古锡林郭勒盟026200;2.上海发电设备成套设计研究院有限责任公司,上海200240)摘要:为了更好地实现对亚临界机组辅机故障减负荷RB控制,提出了一种630MW亚临界机组RB控制策略逻辑优化方法。以某电厂2×630MW机组为例,介绍了空冷燃煤机组主要辅机故障快速减负荷功能的逻辑设计,从RB触发条件、制粉系统停运数量及顺序等方面优化控制逻辑。同时,优化机组给水泵RB、送/引风机RB、一次风机RB等重要辅机RB功能的控制策略。通过RB动态试验,证明了提出的RB控制策略具有显著优化特性,该方法结合了机组改造后的运行需求与运行特点,动态测试中一次风机RB机组的机前压力最高值和最低值为16.7MPa和12.8MPa,满足设定要求,其他设备和参数也均在合理范围。在100次试验中,该方法仅发生2次机组未安全、平稳地降至安全负荷,因此有效降低了现场技术人员的控制作业操作强度,提升了机组运行稳定性与可靠性,保证了机组运行控制过程的自动化、智能化与主动化。关键词:空冷燃煤机组;RB;逻辑优化;亚临界机组;一次风机动叶;主蒸汽压力中图分类号:TK323DOI:10.19768/j.cnki.dgjs.2023.01.052LogicOptimizationofAuxiliaryUnitFaultLoadReductionControlStrategyfor*630MWSubcriticalUnit1,BAOLijun1,ZHAOTailei1,ZHUANGWei2,KANGLei2ZHAOLei(1.PitheadPowerGenerationBranch,InnerMongoliaBaiyinhuaCoal&PowerCo.,Ltd.,XilinguolLeague026200,China;2.ShanghaiPowerGenerationEquipmentDesignandResearchInstituteCo.,Ltd.,Shanghai200240,China)Abstract:InordertobetterrealizetheRunback(RB)controlforauxiliaryenginefailureofsubcriticalunits,alogicopti-mizationmethodofRBcontrolstrategyfor630MWsubcriticalunitispresentedinthispaper.Takinga2×630MWunitofapowerplantasanexample,thelogicdesignofthefunctionofrapidloadreductionofthemainauxiliaryenginefailureoftheair-cooledcoal-firedunitisintroduced,andthecontrollogicisoptimizedfromtheaspectsofRBtriggerconditions,thenumberandsequenceofmillingsystemshutdowns.Atthesametime,thecontrolstrategyoftheRBfunctionoftheu-nitfeedpump,feed/induceddraftfanRB,primaryfanRBandotherimportantauxiliarymachineRBfunctionsisopti-mized.TheRBdynamictestprovesthattheproposedRBcontrolstrategyhassignificantoptimizationcharacteristics.Thismethodcombinestheoperationrequirementsandoperatingcharacteristicsoftheunitaftertransformation,andthemaxi-mumandlowestvaluesofthefrontpressureoftheprimaryfanRBunitinthedynamictestare16.7MPaand12.8MPa,whichmeetthesettingrequirements,andotherequipmentandparametersarealsowithinareasonablerange.In100tests,thismethodonlyoccurredthattheunitwasnotsafelyandsmoothlyreducedtothesafetyloadin2times,soitef-fectivelyreducedthecontroloperationintensityofthefieldtechnicians,improvedthestabilityandreliabilityoftheunitoperation,andensuredtheautomation,intelligenceandini-基金项目:国家电力投资集团有限公司统筹研发经费支持项目tiativeoftheunitoperationcontrolprocess.“火电机组智能监控系统技术研究与示范应用”(编号Keywords:air-cooledcoal-firedunit;RB;logicoptimiza-KYTC2020HD09)tion;subcriticalenginegroup;primarywindmotorblade;收稿日期:2022-06-23mainsteampressure作者简介:赵磊(1984-),硕士,高级工程师,研究方向为电力系统设备检修;包立军(1979-),高级工程师,研究方向为电气工0引言程及其自动化;赵太磊(1994-),研究方向为电力系统自动化;庄伟(1988-),硕士,研究方向为电厂自动化控制;康磊RB是指在火电机组辅助前端机器与机械运行过程中(1975-),高级工程师,研究方向为电厂自动化控制。对故障高速减负荷的技术,通过该方式确保机组在相对稳20231期183

1电工技术发电厂[1]。RB可作为描述机组或机组定的条件下排除负荷运行留3台磨煤机),主蒸汽压力设定值维持当前压力30s,终端控制系统在发生故障或存在异常环境下的运行稳定性然后以0.7MPa/min的速率滑压至目标值12.5MPa,给与适应性,属于在故障条件下机组运行能力的主要验证方煤量以100%/min的速率降低至55%锅炉主控对应煤量式。目前,这项控制措施已被广泛应用到各个领域,包括(汽泵跳闸,电泵联启保留70%锅炉主控对应的煤量;汽水泵系统运行、引风机或送风机机组运行故障等[2]。随着泵跳闸,电泵未联启保留55%锅炉主控对应的煤量),各机组设备的升级改造,机组运行特性发生变化[3-4],需根级过、再热减温水调门超驰关闭。据实际情况优化原RB控制策略。文献[5]提出了620MW超临界机组辅机故障减负荷2机组RB控制策略逻辑优化功能控制优化与应用,通过针对性的优化参数和策略,避2.1送、引风机动叶控制器逻辑优化免了RB过程中过热度“虚高”引起的给水流量及机组负荷波动,减弱了RB过程中各参数的相互副作用,较大幅由于送、引风机RB发生时,机组运行工况发生剧烈度地提升了RB过程中炉膛压力控制的安全余裕,但是存变化,为防止RB过程中送、引风机动叶失速,将其在自动状态下最大出力限定从100%减至85%[9]。同时,引风在自动控制效果不佳的问题。针对上述问题,本文针对机组升参数改造后RB试验机动叶调节器采用2台送风机动叶平均指令作为前馈,当过程中出现的具体问题,有针对性地提出了控制策略逻辑送风机停运时,其指令迅速变为0,这对处于自动模式下优化,从而实现RB控制功能[6]。以某电厂一期工程装机运行的引风机动叶调节产生较大扰动,炉膛出现短暂的正容量为2.0×630MW的机组为例,机组原设计的RB功压过程,针对该情况,将2台送风机动叶平均指令改为总能包括:触发送风RB,目标煤量为55%锅炉主控对应煤风量指令作为引风机动叶调节器的前馈。量,负荷降至360MW,延时130.0s,送风RB自动复2.2一次风机动叶控制器逻辑优化位;引风机运行时,目标煤量为55%锅炉主控对应煤量,为防止RB过程中一次风机动叶失速,将一次风机在负荷降至360MW,延时130s,引风RB自动复位。针对自动状态下最大出力限定从100%减至85%。