干冰线工艺罐co2气体泄漏故障排查与分析

干冰线工艺罐co2气体泄漏故障排查与分析

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1、干冰线工艺罐CO2气体泄漏故障排查与分析[摘要]分析工艺罐CO2气体泄漏的原因,找出气体泄漏的故障点,并提出解决措施。通过设备的改造,解决了工艺罐CO2气体泄漏,节约了运行成本,提高了设备运行稳定性及使用寿命,消除了人身安全隐患。[关键词]CO2泄漏安全中图分类号:V444.3+4文献标识码:A文章编号:1009-914X(2014)46-0163-01随着烟草膨胀工艺技术的发展,陈旧的污染环境的氟利昂法逐渐被淘汰,取而代之的C02法在卷烟生产中得到推广应用。龙岩烟草工业有限责任公司于2001年引进了美国AIRCO公司的干冰膨胀技术和装置,形成了570kg/h能力的生产线。

2、然而,该生产线在安全运行10年后,设备开始出现了故障。现在将工艺罐(V20)气体泄漏故障原因分析介绍如下。1存在问题及泄漏分析1.1存在问题5因工艺上压差的关系,浸渍器V23中用于浸渍批量烟丝的CO2不直接取自大容积的液态CO2贮罐V18,两者之间设置有工艺罐V20,其内的CO2一半是液体,一半是气体,设计压力为3500kpa,工作压力在2700~3100kpa之间。当压力高于3100kpa时,人工排放CO2,确保设备运行的安全。根据实际情况,设置工艺罐V20制冷压力2700~2850kpa,即工艺罐V20压力低于2700kpa时,工艺罐V20内的加热器启动;工艺罐V20的

3、压力超过2850kpa时,制冷系统HE-12启动,确保工艺罐V20能在安全压力下工作。然而,工艺罐V20压力近期长时间低于2700kpa,最低降到了2400kpa,加热器长期处于运行状态,既影响了公司的产品质量,又影响了设备的使用寿命。1.2泄漏原因分析工艺罐有较多渠道可以使气体内漏,从而使罐内的C02压力及重量减少。导致C02泄漏有以下几个原因:(1)罐体密封失效生产中,烟丝吸收掉的CO2很少,绝大部分的CO2靠重力流回到浸渍器下方的工艺罐。虽然浸渍器下盖装有滤网,但回流的液体CO2中容纳了从烟丝中浸析出的一些化学物质,并裹夹着细小的烟草颗粒,仍会穿过滤网进到工艺罐。日积

4、月累,这些杂质混在CO2中变成泥浆状的烟垢慢慢沉积在工艺罐的底部,并且越积越多。因此,打开罐体进行清洗后装配不好,导致密封实效,就有可能导致气体泄漏。(2)管路破损5CO2气体或液体流经跟工艺罐相通的管道实现回收或者烟丝的浸渍,这些管道多且杂,且设备已经逐步老化,如果管道上的法兰连接松动或者密封失效,CO2气体就会泄露。(3)系统有漏点如图1所示,跟工艺罐相连的阀体有回流阀2302,平衡阀2004,与HE12冷凝器相通的手动阀和单向阀,以及和贮液罐V18相通的单向阀。随着设备的老化,这些阀门比较容易损坏造成气体泄露。2方案实施2.1确定泄漏原因2.1.1罐体和管路密封泄漏的

5、检查用肥皂水检查法进行罐体和管路密封泄漏的检查,即通过肥皂水喷到罐体法兰,管道法兰、焊口以及可能泄露的地方,有漏点的地方由于CO2气体的压力比较高,会出现吹泡现象。经过检查后没有发现泄漏点,因此排除罐体密封失效和管路内漏的原因。2.1.2系统漏点的检查排查CP09及CP11压缩机的内漏,重点放在阀门的内漏上。在依次检查下盖阀2315,平衡阀2004,吹扫阀2301,与HE12冷凝器相通的手动阀和单向阀,以及和贮液罐V18相通的单向阀时,需要特别注意与HE12冷凝器相通的手动阀和单向阀。观察工艺罐内气体压力的变化,并记录压力值。排除相应阀门的方法如表1所示。5从表1可以看出,

6、当把阀2315、手动阀1、2全部关闭,间隔10个小时再开启时,发现V20罐体内的压力基本没发生变化,说明V20罐体密封良好,不会产生气体泄漏;当关闭手动阀2,间隔12个小时再开启时,V20罐体内的压力急剧降低,在保证手动阀2正常的情况下,可以排除CO2气体流经平衡阀2004阀排空;当关闭手动阀1,间隔9个小时再开启时,V20罐体内的压力基本没发生变化,说明V20罐体内气体的泄漏很有可能从手动阀1此管路方向泄漏。为了确认气体是流经手动阀1管路泄漏,第二次关闭手动阀1,此次间隔13个小时再开启,V20罐体内的压力基本没发生变化。从两次的排查手动阀1结果看,可以确定泄漏点在手动阀

7、1→单向阀1→高压压缩机CP11上,泄漏的原因单向阀1失效和高压压缩机CP11年保时新安装上去的的吸排气阀质量不过关,密封性不好。2.2解决办法找到原因后,找到单向阀1的型号进行更换,同时用高压压缩机CP11旧的吸排气阀替换新的吸排气阀,然后观察改进后V20罐体内CO2压力的变化情况。5从表2能看出,改进后,CO2气体不泄漏了,整改效果很好。说明此次V20内的CO2气体从手动阀1→单向阀1→高压压缩机CP11→高气压回收罐T10,根据公司安全维护规程,当T10内的压力高于规定值时,公司维护人员就会对T10进行泄压。

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