超滤系统运行探讨

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1、超滤系统运行管理探析王新乔湖北双环科技公司热电厂  【摘要】本文结合双环公司超滤系统实际情况,从超滤预处理、工艺参数的控制、化学清洗三个方面的运行管理进行了分析和探讨。  【关键词】超滤 膜通量 预处理 运行管理 化学清洗前言  湖北双环科技股份有限公司热电厂现有4台75t/h、2台130t/h的中压锅炉,1台130t/h的高压锅炉,热电联产,供汽为主,发电为辅。正常生产时供一级除盐水450t/h,二级除盐水150t/h。化水车间共有固定式阳离子交换塔9台(120t/h台)、阴离子交换塔9台(120t/h台),混合离子交换塔2台。由于源水水质恶劣、化学水处理工艺

2、缺陷及设备能力不足,一、二级除盐水水质难以达到要求,除盐水中电导率及SiO2超标,特别是高压锅炉蒸汽中的SiO2含量严重超标,高压机组无法运行,严重影响生产。为满高压锅炉水质要求,公司在2003年10月投资650万元建设一套采用超滤反渗透技术生产二级除盐水220t/h的水处理装置,以满足高压锅炉用水的要求。1.水质及系统情况1.2原水水质  公司采用汉江的支流府河水为水源,河水经混凝、加氯、澄清和过滤处理后送往各用户,其处理水量3000T/H,到化水车间的典型的源水水质分析表如下:名称含量名称含量总固形物297mg/lHCO3-60mg/l总硬度1.2mmol/

3、lSO42-52mg/l总碱度1.2mmol/lCl-50mg/l电导率280µs/cmNa+3.5mg/l浊度2-10NTUPH7.0Ca2+41mg/lCOD5mg/lMg2+4.7mg/lFe2+0.024mg/lSiO2(胶体)6mmol/lSiO2(活性)8mmol/l  因水源为地表水,水质受季节影响较大,枯水季节(同年十月至次年四月)水质呈周期性恶化,总固形物高达800mg/L,Cl-150-200mg/L,活性SiO216mg/L。1.2原制水系统流程如下:1.3新增超滤(UF)和反渗透(RO)后的流程示意图如下:2.超滤预处理运行管理  原水在

4、供排水车间混凝、澄清、过滤及加氯杀菌处理后(处理水量3000T/H),部分水通过公用管道送至化学车间(700T/H)。因公用管道匀为钢管,运行过程中受其他用户的影响,水量水压波动大,整个管道中形成不规则的漩流及脉冲,水中含有铁锈、菌藻残留物、固体颗粒及破碎矾花等杂质,为防止这些物质对超滤的机械污堵,超滤的预处理显得尤为重要。我公司超滤预处理有粗滤和精滤二部分,粗滤采用四套逆流高效过滤器,直径3000mm,单套产水210T/H;精滤采用二套20缠绕式滤芯过滤器,单套产水160T/H。2.1高效过滤器的运行管理  高效过滤器的运行大致可分为三个过程,运行初期滤层阻力

5、小,截污能力大,进水自中心向四周形成速度梯度,配水难以均匀,严重时在过滤器内形成局部死角,特别是过滤器中空气没有排尽时该状况更加严重,给菌藻类滋生繁殖创造极有利条件;运行中期,随着纤维束中心区域截污量的增加,自四周向中心阻力增加,配水趋于均衡,产水量及水质稳定;运行末期,截污能力已尽极限,浅层纤维束已形成阻力极大的滤饼,进出口压差迅速增加,深层纤维束随时有被穿透的可能,出口水质趋势于恶化。  运行初期和末期的监控是运行管理的重点,运行初期要使进水均匀,余气排尽,在保证产水量的情况下将进水适当截流,使过滤器内水流速度差降至最低,消除过滤死角,防止菌藻类滋生繁殖,在

6、运行过程中随着产水量的变化逐渐增加进水量;在运行末期,严格监测进出口压差及产水浊度,压差超过0。2MPa或浊度超过2FTU时,过滤器退出运行进行气水洗。另外,过滤器在运行过程中不得停运,以防滤层紊乱及搅动影响产水质量。  过滤器的日常清洗通过上进水下进气的方式对流冲洗,保持进气强度在60L/s﹒m3左右,使纤维束充分搅动,达到截留物彻底脱落的目的。同时在运行之初,缓慢升压,废水外排,直到产水合格后并入系统。  高效过滤器长期运行后,由于菌藻类滋生繁殖、胶体与纤维束的静电吸引、有机物的污染等因素,造成运行周期短,截污能力下降,水气洗后压降不明显,就需要进行化学清洗

7、。我们采用3%NaOH、0.5%NaCLO混合液,加热到30℃,浸泡滤料24小时后进行气水合洗,至PH≤8时结束,清洗后产水还原率可达98%以上,截污容量大于10㎏/m3。2.2精密过滤器的运行管理  精密过滤器中缠绕滤芯采用承插式安装,工作侧与产水侧由“O”型圈分隔,因过滤器直径小(600mm),进出水没有设置配水装置,结构简单。在过滤初期,要缓慢进水,排尽空气,防止形成过滤死角及水锤冲击破坏闭封圈,造成进出水短路;在运行过程中,严格监测进出水压差,当压差大于0。1MPa时,必须对滤芯进行更换,否则,会造成出水筛板变形,滤芯与孔板密封不严,进出水短路,产水水质

8、恶化。更新滤芯后的首次投

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