此外送、引这种工况,本文对RB的控制策略逻辑优化方法展开全新风机RB发生后,仅保留3台磨组通风,一次风系统通流的设计研究,并优化机组运行期全过程安全性与稳定性。阻力骤增,容易造成一次风母管的压力突增,风机运行接近不稳定工况区,情况严重时导致一次风机发生喘振。针1RB触发逻辑与RB动作结果描述对该情况,在非一次风机RB控制发生时,需以一定速率超驰关一次风机动叶,以实现优化[10]。RUNBACK回路包含的辅机有2台送、引风机,2台一次风机和3台给水泵。单台辅机出力除电动给水泵出力2.3RB过程中主蒸汽压力、主蒸汽温度优化控制为40%外,其余均是55%,当单侧辅机跳闸后,机组的风烟系统和给水RB发生后,机组主蒸汽压力设定值最大带负荷能力(辅机的最大出力)低于当前锅炉主控输均以0.7MPa/min的速率降至目标压力,并未区分不同的出时,触发机组RB[7]。机组RB触发后,机组运行方式[11]。一般来说,送、引风机RB时,主蒸汽压力RB工况由CCS(协调控制)方式切至汽轮机跟随的运行方式,同的下降速率滞后于一次风机RB时的降压速率,由于RB时汽轮机主控闭锁增加(此信号持续1min),且屏蔽燃料发生后,机组处于汽轮机跟随运行方式,设置固定的降压主控设定值与实际值偏差大于手动的条件(此信号持续速率,容易造成RB过程中汽轮机的综合阀位指令下降速100s)。率变慢,进而影响机组负荷的下降速度,因此需根据机组送、引风机RB:磨煤机按照F-C-D-A-E-B的顺序依[12]。同时,不同的RB工况设置适应机组情况的滑压速率次停运运行磨煤机直至磨煤机运行台数等于3台,主蒸汽机组满负荷运行时减温水量大,RB发生后减温水门均全压力设定值以0.7MPa/min的速率滑压至目标值12.5关,造成锅炉的给水流量产生较大波动,对汽包水位影响MPa,给煤量以100%/min的速率将低至55%锅炉主控对较大,建议RB试验前加强炉膛水冷壁处的吹灰,增加水应煤量,各级过、再热减温水调门超驰关闭[8]。冷壁的吸热量。一次风机RB:磨煤机按照F-C-D-A-E-B的顺序依次停运运行磨煤机直至磨煤机运行台数等于3台,主蒸汽压2.4给水泵RB触发逻辑优化力设定值以0.7MPa/min的速率滑压至目标值12.5由于本机组汽轮机通流改造后,小机工作汽源参数下MPa,给煤量以100%/min的速率降低至55%锅炉主控对降,且机组改为空冷后,相对于湿冷,背压上升,导致在应煤量,各级过、再热减温水调门超驰关闭。夏季高背压情况下,2台汽泵独立运行机组带满负荷吃给水泵RB:磨煤机按照F-C-D-A-E-B的顺序依次停力,因此存在3台给水泵并列运行的工况。给水泵原RB运运行磨煤机,直至磨煤机运行台数等于3台(汽泵跳触发逻辑未考虑3泵运行及1汽泵1电泵运行工况时的给闸,电泵联启保留4台磨煤机;汽泵跳闸,电泵未联启保水最大出力,导致当机组负荷大于360MW,锅炉主控输184www.chinaet.net中国电工网

2发电厂电工技术出大于70%,3台给水泵并列运行时,运行人员手动打闸续表1台汽泵后,机组最大带允许负荷能力由125%减至运行辅助环境/设备数量/型号平衡通风—70%,此时锅炉主控输出大于机组最大带负荷能力,从而动叶可调轴流式引风机2台触发给水泵RB(正常情况下1汽泵1电泵运行机组可带给水系统运行50%BMCR容量的设备2台80%以上负荷)。针对该情况,优化给水泵RB触发逻辑,汽动给水泵组1台优化时需充分考虑3泵运行及1汽泵1电泵运行工况,并电动调速给水泵30%BMCR容量的设备2台分散控制系统(DCS)艾默生公司的OVATION系统.软件版本为3.6.0针对不同工况分别设置电泵的最大带负荷能力:汽泵跳闸,电泵刚刚联启时,最大带负荷能力为15%;汽泵跳完成描述试验环境与试验中相关设备后,将从下述4闸,电泵联启且并泵完成时,最大带负荷能力为25%;单个方面分析设计方法的优化性能。台电泵正常运行时,最大带负荷能力为30%。这样既保证3.1送、引风机RB动态试验RB发生后机组的正常运行,又不会危害重要辅机的安全。2019年6月15日9时2分6秒,在A、B、C、D、E磨运行条件下,对集成在A侧的机组进行了A侧送、引2.5RB过程炉膛压力优化风机RB动态试验。