matlab仿真技术大作业

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1、直流调速系统仿真MATLAB仿真技术大作业1、电机开环特性电机电枢联接500V直流电源。画出转速n的波形,根据仿真结果求出空载和负载时的转速n以及静差率s,Timeoffset:0空载转速:2500rad/s负载转速:2300rad/s静差率:0.082、转速闭环控制为了改善屯机调速性能,对该直流电机加入转速闭环控制。将电机电枢联接至受控电压源。转速控制器使用比例-积分控制器,转速指令为2500rpm。调节控制器的比例和积分环节参数以实现较好的动、静态性能。Timeoffset:000.511.522.5T

2、imeoffset:0调VfPI分別为0.43,10时响应最好,①画出转速n的波形,这吋超调量:3.84%,动态响应时间:0.09s②画出电机电椒电流波形,起动吋的最人电枢电流为:2094A,负载吋的稳态电枢电流为:100A3、改善电机起动特性电机起动时有很大的冲击电流。通过将转速指令值川斜坡函数给定的方法,限制电机的起动电流,斜坡函数的斜率为5000,画出转速n和电枢电流的波形。Timeoffset:0Timeoffset:04、降压斩波器供电岡出转速n和电枢电流的波形Timeoffset:0外与使川理想受控电源的情况进行比较。左下图为参考转速与实

3、转速的差波形。①从转速图中看,在1.5s加入负载时,3中出现了一个较明显的凹陷,这是因为突然加入负载,使得转速F降,似经过闭环调节乂恢复了原速。在4小,其实放人看也是奋凹陷的,似是因为4中通过PWM控制使得在转速不大吋便能回到稳态值。②从电枢电流波形看,4中在条件变化时都出现了振荡,这也是因为电止受开关控制造成的。而且在0〜0.5s,起动阶段由于波速差由人振荡哀减小,经过闭环调节,电枢电流振荡减小;之后因为参考波速一直以恒定斜率增大,波速差固定,电枢电流稳定在一个值K,俏并不是10A。在0.5s,参考波速不再增大,在经过闭环调节后,波速差稳定为0,因

4、为在空载状态,所以电枢电流也为0。而调节过程因为波速忽人忽小,所以电枢电流振荡袞减。同样的,在1.5s加入负载时,波速突然减小,波速差振荡袞减,到敁后,波速差恢为0,此吋电枢电流为100A。在3中,只有闭环调节作用,没有振荡。Timeoffset:0Timeoffset:05、简化降压斩波器降乐斩波器JU吏用一只IGBT和一只二极管。M出转速n和电枢电流的波形,外与第4问的波形进行比较。Timeoffset:0Timeoffset:0右上图为参考转速与实际转速的差波形。①从转速波形看,5巾的转速乂出现了小凹陷,我们可以看到在1.5s吋刻,转速差很大,

5、并不能冇效地限制转速变化,.②从电枢电流波形看,4的纹波要比5屮的小,而且冲击电流也较小。在0〜0.5s时依然转速差画定,存在不为I00A的电枢电流。在0.5s〜1.5s时,转速差为-•恒定负值,所以在经过PI环节后相差越来越大,远远超过PWM发生器内载波幅值,IGBT上的信号一直为低屯平,所以电枢电流恒定为()。在1.5s以后,同理,出现了更人的转速差,更人的冲击电流,然后振荡袋减。

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