农药生产废水处理设施改造工程设计

农药生产废水处理设施改造工程设计

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1、农药生产废水处理设施改造工程设计摘要:介绍了河北新兴化工厂农药废水处理设施改造工程,通过采用焚烧、精馏、絮凝、沉淀等预处理及清洁生产工艺,并利用原有生化处理装置,使改造工程后的排水能够达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)—级标准。关键词:农药废水接触氧化氧化乐果河北省新兴化工厂是一家以生产氧化乐果为主的化工企业。设计年生产能力为:40%的氧化乐果乳液8000t,氢氧化钾万t,氯气万t。该厂于20世纪90年代中期建成了一套污水处理设施,处理后的废水排入具有华北明珠之称的白洋淀湖泊。近几年来

2、,由于生产规模的扩大,排水量增加,致使处理后的排水不能达到排放标准,严重影响了白洋淀的水环境质量。为此,该厂投资万元对原有废水处理设施进行了改造,使处理后的排水达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)—级标准。1原有废水处理设施废水来源及水质改造前进入废水处理设施的废水来自两部分:(1)农药分厂排水。农药分厂由于从原料制备到氧化乐果合成流程较长,污染物种类复杂。排水分为间接冷却水、高浓度有机废水和轻污染的冲洗地面水及跑冒滴漏废水,详见表1。表1农药分厂生产废水排放情况(冷却水除外)废水名称主

3、要污染物排放量(m3/d}平均COD(mg/L)甲酯精馏洗釜水2,3-二氯乙酸甲酯383387甲酯回醇水乙酸、氯乙酸、甲醇206910甲酯中和水乙酸、甲酯、甲醇312412氯乙酸中和废碱水NaOH、乙酸30400冷冻、真空废水47700氧化乐果合成废水氧化乐果、二甲酯、一甲胺195484其他废水1243合计2743(2)氯碱分厂排水。该分厂排水主要为冷却水,排放量为4000m3/d,基本属于无污染的清洁水。原有废水处理设施原有废水处理工序包括调节池、一级接触氧化池、一级沉淀池、二级接触氧化池、二级

4、沉淀池和集水塘。处理工艺流程见图1。图1原有废水处理工艺流程原有废水处理装置最大设计流量为2400m3/d,调节池总有效容积1008m3,分为2组;一级接触氧化池有效总容积为484m3,分为2组;一级沉淀池有效总容积为118m3,斜板沉淀池,分为2组;二级接触氧化池有效总容积为265m3,分为2组;二级沉淀池有效总容积为85m3,斜板沉淀池,分为2组。改造前实际运行过程中,进入上述废水处理设施的废水水量约为6464m3/d。其中,农药分厂生产废水水量64m3/d,冷却水水量约2400m3/d;氯碱

5、分厂冷却水水量约4000m3/do两个分厂生产废水经生化处理后与生活污水混合流入集水塘,其容积约6000m3,之后从总排放口排放,其C0D为255〜934mg/L。2废水处理改造工程从全厂废水结构来看,由于两个分厂未实施清污分流和清洁生产措施,而且现有污水处理站也存在如下问题:①进入污水处理设施的水质和水量负荷严重超过原有设计能力;②从两级串联的接触氧化池来看,第一级COD去除率可达到80%以上,第二级COD去除率只能达到40%,主要原因是两级接触氧化池菌群相同,第一级接触氧化池可以处理的有机污染

6、物,在第二级接触氧化池中同样可以处理,而第一级不能降解的有机污染物,第二级同样不能降解。通过分析决定保留现有生化处理装置,增加预处理设施,改造后的废水处理流程见图2。图2改造后废水处理流程焚烧处理系统该系统处理一氯乙酸甲酯精馏工序釜底残液及洗釜水,水量m3/d,COD平均浓度383387mg/L,经测试该废水燃烧热值为2819kJ/kg。另外还处理物化及生化处理脱水后的污泥m3/d。焚烧设备型号:WYL-300型,处理能力:30Okg/ho焚烧后的尾气通过除尘和碱液吸收净化后排向大气。该系统COD

7、处理效率几乎为100%,COD去除量为kg/d,削减量占全厂污染源的%。精馏处理系统该系统处理对象为甲酯中和水和氧化乐果合成废水,水量m3/d,COD平均浓度216604mg/L。甲酯中和水通过精馏塔精馏回收甲醇等,氧化乐果合成废水经萃取分层后通过精馏回收氯仿、甲醇、一甲氨等。精馏塔为直径300mm的填料塔。该系统C0D去除率为40%〜50%,以40%计算,COD去除量为2307kg/d,削减量占全厂污染源的%。物化处理系统该系统所处理的废水为农药分厂精馏处理系统排水、甲酯回醇水、氯乙酸中和废水、

8、冷冻及真空废水,处理水量约62m3/d,COD平均浓度7765mg/L。该处理工艺为絮凝-沉淀-气浮-吸附过滤。絮凝剂为碱式氯化铝,助凝剂为石灰及聚丙烯酰胺,沉淀池为斜板沉淀池,吸附过滤材质为粒径2mm左右的核桃壳颗粒。由于处理水量相对较小,处理设备为组合式一体化设备。其中絮凝反应时间为h,沉淀时间h,气浮池停留时间为h,吸附过滤池滤速为5m/ho该系统COD去除率为45%,处理后废水COD为4271mg/L,COD去除量为2168kg/d,削减量占全厂污染源的%。原生化处理系统经

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