试验中,9时2分6秒,现场技术指机组发生RB后,负荷的大幅度下降,导致给煤量大导人员与运行监测人员在发现机组运行存在异常后,采幅减小,总风量随煤量下降,炉膛压力在RB初期产生较用就地手动跳闸的方式,进行11引风机的运行出力;1s大偏差。根据以往经验,其下降量在1500~2000Pa左后,11送风机联锁跳闸,触发引风机RB。同时C、D磨右,对锅炉稳定燃烧造成威胁,因此设计炉膛压力偏差控依次跳闸(间隔5.0s),空冷燃煤机组在协调运行条件制器,如图1所示。下,主动切换控制方式,由自动控制转换为随机跟随控制,对应时刻机组的滑压运行速率为0.7MPa/min。记炉膛压力录这期间的空冷燃煤机组的各个参数变化过程,并将记录ΔΔ结果作为送、引风机RB动态试验结果,具体内容见K∫主控Σ表2。Δ制器TK∫TRΣ表2送、引风机RB机组主参数记录T炉膛压力TR控制指令RB机组主参数试验前最低最高设定值机组负荷/MW631.0363.6631.3630图1炉膛压力偏差控制器总燃料量/(t/h)311.5166.7311.8—采用纯比例作用设计炉膛压力偏差控制器,可根据试机前压力/MPa16.614.816.816.7~14.7炉膛压力/Pa-145.0-332.0936.5-140验情况设定控制器参数大小。设计主要目的是:当炉膛压总给水流量/(t/h)153210061738—力大幅度波动时,不再是主控制器单独负责调节压力,控一次风压/kPa9.737.619.759.75~8.04制器的输出让偏差控制器担负起调压任务,快速调节炉膛主汽温度/℃582.1571.8583.4—压力,克服炉膛压力剧烈波动;当炉膛压力恢复至正常变再热汽温/℃579.7538.3580.1—汽包水位/mm-7.72-115.230.2-20化时,偏差控制器失去作用,恢复至主控制器正常调节炉总风量/(t/h)2729.21634.22750.22740~1520膛压力。由表2可知,炉膛负压936.5Pa为最高值,记录时间3RB动态试验与结果分析为9时2分20秒;炉膛负压在-158.5Pa条件下已稳为了证明本文提出的控制策略在实际应用中具有优化定,记录时间为9时4分1秒;汽包水位-115.2mm为效果,对RB进行动态试验,并根据试验结果,分析控制最低值,记录时间为9时5分25秒;汽包水位在3.2mm策略的优化性能。为了保证试验的真实性与可行性,需在条件下已稳定,记录时间为9时8分22秒。试验前布设动态试验环境。选择某电厂2.0×630MW亚3.2一次风机RB动态试验临界机组为研究对象,机组运行方式与机组运行中的辅助2019年6月15日10时16分2秒,在A、B、D、条件见表1。E、F磨运行条件下,现场技术人员对集成在B侧的一次风机进行了RB动态试验。10时16分2秒,运行人员从表1机组运行方式与机组运行辅助条件就地手动跳闸12一次风机;3s后,一次风机RB被主动运行辅助环境/设备数量/型号触发。同时,F、D磨依次跳闸(间隔5.0s),空冷燃煤机正压直吹式制粉系统—锅炉1台组在协调运行条件下,主动切换控制方式,由自动控制转中速辊式磨煤机6台/ZGM123G型号,按照前后墙布置,前后各3台换为随机跟随控制,对应的运行速率为0.7MPa/min。记20231期185

3电工技术发电厂录这期间的空冷燃煤机组的各个参数变化过程,并将记录泵勺管最大开至80%,12汽泵转速5157.20r/min为最大结果作为一次风机RB动态试验结果,具体内容见表3。值,记录时间为11时46分32秒。3.4自动控制效果整体测试表3一次风机RB机组主参数记录RB机组主参数试验前最低最高设定值将本文控制方法和传统的机组RB控制方法进行对比机组负荷/MW602.5357.6602.7600分析试验,以设备是否正常运行为试验指标,试验方法为总燃料量/(t/h)286.7166.2287.8—模拟辅机跳闸故障,机组安全平稳地降至安全负荷为合机前压力/MPa16.612.816.716.7~12.7格,该标准仅设置合格和不合格。测试结果如图2所示。