lf精炼炉白渣工艺操作

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1、LF精炼炉造白渣操作实践李军辉赵文勇沈桂根(杭州钢铁集团公司转炉炼钢厂杭州310022)摘要:本文主要介绍杭钢转炉厂在LF精炼炉生产过程中的白渣操作方法,总结适合本厂转炉LF精炼炉的白渣冶炼工艺。关键词:炼钢LF精炼、白渣、操作前言杭钢转炉炼钢厂现有2座600吨混铁炉,4座40吨顶吹转炉,4座40吨LF精炼炉,部分钢水经LF精炼脱氧、脱硫、去夹杂、喂钙线对钢水进行钙处理。主要精炼钢种为40Cr、ML40Cr、SWRCH35K、、50#系列、U71Mn、HML10、QD08、1008、T07A、440QZ、10#、2

2、0#等,要求每炉钢精炼均为白渣化操作。1、白渣冶炼操作分析本厂精炼炉白渣冶炼操作方法主要可以归纳为以下三点:一分(对转炉厂现有的钢种进行分类,不同类别分别对待);二调(调整精炼吹氩参数,不同精炼时期采用不同的吹氩控制);三稳(稳定精炼的通电参数)。1.1一分对转炉目前所冶炼的钢种进行简单分类,主要分成三大类:第一类主要是以HML10、1008、T07A为代表的低碳低硅钢系列;第二类是以QD08、10#、20#、1018、1012等为代表的优质普碳钢系列;第三类主要是以40Cr、50#、SWRCH35K、U71Mn为

3、代表的中高碳钢系列。根据不同的类别制定一个基本的加料制度(见表1)。5表1不同类别造渣料的加入量造渣料第一类第二类第三类石灰7kg/t6kg/t5kg/t萤石适量适量适量高性能精炼剂1.5~2.5kg/t1.5kg/t1kg/t合成渣2.5kg/t2kg/t2kg/t碳化硅适量0.25~0.5kg/t0.25~0.5kg/t含铝合金1.5~2kg/t1~1.5kg/t1~1.5kg/t同时根据出钢下渣情况,对加料顺序进行合理安排。如不管钢水的下渣情况,渣子的干稀状况,只是将已经准备好的造渣料一次性加入钢包进行通电精

4、炼。往往造成精炼结束后造渣料不能化开,不能发挥精炼的脱硫、脱氧、去夹杂的功能。通过现场摸索,首先将准备好的合成渣提前加入到正在等待工位的钢包中;根据炉前下渣量多少、粘稀等情况,先加入适量的萤石再加入石灰;石灰分两批加,保证所有加入的石灰可以完全化开。分批加入石灰的步骤如下:在通电开始1~2分钟后加入石灰总量的2/3;待第一次加入的造渣料完全化开后,再加入其余的造渣料;脱氧剂(包括碳化硅、高性能精炼剂、硅钙粉等)在石灰化开后根据炉渣的脱氧程度依次适量加入,保证白渣的形成及维持。1.2二调通过优化吹氩控制来达到快速造白

5、渣、并加强白渣的精炼效果。5炉外精炼过程中钢液的搅拌是重要的单元操作,在精炼过程中起着均匀钢液温度与成分、促进钢渣之间反应、加快夹杂物上浮的作用,而且直接关系着其它精炼手段的实现[1]。精炼过程中搅拌是必不可少的手段,合理的搅拌可以提高钢液的质量,但是不合理的搅拌可能恶化钢液质量[2]。泡沫渣是液体炉渣和一定成分的炉气的混合相,当气泡在炉渣中溢出速度较慢,炉渣与气体形成蜂窝状结构,增大渣钢反应界面,发挥精炼效果。而气泡来源主要是C、O反应生成的CO、CO2及吹氩过程的氩气泡,当吹氩过大会造成炉内的气泡迅速逸出,达不

6、到造白渣的要求。如从精炼开始到结束都保持一定的吹氩压力和流量,前期吹氩过小对化渣不利,后期吹氩过大易卷渣、吸气,既不能有效保证快速化渣,也不能避免夹杂物的卷入。为此我们制定了一个较为合适的吹氩制度如图所示。图中的吹氩流量数值只代表大与小的概念,实际数值以现场操作为准。吹氩流量(M3/L)10050通电时间(min)0525图LF精炼过程吹氩制度示意图在精炼前期由于要加入大量的造渣料,必须有较大5的吹氩压力才能保证所加入的料在钢包表面完全铺开,保证造渣料不在加料孔边堆积,为造出白渣提供有利条件。当造渣料化开后,要达到

7、发泡的效果,必须减小吹氩压力,便于维持发泡埋弧,增强钢渣反应及脱硫的效果。通电结束后,再减小吹氩压力和流量,保证钢水一定的弱吹时间,使得各类夹杂物充分上浮,从而提高钢水纯净度,达到钢水精炼的目的。1.3三稳稳定供电制度来保证白渣的造出和维持。通过实践操作,提出了一个较为合理的供电制度如图所示。通电开始采用小电流起弧,防止因突然大电流起弧电极晃动厉害造成断电极。起弧稳定一定时间后,进入加料阶段,此时为了保证造渣料完全化开需增大电流,用高电能转化的热量融化造渣料。当造渣料完全化开后考虑浇注温度要求进行调温处理,逐步降低

8、通电电流,维持精炼功效。电压(V)22521301510通电时间(min)图LF精炼过程电压调整图电流(KA)2015105011020通电时间(min)图LF精炼过程电流调整图52、冶炼操作效果1)、取得较高的精炼脱硫率。中高碳钢脱硫率达到50%;低碳低硅钢脱硫率大达到30%。2)、该工艺操作降低了钢水的氧含量。中高碳钢的平均钢水氧活度达到了10ppm以下

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