混凝土施工裂缝产生原因浅析

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1、混凝土施工裂缝产生原因浅析  内容摘要:1999年下半年,在三峡左岸电站厂房工程中出现大面积混凝土施工裂缝,本文根据裂缝产生的部位、类型进行统计分析,得出寒潮和保温失效是产生裂缝的主要原因,对以后的混凝土施工管理将起到借鉴作用。关键词:混凝土裂缝温度应力保温寒潮  1概述  三峡左岸电站厂房位于左岸厂房坝段下游,为坝后式厂房,共布置14台混流式机组和三个安装间,总长。沿坝轴线方向从左至右依次为安Ⅰ、安Ⅱ、1号~6号机组、安Ⅲ、7号~14号机组,右端与溢流坝段左导墙交界。顺水流方向布置上游副厂房、主厂房、下游副厂房和尾水渠。主厂房顺流向长度68m。厂房建

2、基面高程EL22m。  主厂房为混凝土框架结构,下部为尾水管大体积混凝土。厂房混凝土除尾水管过流面为50cm厚350#抗冲耐磨混凝土外,其余均为R28250#混凝土。混凝土施工采取错缝为主,结合直缝的方式。机组为一机一缝的分缝形式,单机沿轴线方向长,分成左右两块施工,分块长度为和,错缝搭接、搭接长度80cm。顺水流向分成四个区施工。其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区长度为18~20m。Ⅳ区为。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区之间为两条竖向施工缝错缝搭接,搭接长度为80cm。Ⅲ、Ⅳ区之间为直缝相接。混凝土垂直分层高度一般在~之间。  自1997年10月份左岸电站厂房工程开工以来,从1997年

3、到1999年上半年,共浇筑35万多方混凝土,混凝土数控、量控优良率达到85%以上。但在1999年下半年,在安Ⅲ~14号机组范围内均不同程度地出现了混凝土施工裂缝,本文针对这一不寻常现象进行分析,以求找出产生裂缝的原因,制定有效的解决办法。    2混凝土施工裂缝归类分析  根据工程施工总进度安排,土建及金结埋件工程按机组发电次序分批开工。1号~5号机作为第一批发电机组最先开始混凝土浇筑。6号~14号机组随二期基坑开挖交面而陆续开工,一般较1号~5号机滞后半年到一年左右时间。由于机组大型埋件安装和尾水管顶板封闭块回填混凝土等强的影响,在混凝土上升到高程E

4、L44m左右时,会有30天左右长时间停歇。1号~5号机于1998年11月至1999年2月份完成此部分混凝土的施工,只有个别机组少量裂缝产生。但第二批机组在99年下半年度完成时却发生了大面积的施工裂缝。从1999年10月3日~1999年12月27日,在安Ⅲ、7号~14号机组共发现18次裂缝。详见表1。现按照以下几个方面进行统计分析。  按分区统计  从产生裂缝仓号所在分区来看:Ⅰ区出现9次,占总数50%,Ⅱ区出现3次,占总数17%,Ⅲ区出现6次,占总数33%。  由于地势的原因,从Ⅰ区至Ⅳ区,其基础约束区顶部高程依次降低,另外由于上游大坝标段混凝土上升速

5、度较快,且由于其施工管理原因,造成大量施工排水流入本标段。在Ⅰ、Ⅱ区仓面形成积水,造成保温被被水浸泡。Ⅰ、Ⅱ区均为大体积混凝土,其仓面较大,一般在20×20m左右,钢筋量少,含钢量约为20~40Kg/m3,而Ⅲ区由于其上部为下游副厂房,孔洞较多,且竖向上升钢筋较多,造成仓面保温被难以铺设盖严,保温效果较差。由于以上几种原因,造成裂缝数量在分区上有所不同。但从产生裂缝的高程和位置来看,裂缝的产生主要与保温效果有关。具体分析如下:  Ⅰ区  由于其直接与上游标段相邻,仓面受其排水影响最大,故保温效果最差。  Ⅱ区  由于Ⅰ区的阻挡,流入其仓面排水较少,对保

6、温被影响较小。  Ⅲ区  虽然Ⅲ区受排水影响最小,但其仓面钢筋较多,保温被铺设时,在边角及钢筋根部难以盖好,特别是在其下游有3个3×9m的尾水闸门孔洞,其从尾水管顶部一直上升到现施工仓面,形成较大的穿堂风,对混凝土的保温造成较大影响。从Ⅲ区发生裂缝的仓面内裂缝位置来看,6个仓面有5个仓面的裂缝中均有裂缝发生在门槽处,而且有4个裂缝发生在通气管处。故可说明混凝土保温效果是产生裂缝的主要原因。通气孔距门槽较近,形成薄弱部位,更加剧了裂缝的形成。  按分类统计  依据《三峡工程混凝土裂缝评判和处理规定》对裂缝类别的分类标准,Ⅰ类裂缝2次,Ⅱ类裂缝2次,各占总

7、数11%,Ⅲ类裂缝14次,占总数78%,从产生裂缝的成因来看,其主要原因是每次寒潮来临,会在仓面产生浅层裂缝,且由于保温效果较差,造成裂缝展开较快。且如不及时采取措施,裂缝可能会继续扩大。  按机组统计  从发生裂缝仓号所在机组段来看,安Ⅲ出现3次,占总数17%,而11号~14号机发生11次,占总数61%,现分别作如下分析:  安Ⅲ  安Ⅲ建基面高程为EL42m,混凝土受基础约束力较强,易产生裂缝,且6号机、7号机混凝土比安Ⅲ上升快,两侧机组排水流入安Ⅲ形成积水,降低保温被的保温效果。  11号~14号机  上游大坝在10号~11号机之间位置处分成两个

8、标段,由于上游为两家单位施工,造成排入下游的水量不同,11号机~14号机比7号~10号机上升速

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