管板堆焊层开裂的成因分析及处理措施

管板堆焊层开裂的成因分析及处理措施

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1、管板堆焊层开裂的成因分析及处理措施黄荣杰。杨朝瑞,胡林,王建明,常治平(四JllJll润股份有限公司,四川自贡643000)摘要:Q345R钢基体上用A042(E309MoL一16)和A022(E316L一16)焊条堆焊后经过620oC/4h处理,其弯曲试验在熔合线附近出现大量的宏观裂纹。通过金相及SEM分析认为热处理参数选择导致大量or相析出是造成开裂的主要原因,变更热处理温度,从而避免了脆性相的产生。关键词:堆焊层开裂;成因分析;措施中图分类号:THI31.2;TG142.33文献标识码:B文章编号:1001—4837(2012)05~0066—05doi:10.3969/j.i

2、ssn.1001—4837.2012.05.013AnalysisonCrackCauseandTreatmentMeasureofTubesheetSurfacingLayerHUANGRong—jie,YANGChao—rui,HULin,WANGJian—ming,CHANGZhi—ping(SichuanCRUNCo.,Ltd.,Zigong643000,China)Abstract:TheweldingelectrodeA042(E309MoL一16)andA022(E316L一16)onQ345Rsteel,afterresurfacingwelding.itisdone

3、bendtestthrough620℃/4hannealing.Theresultshowsthattherearelotsofmacrocracksnearfusionline.AftermetallographieandSEManalysis,itiSconsideredthemainreasontocausecracksislotsofphaseseparatingoutduetoheattreatmentparameterselection.Itadoptsre—ducingheattreatmenttemperaturetoavoidbrittlephase.Keyword

4、s:surfacinglayercrack;analysisofcause;treatmentmeasures曲试验时,结果在过渡层与基层熔合线上出现大0引言量的宏观裂纹(见图1),裂纹向过渡层扩展,长度3~5mm为此对开裂的原因进行探究。某公司制造的一台氧化碳缓冲罐(设计参数见表】),简体为Q345R+316L复合板,规格1原因分析03306mm×(50+3)mm,其接管需堆焊3mm的316L耐腐蚀层,技术要求设备进行整体焊后热处1.1基层焊接性分析理。工艺方案采用焊条进行管子内侧堆焊。做焊Q345R是锅炉压力容器常用c—Mn系钢种.,条堆焊评定时,在厚度为82O的Q345R钢板上

5、堆其焊接性良好(化学成分见表4),但接管较厚。焊过渡层A042(E309MoL一16),面层A022为了避免堆焊后基体热影响区产生淬硬组(E316L一16),化学成分见表2,3。过渡层、面层织、出现剥离现象,堆焊试样采取了预热(100oC)堆焊后,试样经过620℃/4h去应力退火后做弯及焊后消除应力(620oC/4h)的措施。.66·

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