炉膛压力/Pa-217.0-1298.7554.4-60总给水流量/(t/h)15389761748—一次风压/kPa9.636.819.759.75~8.04主汽温度/℃583.1564.8583.7—再热汽温/℃584.2552.3584.7—汽包水位/mm-6.72-119.210.2-20总风量/(t/h)2529.21586.22550.22540~1570由表3可知,炉膛负压-1298.7Pa为最低值,记录时间为10时16分12秒;炉膛负压554.4Pa为最高值,图2自动控制效果测试记录记录时间为10时16分24秒;炉膛负压在-149.7Pa条由图2可知,本文控制方法的100次试验中,累计发件下已稳定,记录时间为10时19分28秒;汽包水位生2次机组未安全平稳地降至安全负荷,成功率为98%;-119.2mm为最低值,记录时间为10时19分35秒;汽传统控制方法的100次试验中,累计发生9次机组未安全包水位在-8.62mm条件下已稳定,记录时间为10时23平稳地降至安全负荷,成功率为91%,不合格次数明显高分33秒。于本文控制方法。由此表明本文控制方法有效保障了机组3.3给水泵RB动态试验在事故工况下的安全运行。2019年6月15日11时46分16秒,A、B、C、D、3.5试验结果讨论E磨运行,进行给水泵的RB试验。11时46分16秒,现综合上述试验结果可知,送、引风机RB,一次风机场技术人员对从11汽动给水泵,采用了就地手动跳闸的控制方式;2s后,电动给水泵呈现联锁启动状态;1sRB,汽泵跳闸后联电泵RB试验结果合格,说明了本文提出的RB控制策略具有显著的优化特性。本文设计结合了后,给水泵中的RB被触发。同时,C磨跳闸,空冷燃煤机组改造后的运行需求与运行特点,在实际应用中有效地机组在协调运行条件下,进行了控制方式的主动切换,机组维持当前压力30.0s,然后滑压运行至12.5MPa,速降低了现场技术人员的控制作业操作强度,实现了对机组率为0.7MPa/min。记录这期间的空冷燃煤机组的各个参运行稳定性与可靠性的同步提升,保证了机组运行控制过数变化过程,并将记录结果作为给水泵RB动态试验结程的自动化、智能化与主动化。在RB控制的全过程中,果,具体内容见表4。执行的联锁控制行为均正确,且RB机组主参数在运行中均被控制在预警范围内。由此可知,本文设计的控制方法表4给水泵RB机组主参数记录有效优化了RB控制策略,解决了控制过程中出现的RB机组主参数试验前最低最高设定值问题。机组负荷/MW604.5430.6610.7610总燃料量/(t/h)302.7212.2307.8—4结语机前压力/MPa15.915.0116.316.0~15.1炉膛压力/Pa-79.2-706.3-54.0-60本文以某电厂一期工程装机容量2.0×630MW的机总给水流量/(t/h)14256341613—一次风压/kPa9.488.129.559.50~8.04组为例,从几个方面优化机组RB控制策略逻辑,并通过主汽温度/℃580.7570.8582.7—动态试验论证的方式,证明了本文优化策略具有一定的可再热汽温/℃583.2552.3584.7—行性。但在进一步研究试验结果中发现,RB发生后,再汽包水位/mm11.3-125.262.3-20热汽温下降较快,应增加动作过、再热烟气挡板的逻辑,总风量/(t/h)2820.22012.22829.22820~2023超驰开大再热烟气挡板,进一步减少运行人员的操作量。由表4可知,炉膛负压-706.3Pa为最低值,记录时改造后,在满负荷运行后,机组减温水量约等于300.0t/间为11时46分19秒,炉膛负压在-81.7Pa条件下已稳h。这种现象对于机组存在较大的经济方面影响,因此建定,记录时间为11时46分58秒。汽包水位-125.2mm议优化锅炉前、后上层二次风门及SOFA风门的开度曲为最低值,记录时间为11时49分25秒,汽包水位在线,同时加强锅炉水冷壁处的吹灰,改善减温水系统的运9.02mm条件下已稳定,记录时间为11时53分7秒,电(下转第201页)186www.chinaet.net中国电工网

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