备煤分厂2010年设备工作总结

备煤分厂2010年设备工作总结

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1、备煤分厂2010年设备工作总结2010年度,依据煤焦化公司年初设备工作会议精神和分厂职代会报告要求,全体员工紧紧围绕生产保障和煤调湿建设,积极开展各项设备管理工作,在煤焦化公司领导和部门的关心和指导下,在分厂全体员工的共同努力下,本年度设备故障率进一步降低,为年度生产任务的完成提供了设备保障,同时,煤调湿建设也按网络节点完成。一、设备各项基础管理工作概述根据煤焦化公司年初设备工作会议要求,分厂设备管理工作的重点放在两个方面:即低成本运行和“零故障“运行,在稳定生产的同时,还要抓煤调湿系统的基础建设工作,具体管

2、理工作概述如下:1、修订分厂《经济责任制》,明确了点检、操作人员设备维护职责,避免了故障发生后相互扯皮,责任不明确的矛盾。这几年,由于检修资源不断的进行整合,分厂《经济责任制》有关设备管理部分已经不能适应管理要求,针对这一情况,分厂年初对《经济责任制》中设备管理部分进行了大量修订,修订后的内容更全面,操作性更强,为今年的设备管理打下了扎实的制度保证。2、加强计划检修的执行,严格控制非计划检修,点检组在每星期四前下发下周检修计划,并对上周检修情况进行汇总,未按周检修计划完成的要汇报未完成原因。点检组长按月统计每

3、位点检员的非计划检修量,点检员的月度奖励与计划完成情况挂钩。每天的检修任务由点检组长汇总报分厂和设备保障部,大的检修项目按月排计划,并报设备保障部。3、加强设备“零故障”管理,严格事故管理,每次事故必须按“四不放过”的原则进行分析、处理。并对大的检修、典型案例进行单点课编写,总结经验,提高点检员素质。4、加强点检员责任心教育,提高点检员的责任意识,点检员必须每天深入现场,了解设备运行状况,及时发现、处理设备存在的隐患,确保点检的有效性。点检员必须对所负责设备实行24小时有效控制。5、努力实现设备低成本运行,分

4、厂严格控制备件、材料使用费用,同时,优化检修过程,合理使用检修资源。6、事故是最大的浪费,为了实现设备低成本运行,分厂从操作和检修两个方面入手,一是加强操作技能培训,工艺纪律检查,提高操作人员的操作水平;二是提高点检人员的点检水平。从两个方面降低事故的发生。7、加强对检修队伍的管理。五冶检修基本能满足我们的检修要求,但内部人员素质参差不齐,人员变动频繁,为此,我们加强对五冶的管理,五冶人员变动必须经分厂同意,新进人员必须经分厂审核、教育后方能上岗,同时,五冶还要参见点检组每周安全教育,定期对其进行评价。8、加

5、强对大中修项目的管理。大中修项目关系到整个备煤设备的长远使用,投入的资金大,对设备使用影响大,分厂严格管理项目的申报、施工、验收,确保把有限的资金用到刀刃上。9、加强备件系统的管理,由于备件采购程序改变,采购周期延长,一方面,加强对新的采购程序(MIO)的学习、运用,另一方面,加强分厂内部备件管理,严格审批程序,了解库存情况,熟悉现场消耗情况。从9月开始,分厂还积极配合公司新的备件管理程序数据的导入。1、积极投入煤调湿工程建设。煤调湿工程是煤焦化公司今年的重点工程,分厂也高度重视,从年初开始就抽调了分厂的骨干

6、,搭起煤调湿项目组,分厂领导担任工程的组长、副组长,全面管理工程建设。二、设备运行分析1、卸煤设备运行分析。卸煤系统是整个备煤分厂的运行瓶颈,过去的两年,由于翻车机系统的运行不稳定,影响了分厂的生产节奏。经过这两年的摸索、总结、改进,翻车机系统运行稳定,全年只有一次故障(拨车机钢丝绳拉杆断)。主要完成的检修内容:每周五安排一次周检修,一般的检修任务都安排在星期五上午完成;制定钢丝绳更换标准,定期更换拨车机、空牛和推车器钢丝绳;新修拨车机大棚,改善拨车机操作和检修环境;定期更换压车油缸、主油管、移动电缆;安装动

7、力风吹扫装置,确保光电开关使用功能;调整前车台光电开关和抱闸,确保对车准确性。同时,加强对落选卸煤机的维护保养,由于分厂有5台螺旋机,螺旋机全年未影响生产。2、煤场设备运行分析。煤场设备运行环境差,运行时间长,在分厂的设备维护量最大。主要发生故障:3#、4#堆取料机长期取汽车倒运煤,斗轮部分损伤大,从2月开始,4#机斗轮胀圈打滑,全年共处理了4次;8月份,3#堆取料机悬臂钢丝绳吊头轴断,影响生产3天;10月份,2#堆取料机北面轴承坏,影响生产3天。主要完成检修任务:全程更换3#主皮带和皮带支架,彻底消除了3#

8、主皮带跑偏问题;定期更换了堆取料机走行轮、滚筒、液压缸、传动滚筒等易损件;3、皮带运输系统设备运行分析。备煤的皮带系统是分厂的血管,全分厂共64条皮带,约15万米长。根据皮带所担负的岗位,分厂有区别的进行维护,由于皮带系统运行稳定,我们的维护经验丰富,全面没有发生一次事故。4、配煤设备运行分析。配煤设备主要有粉碎机、圆盘和配煤给料系统,全面没有发生一次事故。针对一系统粉碎机老化,不能满足生产调节要求

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