420th锅炉省煤器泄漏原因分析及其改造方案探讨

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1、420t/h锅炉省煤器泄漏原因分析及其改造方案的探讨   摘 要:连州发电厂420t/h燃煤锅炉投产运行了两年多,其省煤器泄漏现象相当严重。为此,对省煤器泄漏的原因进行了分析,详细分析了烟气流速、飞灰浓度和受热面布置形式等对省煤器磨损的影响。根据发电厂的实际情况,对省煤器的改造进行了探讨,提出采用膜式省煤器可以较好地解决泄漏问题,并给出具体实施方案。   关键词:省煤器;磨损;泄漏;改造   连州发电厂一期工程共有2台420t/h燃煤锅炉,哈尔滨锅炉厂制造生产,分别于2000年3月和2000年8月投入生产,运行了两年多,其低温省煤器磨损泄漏现象严重,加上管子布置不合理,

2、坏管无法更换或检修,严重危及锅炉的安全运行,因此很有必要彻底解决这两台锅炉低温省煤器的磨损泄漏问题。1省煤器原始结构   连州发电厂420t/h锅炉原低温省煤器,采用光管式、错列布置在锅炉尾部烟道。在迎气流方向的第1排、第2排管子的上方均装有Q235A材料的防磨罩,其主要参数为:管子规格ø32mm×4;横向节距90mm,纵向节距33mm;横向37排,纵向24排;对流受热面积1394m2;进口和出口水温240℃,进口和出口烟温346℃;进口水速0.5m/s,平均烟速7m/s。2省煤器泄漏及磨损原因分析21省煤器泄漏原因分析   引起省煤器泄漏的主要因素有:防磨装置损坏

3、;给水品质不合格,造成省煤器管受腐蚀;飞灰磨损;管材或焊接质量不合格;水垢、焊渣或其他杂质堵管,使部分管子出现过热损伤;给水温度变化大,或点火升压过程中补充水温度不高,使管子受到不正常的应力;省煤器再循环门使用不当;吹灰器安装不正确,使管子受到冲刷损坏等[1]。连州发电厂2台锅炉的低温省煤器磨损严重,1号炉7次检查中发现72根管严重磨损,2号炉5次检查中发现53根管严重磨损。1号炉投产一年半低温省煤器因磨损爆管3次,2号炉低温省煤器因磨损爆管1次,共造成机组4次非计划停机。连州发电厂低温省煤器泄漏的主要原因是飞灰磨损。2.2省煤器磨损原因分析   飞灰气流横向冲刷省煤器管

4、壁表面而产生的磨损过程是一种非常复杂的物理过程,就磨损最严重的区域看,磨损是因灰颗粒的冲击与切削作用引起的,尤以后者为主。省煤器的飞灰磨损程度决定于烟速、烟气温度、烟道的漏风量、烟气中的飞灰浓度、飞灰的含碳量、飞灰颗粒的硬度和强度、飞灰的几何形状、沿烟道截面的速度场与飞灰浓度场的不均匀程度,以及管束的几何形状和管材的抗磨性等因素。若不考虑锅炉运行工况的影响,它们之间的关系可表示为[2]:式中:δmax——管子的最大磨损厚度;     α——飞灰磨损性系数,与煤灰的磨损性及管束的结构特性有关;     η——飞灰的管壁撞击率,试验结果表明它与飞灰的颗粒大小、气流粘性、气流速

5、度以及管子直径有关;     m——金属抗磨性系数,碳素钢为1.0,合金钢为0.7;          κ——飞灰浓度;    βκ——飞灰浓度场分布不均匀系数;    βw——烟气速度场分布不均匀系数;    t——时间;    w——飞灰速度,可视为等于烟气流速。2.2.1烟气流速的影响   连州发电厂低温省煤器的磨损是大面积的磨损,且是在锅炉运行一年后发生的,烟气流速按7m/s设计,照理说低温省煤器的磨损是不会如此严重的。为了分析低温省煤器大面积严重磨损的原因,进行了尾部烟道的烟气分布特性试验。试验数据表明,锅炉低温省煤器中间部分的烟气流速仅为3~5m/s,靠近前、后

6、墙的烟气流速偏高,达10~11m/s[1]。烟气流速呈不均匀分布,局部烟气流速过大,根据式(1),管壁磨损厚度与烟气流速的3次方成正比,故前、后墙第1至第5排管的磨损特别严重。由于第1层管子上方装有防磨罩,故第1层管基本没有出现磨损,但部分防磨罩已被严重磨薄。经第1层管的防磨罩阻挡后,烟气流向发生了变化,直接冲刷第2层、第3层管子的侧面,使侧面严重磨损,而安装在第2层管子正上方的防磨罩基本上不起作用。2.2.2飞灰浓度的影响   连州发电厂燃烧的煤主要是湖南临武、宜章的无烟煤,原煤的灰分高达30%~40%,导致尾部烟道的飞灰浓度较高,飞灰浓度越高,对管壁的磨损就越严重。由

7、于低温省煤器靠近前、后墙的烟气流速偏高,高速烟流卷吸灰粒,使前、后墙附近的飞灰浓度进一步增大,加快了前、后墙附近管子的磨损速度。2.2.3受热面布置的影响   连州发电厂低温省煤器采用错列布置,设计每列横向节距为90mm,前、后墙第1排管与炉墙的距离为80mm。实际上由于安装不当,每列横向节距极不平均,部分管子横向节距很小,有些甚至紧靠在一起,而另外一部分管横向节距大于90mm,前、后墙第1至第5排管及中间个别管的横向节距为120~150mm。前、后墙第1排管与炉墙的距离为200~250mm,由此引起烟气流速的不

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